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[工程橡胶] 大开炼机与小开炼机加促突发奇怪现象,望各位胶友提点建议

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发表于 2017-9-27 08:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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问题描述:: G3 H8 b6 R/ o6 e% R

# @) A3 M" q, G1、一直使用的生产工艺和配方,未曾改变。
  o5 J) I! _% X
" F8 g" H. o0 u- s( j2、上星期连续几个批次出现大开炼机(生产)加促硬度比小开炼机(检验)加促ShA硬度高3个。* p/ I* k1 B' S* d1 V4 d4 M

* a4 [1 G( F, D& @已做如下排查:1 u6 H3 D+ f9 h( [' _2 @
5 e' d( \' |1 a' s* L& O
1、人:让别的员工加促、现场跟踪加促(主要跟踪分散、温度、时间的控制),结果都是大3个。, r5 T+ O% V, p4 j

7 W  \! P. I/ d& b2、机:机器冷却、翻炼、转速比都没问题,和小开炼机区别在于最薄的辊距不一样,大的开炼机最薄辊距时胶片有1mm后,小开炼机可以打到胶片0.5mm厚。换了几台大开炼机加促,结果还是大3个。台称进行5点校准,没问题。9 }( @1 s* N0 @1 U( f
  |& O% E/ l8 M% @$ d& s
3、料:促进剂批次有变化,故做如下排查——同一块混炼胶一分为二,取实验室(检测室)促进剂在小开炼机加促,结果正常;再取同一块混炼
( k% A" t. q2 y" L; m
# A3 F4 `5 w2 W/ [0 {6 O胶一分为二,分别取现场的促进剂和实验室(检测室)在小开炼机促进剂,结果正常。同一块胶,使用现场促进剂和大开炼机加,结果大3个。
6 w* w/ R& `; z  P7 I6 \+ X! {6 g& |, u8 _9 r# o, ^' a% E9 a9 M
4、法:通过跟踪确认工艺未曾变化。增加翻炼、薄通、打三角包次数,以达分散均匀目的,但是在大开炼机上加结果硬度还是大3个。; k) [' Z! O. U3 b9 Y

7 A6 V9 y% t+ P; F大家是否遇到过此种情况?该如何解决?请各位胶友给点建议。非常感谢!% v6 p; H$ y) M

7 }/ J: W* I- {" V2 X补充内容 (2017-9-27 12:04):4 f8 v, i- `9 V) f9 x6 w) c8 Q
橡胶是NBR,硬度要求是70±5,十年来一直稳定在69到72之间波动,硫磺硫化体系!; i9 y8 d6 D) D* I0 [
# }- I% `7 Q- Q! C* k
补充内容 (2017-9-27 14:17):
3 F" ?) b: J  W) R: g; h& m硫化曲线:T10、T90、TS、ML、强度、拉伸率未有明显变化,MH从33上升至37。

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发表于 2017-9-27 09:09:19 | 显示全部楼层
问题列举很详细,等待高手回答。
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发表于 2017-9-27 09:48:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 戒烟上网 于 2017-9-27 09:51 编辑
! x1 c9 |/ _( V: p
123橡胶宝贝 发表于 2017-9-27 09:09$ i. g( x) }3 i  E  V1 c
问题列举很详细,等待高手回答。
2 |9 k: N7 O3 G, M' G

: I% `: O1 D2 r* F, i这个还详细啊?关键的东西一点都看不懂。。做了很多工作等于没有做。。。这叫折腾。。不过多折腾几次估计能找到原因。' e  Z* S2 [* n2 b% @! e# s

4 p$ _+ V5 O/ H- G所以分析问题,调查问题 一定要落到实处。。。
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发表于 2017-9-27 09:54:47 | 显示全部楼层
最好再测一下强度和伸长率,也许能看出问题,我个人认为还是炭黑的分散原因,还有开炼机的辊温不同,橡胶的分子链提伸情况不一样, 这些因素可能是硬度不同的原因。
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发表于 2017-9-27 10:06:23 | 显示全部楼层
楼主是专业的技术管理人,对于大小设备硬度差异本身是存在的。我原来做个密炼机打料和小开炼机打料,结果是有差别的。这个客观存在。' ~2 Q0 ?/ N/ r0 H; @$ |' r" t( N) K
原因有以下原因:
6 A6 \. k: |" ~7 @3 M3 u2 l) \   
# u/ U: u- Q5 D- |* u. r    1、小炼机打料,一般是无温或常温的。而大炼胶机起码有60-80度的温度,温度是不一样的。
5 J; a7 b% W) K: _    2、出片一样,小开炼机出片停放,常温。大开炼机出片,表面和内部是带温的,需要很长的时间才能慢慢冷却下来。* S: Q% x" y* z  n

. a& F8 w+ B$ Y/ Y    除去其它原因,温度积累是造成硬度变化的客观原因,没什么大惊小怪的。所以,生产配方与小试配方有点差异也是很正常不过的东西。

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发表于 2017-9-27 10:07:39 | 显示全部楼层
1.不同开炼机加促后,硫化曲线做过对比么?
9 o. e4 O3 j  Z* j; q0 c9 o( T2.胶料的门尼做过对比么?
0 V/ X' Q! ~. A; l3.测量的准确性检测了么?# _5 Q  ?8 k* r7 e8 P. W1 ^
再说,同一个胶料配方,硬度正常波动范围也不止3度以内啊
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发表于 2017-9-27 10:08:09 | 显示全部楼层
配方不知4 M% j2 ~+ U4 |" \3 z
不敢妄言
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发表于 2017-9-27 10:32:16 | 显示全部楼层
楼主  简单说胶种是什么 是结晶还是非结晶  设备的速比是否相同 速比不同剪切不同 结果不一样 这就是同一配方试验的结果与批量生产的结果有差异 所以批量生产对试验配方进行微调 这是必须滴  楼主 你说对吗
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发表于 2017-9-27 10:36:13 | 显示全部楼层
实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
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发表于 2017-9-27 10:52:26 | 显示全部楼层
lh523523 发表于 2017-9-27 10:36; ^9 q( {! y) k
实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
" c" F) v+ f* K% A& J# O
说得不错,我的经难验也是这样的,大料的硬度比小料的硬度低3度左右,硫化速度也慢很多
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