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[工程橡胶] 大开炼机与小开炼机加促突发奇怪现象,望各位胶友提点建议

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发表于 2017-9-27 08:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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x
问题描述:
& a$ D5 B4 G/ s' K
3 D( E5 ?# W1 P9 e1、一直使用的生产工艺和配方,未曾改变。
1 c7 r$ W* c. |/ J! A2 U; s
8 c$ p6 v' R6 \3 `2、上星期连续几个批次出现大开炼机(生产)加促硬度比小开炼机(检验)加促ShA硬度高3个。
  m6 w# _9 e8 y4 z
0 ^) C- t: ]  V+ l已做如下排查:1 M2 \' D% f- L
. A4 L$ g: Z; x6 g
1、人:让别的员工加促、现场跟踪加促(主要跟踪分散、温度、时间的控制),结果都是大3个。) C1 h7 f) X. {, ^( n1 m
7 B% B5 F. v! E9 \! U, Q
2、机:机器冷却、翻炼、转速比都没问题,和小开炼机区别在于最薄的辊距不一样,大的开炼机最薄辊距时胶片有1mm后,小开炼机可以打到胶片0.5mm厚。换了几台大开炼机加促,结果还是大3个。台称进行5点校准,没问题。
& y1 |$ ^3 C4 R% k3 C% }' L
9 P( D; z/ f) E% w3、料:促进剂批次有变化,故做如下排查——同一块混炼胶一分为二,取实验室(检测室)促进剂在小开炼机加促,结果正常;再取同一块混炼$ [% r6 ?4 y5 ~  e

# t) e6 j, R% j! S1 S, m胶一分为二,分别取现场的促进剂和实验室(检测室)在小开炼机促进剂,结果正常。同一块胶,使用现场促进剂和大开炼机加,结果大3个。" W( P" ]2 w, n! K( g' v: D

# l, ]. B" Z, _, W6 {4、法:通过跟踪确认工艺未曾变化。增加翻炼、薄通、打三角包次数,以达分散均匀目的,但是在大开炼机上加结果硬度还是大3个。7 J, V  \2 f' v

* o+ M+ D7 t9 [3 C8 s5 f- s' i& E7 I大家是否遇到过此种情况?该如何解决?请各位胶友给点建议。非常感谢!
8 B9 w5 |6 p% E1 d. }2 R& P9 I; l2 O) _2 v+ |" n
补充内容 (2017-9-27 12:04):
( n# ~$ j9 _9 x0 S橡胶是NBR,硬度要求是70±5,十年来一直稳定在69到72之间波动,硫磺硫化体系!, U7 u/ H0 H" v; l9 F+ e: Y
0 X# D/ k' I4 r5 g
补充内容 (2017-9-27 14:17):7 x, y" z: ]: y+ Q7 t4 [
硫化曲线:T10、T90、TS、ML、强度、拉伸率未有明显变化,MH从33上升至37。

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发表于 2017-9-27 09:09:19 | 显示全部楼层
问题列举很详细,等待高手回答。
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发表于 2017-9-27 09:48:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 戒烟上网 于 2017-9-27 09:51 编辑
$ p3 m1 {# [  Y& P% c: t
123橡胶宝贝 发表于 2017-9-27 09:09
  p8 t) ]/ W0 Z; r/ W7 \6 O问题列举很详细,等待高手回答。

+ k! H$ `- t' ^# s2 ^0 q  y! T3 K4 w
这个还详细啊?关键的东西一点都看不懂。。做了很多工作等于没有做。。。这叫折腾。。不过多折腾几次估计能找到原因。1 Z$ w1 K9 d* W9 O3 K1 |9 V

3 q$ i; [) b' ~# u所以分析问题,调查问题 一定要落到实处。。。
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发表于 2017-9-27 09:54:47 | 显示全部楼层
最好再测一下强度和伸长率,也许能看出问题,我个人认为还是炭黑的分散原因,还有开炼机的辊温不同,橡胶的分子链提伸情况不一样, 这些因素可能是硬度不同的原因。
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发表于 2017-9-27 10:06:23 | 显示全部楼层
楼主是专业的技术管理人,对于大小设备硬度差异本身是存在的。我原来做个密炼机打料和小开炼机打料,结果是有差别的。这个客观存在。, h' s) L( {; G5 U7 H% g2 y
原因有以下原因:
5 O- Q  z4 F0 S7 W   
* V* v* D& V) l, q7 l6 v    1、小炼机打料,一般是无温或常温的。而大炼胶机起码有60-80度的温度,温度是不一样的。9 `8 J7 `$ P$ d) y5 b9 r+ ~( ?
    2、出片一样,小开炼机出片停放,常温。大开炼机出片,表面和内部是带温的,需要很长的时间才能慢慢冷却下来。; u9 v+ l5 I3 T7 j; U

% I0 X  h8 h2 ?- g2 g( G0 ]    除去其它原因,温度积累是造成硬度变化的客观原因,没什么大惊小怪的。所以,生产配方与小试配方有点差异也是很正常不过的东西。

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发表于 2017-9-27 10:07:39 | 显示全部楼层
1.不同开炼机加促后,硫化曲线做过对比么?& d- ^/ M8 b  Y
2.胶料的门尼做过对比么?$ c& q8 L$ o6 d( m
3.测量的准确性检测了么?9 D- g" Y$ S; U0 z: y7 g; K
再说,同一个胶料配方,硬度正常波动范围也不止3度以内啊
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发表于 2017-9-27 10:08:09 | 显示全部楼层
配方不知
3 Y: ]( A0 j+ }3 a& Q; Z% J不敢妄言
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发表于 2017-9-27 10:32:16 | 显示全部楼层
楼主  简单说胶种是什么 是结晶还是非结晶  设备的速比是否相同 速比不同剪切不同 结果不一样 这就是同一配方试验的结果与批量生产的结果有差异 所以批量生产对试验配方进行微调 这是必须滴  楼主 你说对吗
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发表于 2017-9-27 10:36:13 | 显示全部楼层
实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
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发表于 2017-9-27 10:52:26 | 显示全部楼层
lh523523 发表于 2017-9-27 10:36
. _0 w9 O) h% o/ |# r实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
5 ]6 W+ l9 ]/ J& ?. N
说得不错,我的经难验也是这样的,大料的硬度比小料的硬度低3度左右,硫化速度也慢很多
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