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[工程橡胶] 大开炼机与小开炼机加促突发奇怪现象,望各位胶友提点建议

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发表于 2017-9-27 08:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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问题描述:
5 ]) ?9 e( W+ M% m
5 C; H0 a# y7 I; r  _1、一直使用的生产工艺和配方,未曾改变。! N+ r' {4 C% P: ?0 P4 l0 l- y

) D& m9 y, C4 U; k( w2、上星期连续几个批次出现大开炼机(生产)加促硬度比小开炼机(检验)加促ShA硬度高3个。
" \& O0 s" |9 H& G5 T% S! x6 j/ T! `9 X6 `  i, Y; g
已做如下排查:
' T" d& R9 N) b+ q7 K
% X, M  ?! s, I+ R/ W1、人:让别的员工加促、现场跟踪加促(主要跟踪分散、温度、时间的控制),结果都是大3个。
: i) \- l" v0 i; ?) M3 t3 u8 a$ b6 j1 c7 C/ P
2、机:机器冷却、翻炼、转速比都没问题,和小开炼机区别在于最薄的辊距不一样,大的开炼机最薄辊距时胶片有1mm后,小开炼机可以打到胶片0.5mm厚。换了几台大开炼机加促,结果还是大3个。台称进行5点校准,没问题。
3 P7 s5 |5 K5 l8 H, d! c" F" R$ J3 i% O  S! I% Q
3、料:促进剂批次有变化,故做如下排查——同一块混炼胶一分为二,取实验室(检测室)促进剂在小开炼机加促,结果正常;再取同一块混炼
9 l8 M( z# I) [3 Q7 |- G9 z5 J/ \+ ?4 l; k- A) j# n# f
胶一分为二,分别取现场的促进剂和实验室(检测室)在小开炼机促进剂,结果正常。同一块胶,使用现场促进剂和大开炼机加,结果大3个。7 e# r4 a$ H0 A" \/ r
! R% O$ ~! b; v# x
4、法:通过跟踪确认工艺未曾变化。增加翻炼、薄通、打三角包次数,以达分散均匀目的,但是在大开炼机上加结果硬度还是大3个。
" |3 w6 F( c/ l& A9 s* `+ w" T& E4 M) `  w" {6 H
大家是否遇到过此种情况?该如何解决?请各位胶友给点建议。非常感谢!
3 b( U) {& ?" n# S% X/ h1 U1 A
4 g, d( S5 C3 M' ]2 l! R' P; j补充内容 (2017-9-27 12:04):9 j* r! q, I( U; o
橡胶是NBR,硬度要求是70±5,十年来一直稳定在69到72之间波动,硫磺硫化体系!4 S) L- c. |* j9 b; w/ N

% W+ s. L7 K% u补充内容 (2017-9-27 14:17):$ E5 j! H6 a. l; z8 W: \* p* p
硫化曲线:T10、T90、TS、ML、强度、拉伸率未有明显变化,MH从33上升至37。

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发表于 2017-9-27 09:09:19 | 显示全部楼层
问题列举很详细,等待高手回答。
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发表于 2017-9-27 09:48:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 戒烟上网 于 2017-9-27 09:51 编辑 & G+ G3 R* @! B, L- h
123橡胶宝贝 发表于 2017-9-27 09:09$ T4 C9 z1 S* V7 a4 j
问题列举很详细,等待高手回答。
' v* M; {3 k8 k4 r, o
# l9 U9 q+ O1 u% I3 y/ q' z9 s( j
这个还详细啊?关键的东西一点都看不懂。。做了很多工作等于没有做。。。这叫折腾。。不过多折腾几次估计能找到原因。
: U0 E* J5 K  w
4 Q1 V8 ?: }4 N9 c4 r5 [6 [所以分析问题,调查问题 一定要落到实处。。。
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发表于 2017-9-27 09:54:47 | 显示全部楼层
最好再测一下强度和伸长率,也许能看出问题,我个人认为还是炭黑的分散原因,还有开炼机的辊温不同,橡胶的分子链提伸情况不一样, 这些因素可能是硬度不同的原因。
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发表于 2017-9-27 10:06:23 | 显示全部楼层
楼主是专业的技术管理人,对于大小设备硬度差异本身是存在的。我原来做个密炼机打料和小开炼机打料,结果是有差别的。这个客观存在。
; Z4 H# @4 Z: h/ ?2 n0 x+ D原因有以下原因:/ m4 V5 p5 |5 ^5 F" z) t) N+ k
   
$ k; e7 q5 B+ U    1、小炼机打料,一般是无温或常温的。而大炼胶机起码有60-80度的温度,温度是不一样的。. w: U* K+ r+ l5 S* ]
    2、出片一样,小开炼机出片停放,常温。大开炼机出片,表面和内部是带温的,需要很长的时间才能慢慢冷却下来。( v- Y! `$ P; ]/ v+ ?
6 P- W( n8 z, \  P7 J" N
    除去其它原因,温度积累是造成硬度变化的客观原因,没什么大惊小怪的。所以,生产配方与小试配方有点差异也是很正常不过的东西。

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发表于 2017-9-27 10:07:39 | 显示全部楼层
1.不同开炼机加促后,硫化曲线做过对比么?
8 G* j/ M) T1 e$ |. f! O, L9 I2.胶料的门尼做过对比么?
4 Q" N2 W/ ^# j0 s7 B3.测量的准确性检测了么?
1 Y2 i) U; ^2 [) j) ^再说,同一个胶料配方,硬度正常波动范围也不止3度以内啊
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发表于 2017-9-27 10:08:09 | 显示全部楼层
配方不知3 f4 j% D% M2 O' b; L8 s
不敢妄言
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发表于 2017-9-27 10:32:16 | 显示全部楼层
楼主  简单说胶种是什么 是结晶还是非结晶  设备的速比是否相同 速比不同剪切不同 结果不一样 这就是同一配方试验的结果与批量生产的结果有差异 所以批量生产对试验配方进行微调 这是必须滴  楼主 你说对吗
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发表于 2017-9-27 10:36:13 | 显示全部楼层
实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
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发表于 2017-9-27 10:52:26 | 显示全部楼层
lh523523 发表于 2017-9-27 10:36: ~' y4 l6 \9 {8 ]2 m  @4 d
实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
# Q7 o- \  t1 o
说得不错,我的经难验也是这样的,大料的硬度比小料的硬度低3度左右,硫化速度也慢很多
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