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[工程橡胶] 大开炼机与小开炼机加促突发奇怪现象,望各位胶友提点建议

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发表于 2017-9-27 08:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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问题描述:
6 n- V5 q/ h% G& r8 E6 g9 }8 }. C; }, l8 N; [* T; r
1、一直使用的生产工艺和配方,未曾改变。
3 `8 D6 S5 [. ?6 k4 l5 N
. l+ H3 K: d+ n! u' @2、上星期连续几个批次出现大开炼机(生产)加促硬度比小开炼机(检验)加促ShA硬度高3个。
( n$ B$ m, a. l7 B5 ~% u  x% `, Z
5 ?, s" G- \5 L已做如下排查:. @, j+ H6 n! c) x" y% E8 \, o

$ ]4 J9 ^' \) A  A4 B4 n2 ^! C1、人:让别的员工加促、现场跟踪加促(主要跟踪分散、温度、时间的控制),结果都是大3个。
; X7 e% x0 Y# n6 w! z
" o, A7 b6 \0 {+ e2、机:机器冷却、翻炼、转速比都没问题,和小开炼机区别在于最薄的辊距不一样,大的开炼机最薄辊距时胶片有1mm后,小开炼机可以打到胶片0.5mm厚。换了几台大开炼机加促,结果还是大3个。台称进行5点校准,没问题。) r- S: m# C& N% ?0 Y- k, W' p
! @5 Z7 O$ Y% i# }* J+ ]
3、料:促进剂批次有变化,故做如下排查——同一块混炼胶一分为二,取实验室(检测室)促进剂在小开炼机加促,结果正常;再取同一块混炼
$ M, g. W" q7 E1 c& F$ ]) @; U" [& J" Q% G! C+ `: X
胶一分为二,分别取现场的促进剂和实验室(检测室)在小开炼机促进剂,结果正常。同一块胶,使用现场促进剂和大开炼机加,结果大3个。1 a- I* O' E# ~

& G& k) Z2 D. j% t8 M4、法:通过跟踪确认工艺未曾变化。增加翻炼、薄通、打三角包次数,以达分散均匀目的,但是在大开炼机上加结果硬度还是大3个。
/ r/ J' P9 q( f7 o$ {. j
5 c; ~4 u% l, r# F4 a大家是否遇到过此种情况?该如何解决?请各位胶友给点建议。非常感谢!
; a# M) W9 [; w1 r# y; _* S; v- ~) H; W" @
补充内容 (2017-9-27 12:04):
: Q0 `' k3 B. u; ]+ S& d橡胶是NBR,硬度要求是70±5,十年来一直稳定在69到72之间波动,硫磺硫化体系!5 C- W# O. T3 u  H3 K2 ~' z% Z
* R1 \- z% I3 ~+ R6 {
补充内容 (2017-9-27 14:17):! F2 D- @! s/ i( ]" ]
硫化曲线:T10、T90、TS、ML、强度、拉伸率未有明显变化,MH从33上升至37。

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发表于 2017-9-27 09:09:19 | 显示全部楼层
问题列举很详细,等待高手回答。
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发表于 2017-9-27 09:48:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 戒烟上网 于 2017-9-27 09:51 编辑
9 C, d6 f# t$ u. e9 B
123橡胶宝贝 发表于 2017-9-27 09:09& z" ]8 u* l3 n9 @, I/ T
问题列举很详细,等待高手回答。
+ @/ n; h# V" U- [

. [0 k  G1 ?$ q3 A这个还详细啊?关键的东西一点都看不懂。。做了很多工作等于没有做。。。这叫折腾。。不过多折腾几次估计能找到原因。$ b# w4 t, Q  }% h2 T

: S, Y: @- W- e; g% S9 @2 s7 P: D所以分析问题,调查问题 一定要落到实处。。。
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发表于 2017-9-27 09:54:47 | 显示全部楼层
最好再测一下强度和伸长率,也许能看出问题,我个人认为还是炭黑的分散原因,还有开炼机的辊温不同,橡胶的分子链提伸情况不一样, 这些因素可能是硬度不同的原因。
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发表于 2017-9-27 10:06:23 | 显示全部楼层
楼主是专业的技术管理人,对于大小设备硬度差异本身是存在的。我原来做个密炼机打料和小开炼机打料,结果是有差别的。这个客观存在。
6 @" i5 \& P0 `2 M原因有以下原因:
  c  e' R) v* l! _8 e9 R) {  g5 R   
0 ]  y4 b! v, D2 N/ E    1、小炼机打料,一般是无温或常温的。而大炼胶机起码有60-80度的温度,温度是不一样的。+ i  z3 c! @" A- K
    2、出片一样,小开炼机出片停放,常温。大开炼机出片,表面和内部是带温的,需要很长的时间才能慢慢冷却下来。
) ^4 t: D, t. H; |5 P
6 i( Z5 m; @6 P, D  G) r! v    除去其它原因,温度积累是造成硬度变化的客观原因,没什么大惊小怪的。所以,生产配方与小试配方有点差异也是很正常不过的东西。

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发表于 2017-9-27 10:07:39 | 显示全部楼层
1.不同开炼机加促后,硫化曲线做过对比么?
$ P3 g" i- x1 L% B3 H% o: ~; ?9 }2.胶料的门尼做过对比么?6 X7 t: l1 R2 `- h+ N
3.测量的准确性检测了么?
# E/ T% C. _+ @  h1 N2 H) b再说,同一个胶料配方,硬度正常波动范围也不止3度以内啊
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发表于 2017-9-27 10:08:09 | 显示全部楼层
配方不知$ I" q* c  j/ S, ^' e' a
不敢妄言
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发表于 2017-9-27 10:32:16 | 显示全部楼层
楼主  简单说胶种是什么 是结晶还是非结晶  设备的速比是否相同 速比不同剪切不同 结果不一样 这就是同一配方试验的结果与批量生产的结果有差异 所以批量生产对试验配方进行微调 这是必须滴  楼主 你说对吗
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发表于 2017-9-27 10:36:13 | 显示全部楼层
实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
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发表于 2017-9-27 10:52:26 | 显示全部楼层
lh523523 发表于 2017-9-27 10:36
- W# O! y" G4 f5 l实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪

. f4 G. S* c' g7 {! d说得不错,我的经难验也是这样的,大料的硬度比小料的硬度低3度左右,硫化速度也慢很多
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