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[工程橡胶] 大开炼机与小开炼机加促突发奇怪现象,望各位胶友提点建议

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发表于 2017-9-27 08:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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问题描述:
% |5 F4 o6 b; y+ ^4 t0 ~9 J! i% Q9 A! K1 T/ S, Y
1、一直使用的生产工艺和配方,未曾改变。
4 p% p7 b4 B% e) i% M6 Y
* ^: l! |+ B" B! m9 j- C+ F2、上星期连续几个批次出现大开炼机(生产)加促硬度比小开炼机(检验)加促ShA硬度高3个。2 _" @- c6 N0 F' {

8 X& _4 m8 g2 j% B; \& e+ d1 p已做如下排查:/ |! _! O% U5 W" ]. e7 x8 z
& j7 J; `5 H, n' I
1、人:让别的员工加促、现场跟踪加促(主要跟踪分散、温度、时间的控制),结果都是大3个。; l3 ]5 D' @" R' }
1 q0 v' z9 @2 j6 Y6 y6 J6 y, l
2、机:机器冷却、翻炼、转速比都没问题,和小开炼机区别在于最薄的辊距不一样,大的开炼机最薄辊距时胶片有1mm后,小开炼机可以打到胶片0.5mm厚。换了几台大开炼机加促,结果还是大3个。台称进行5点校准,没问题。
0 E- B" b  p! [# w% a0 w/ l# t2 |, x2 n, x
3、料:促进剂批次有变化,故做如下排查——同一块混炼胶一分为二,取实验室(检测室)促进剂在小开炼机加促,结果正常;再取同一块混炼
9 g: q9 b( s: O4 C8 F! g* s# W+ W6 c
胶一分为二,分别取现场的促进剂和实验室(检测室)在小开炼机促进剂,结果正常。同一块胶,使用现场促进剂和大开炼机加,结果大3个。
$ ]; O5 W8 [9 m; \) e2 F9 [# l7 g
1 a: i/ F7 s) ?& L& y4 L5 }4、法:通过跟踪确认工艺未曾变化。增加翻炼、薄通、打三角包次数,以达分散均匀目的,但是在大开炼机上加结果硬度还是大3个。
# R3 V0 `& f5 i* Z* Z" }+ Y2 [
0 w0 \' Z1 G/ {  ]  N大家是否遇到过此种情况?该如何解决?请各位胶友给点建议。非常感谢!
4 z- k( l7 d) O! a- l" V0 D9 V& t/ L+ a1 M% n- u) t
补充内容 (2017-9-27 12:04):- p$ y7 d+ s. v3 g5 J, ~& D$ H
橡胶是NBR,硬度要求是70±5,十年来一直稳定在69到72之间波动,硫磺硫化体系!
; F3 P3 q  n9 J
2 S' a2 r; z' B/ A* K7 X/ \2 X2 h: i! f补充内容 (2017-9-27 14:17):
! U$ Y( X1 K1 P% H. F硫化曲线:T10、T90、TS、ML、强度、拉伸率未有明显变化,MH从33上升至37。

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发表于 2017-9-27 09:09:19 | 显示全部楼层
问题列举很详细,等待高手回答。
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发表于 2017-9-27 09:48:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 戒烟上网 于 2017-9-27 09:51 编辑 ' y1 K  n/ r  @
123橡胶宝贝 发表于 2017-9-27 09:092 e; l4 E- F4 F2 ]* T2 ]
问题列举很详细,等待高手回答。

0 J: ~% d. K2 j) X; S) |& f3 P6 X1 H. a1 b) N2 m' O* Y
这个还详细啊?关键的东西一点都看不懂。。做了很多工作等于没有做。。。这叫折腾。。不过多折腾几次估计能找到原因。
# Y: }' {7 \) U$ I& S- L; O4 }
/ i: J( u- B9 f& {# w所以分析问题,调查问题 一定要落到实处。。。
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发表于 2017-9-27 09:54:47 | 显示全部楼层
最好再测一下强度和伸长率,也许能看出问题,我个人认为还是炭黑的分散原因,还有开炼机的辊温不同,橡胶的分子链提伸情况不一样, 这些因素可能是硬度不同的原因。
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发表于 2017-9-27 10:06:23 | 显示全部楼层
楼主是专业的技术管理人,对于大小设备硬度差异本身是存在的。我原来做个密炼机打料和小开炼机打料,结果是有差别的。这个客观存在。. z6 j( ~# N# X- i: B6 e
原因有以下原因:
4 [6 i5 x& X' N/ N& ~   
$ p3 e) Y8 p" K    1、小炼机打料,一般是无温或常温的。而大炼胶机起码有60-80度的温度,温度是不一样的。: @* L4 F5 l6 Y7 j& V2 N
    2、出片一样,小开炼机出片停放,常温。大开炼机出片,表面和内部是带温的,需要很长的时间才能慢慢冷却下来。6 ~8 `: B, k$ {  L8 `* M: g( Z

9 ~, o$ d% V4 Z. x% L; V) k    除去其它原因,温度积累是造成硬度变化的客观原因,没什么大惊小怪的。所以,生产配方与小试配方有点差异也是很正常不过的东西。

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发表于 2017-9-27 10:07:39 | 显示全部楼层
1.不同开炼机加促后,硫化曲线做过对比么?
+ S; [% {/ G+ r$ Y! N! ?) l2.胶料的门尼做过对比么?
4 J. w! q( P, J! Z3.测量的准确性检测了么?! `, Q7 ?4 Q! H+ u
再说,同一个胶料配方,硬度正常波动范围也不止3度以内啊
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发表于 2017-9-27 10:08:09 | 显示全部楼层
配方不知0 A: i' _- ?2 k; e3 K3 j
不敢妄言
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发表于 2017-9-27 10:32:16 | 显示全部楼层
楼主  简单说胶种是什么 是结晶还是非结晶  设备的速比是否相同 速比不同剪切不同 结果不一样 这就是同一配方试验的结果与批量生产的结果有差异 所以批量生产对试验配方进行微调 这是必须滴  楼主 你说对吗
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发表于 2017-9-27 10:36:13 | 显示全部楼层
实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
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发表于 2017-9-27 10:52:26 | 显示全部楼层
lh523523 发表于 2017-9-27 10:36
. J; ]* C4 T' d, r( F" E. X8 |实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
8 Z1 V1 {7 Q9 X/ E. J
说得不错,我的经难验也是这样的,大料的硬度比小料的硬度低3度左右,硫化速度也慢很多
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