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[工程橡胶] 大开炼机与小开炼机加促突发奇怪现象,望各位胶友提点建议

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发表于 2017-9-27 08:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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问题描述:8 @8 B; {7 k# D# _' K% i; m( i: q
0 r1 _, z3 s0 B6 _5 f5 A; L
1、一直使用的生产工艺和配方,未曾改变。6 G6 }( h( w, i: o; K' S
2 f& w$ X  K" g% @. k5 l- B
2、上星期连续几个批次出现大开炼机(生产)加促硬度比小开炼机(检验)加促ShA硬度高3个。
+ z* }1 m0 x8 G/ S8 @, Q) S
" J; Z8 W. K1 z3 `% A已做如下排查:+ \  g, n; q0 i; ]4 |  O) h  D& l

  x+ v4 S4 K0 @& Z9 S# E1、人:让别的员工加促、现场跟踪加促(主要跟踪分散、温度、时间的控制),结果都是大3个。0 }, r) y2 K1 n

* c3 |5 S* Y- V6 F/ W/ H2、机:机器冷却、翻炼、转速比都没问题,和小开炼机区别在于最薄的辊距不一样,大的开炼机最薄辊距时胶片有1mm后,小开炼机可以打到胶片0.5mm厚。换了几台大开炼机加促,结果还是大3个。台称进行5点校准,没问题。
7 ~) M, W" W' w+ w2 W- x; _5 [2 l) D' t5 A% A- B
3、料:促进剂批次有变化,故做如下排查——同一块混炼胶一分为二,取实验室(检测室)促进剂在小开炼机加促,结果正常;再取同一块混炼5 K6 @+ o# C, b# r# S
( ~6 L8 g1 L5 x" s  k
胶一分为二,分别取现场的促进剂和实验室(检测室)在小开炼机促进剂,结果正常。同一块胶,使用现场促进剂和大开炼机加,结果大3个。
" ]. E3 E/ `+ P5 ]8 m7 R4 T: P+ D! o# `6 h# Q
4、法:通过跟踪确认工艺未曾变化。增加翻炼、薄通、打三角包次数,以达分散均匀目的,但是在大开炼机上加结果硬度还是大3个。7 N( u2 k. J2 x/ g% B' E  m
% V! ?+ p6 ]5 l" |" W- I7 F
大家是否遇到过此种情况?该如何解决?请各位胶友给点建议。非常感谢!
4 p0 o/ b' f( ?" m+ H1 e" p7 J6 H' N; I8 ]; o. A
补充内容 (2017-9-27 12:04):* ?$ E5 y$ B* C* v) R
橡胶是NBR,硬度要求是70±5,十年来一直稳定在69到72之间波动,硫磺硫化体系!
7 B& C# R4 B& Z3 q2 c. N7 `! X7 M8 h7 g+ o* S" e
补充内容 (2017-9-27 14:17):+ e* a$ r" b" c) w8 n2 \; B
硫化曲线:T10、T90、TS、ML、强度、拉伸率未有明显变化,MH从33上升至37。

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发表于 2017-9-27 09:09:19 | 显示全部楼层
问题列举很详细,等待高手回答。
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发表于 2017-9-27 09:48:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 戒烟上网 于 2017-9-27 09:51 编辑
" u4 m- Q, U) V" L8 B
123橡胶宝贝 发表于 2017-9-27 09:097 g0 R% j1 }3 q; f( s2 d" S
问题列举很详细,等待高手回答。
/ c9 F0 n: s( @9 T# w$ ~, [
5 B1 ]# y1 l/ R! n- I
这个还详细啊?关键的东西一点都看不懂。。做了很多工作等于没有做。。。这叫折腾。。不过多折腾几次估计能找到原因。
" V& _0 X- G4 n2 z/ I5 M6 h- D* F! y) G4 R, w5 @3 g
所以分析问题,调查问题 一定要落到实处。。。
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发表于 2017-9-27 09:54:47 | 显示全部楼层
最好再测一下强度和伸长率,也许能看出问题,我个人认为还是炭黑的分散原因,还有开炼机的辊温不同,橡胶的分子链提伸情况不一样, 这些因素可能是硬度不同的原因。
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发表于 2017-9-27 10:06:23 | 显示全部楼层
楼主是专业的技术管理人,对于大小设备硬度差异本身是存在的。我原来做个密炼机打料和小开炼机打料,结果是有差别的。这个客观存在。9 q) l1 C( `8 T
原因有以下原因:7 l9 Q  F" l) U1 ]- u
   
" s& F5 \7 I* \8 e    1、小炼机打料,一般是无温或常温的。而大炼胶机起码有60-80度的温度,温度是不一样的。
( T  |' H1 k9 L0 c# t) h    2、出片一样,小开炼机出片停放,常温。大开炼机出片,表面和内部是带温的,需要很长的时间才能慢慢冷却下来。
" w- \. }) r- j) B9 L9 v% H6 |) D6 l( j& n" i- k
    除去其它原因,温度积累是造成硬度变化的客观原因,没什么大惊小怪的。所以,生产配方与小试配方有点差异也是很正常不过的东西。

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发表于 2017-9-27 10:07:39 | 显示全部楼层
1.不同开炼机加促后,硫化曲线做过对比么?
: g' \4 l) n; m: Z7 P2.胶料的门尼做过对比么?( v+ m3 d+ m  |  p! O
3.测量的准确性检测了么?! c& l0 N) E; a
再说,同一个胶料配方,硬度正常波动范围也不止3度以内啊
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发表于 2017-9-27 10:08:09 | 显示全部楼层
配方不知
. @" ^( x8 u  n, g) r) G2 x; m不敢妄言
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发表于 2017-9-27 10:32:16 | 显示全部楼层
楼主  简单说胶种是什么 是结晶还是非结晶  设备的速比是否相同 速比不同剪切不同 结果不一样 这就是同一配方试验的结果与批量生产的结果有差异 所以批量生产对试验配方进行微调 这是必须滴  楼主 你说对吗
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发表于 2017-9-27 10:36:13 | 显示全部楼层
实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
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发表于 2017-9-27 10:52:26 | 显示全部楼层
lh523523 发表于 2017-9-27 10:36
4 ^  k! f5 J( m. @实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪

5 U; E' l) l4 C  n5 A说得不错,我的经难验也是这样的,大料的硬度比小料的硬度低3度左右,硫化速度也慢很多
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