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[工程橡胶] 大开炼机与小开炼机加促突发奇怪现象,望各位胶友提点建议

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发表于 2017-9-27 08:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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问题描述:
' H, w5 _7 P) `5 c9 X0 P8 M' U# h0 J
1、一直使用的生产工艺和配方,未曾改变。1 L+ z! ^8 e. O* }: W1 ?

& v5 X1 {5 @+ b* \  ]2、上星期连续几个批次出现大开炼机(生产)加促硬度比小开炼机(检验)加促ShA硬度高3个。# A6 w. M, j; ?- O% T; c

; R+ S( u" B% Q- n, }已做如下排查:& v2 o+ G: E3 r" |
* f2 X7 \- c5 Y( ]
1、人:让别的员工加促、现场跟踪加促(主要跟踪分散、温度、时间的控制),结果都是大3个。
3 d+ \8 K, W" E
" q# ]9 C4 \" p2、机:机器冷却、翻炼、转速比都没问题,和小开炼机区别在于最薄的辊距不一样,大的开炼机最薄辊距时胶片有1mm后,小开炼机可以打到胶片0.5mm厚。换了几台大开炼机加促,结果还是大3个。台称进行5点校准,没问题。1 T9 a0 D9 ~  `) u# y$ o
$ [% ^% g  t( J+ Z1 e- b
3、料:促进剂批次有变化,故做如下排查——同一块混炼胶一分为二,取实验室(检测室)促进剂在小开炼机加促,结果正常;再取同一块混炼' d; {" ?; m8 h

: L( j  B- p% a/ C胶一分为二,分别取现场的促进剂和实验室(检测室)在小开炼机促进剂,结果正常。同一块胶,使用现场促进剂和大开炼机加,结果大3个。
% O. t: R9 h) H( @7 B  M; r$ ]! e/ u* W$ ~9 U% x$ V2 Y, M
4、法:通过跟踪确认工艺未曾变化。增加翻炼、薄通、打三角包次数,以达分散均匀目的,但是在大开炼机上加结果硬度还是大3个。
0 o4 @; V5 D6 b9 |7 G3 G% Q/ }/ ~# V+ E& e: C3 m  I8 w& d
大家是否遇到过此种情况?该如何解决?请各位胶友给点建议。非常感谢!
0 h* q! K$ }) U, u" g. B
4 a# b* A3 T* h& k5 A5 H8 W( S补充内容 (2017-9-27 12:04):
2 Q1 y- J4 M8 y0 B3 D- j' G% |# R橡胶是NBR,硬度要求是70±5,十年来一直稳定在69到72之间波动,硫磺硫化体系!9 F8 P; S/ i$ c: j. S

5 G0 N0 J( w6 [0 h" K  G补充内容 (2017-9-27 14:17):. S5 q$ \3 W! c4 G  i
硫化曲线:T10、T90、TS、ML、强度、拉伸率未有明显变化,MH从33上升至37。

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发表于 2017-9-27 09:09:19 | 显示全部楼层
问题列举很详细,等待高手回答。
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发表于 2017-9-27 09:48:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 戒烟上网 于 2017-9-27 09:51 编辑 ) @0 T5 d' s1 U* K: {! c
123橡胶宝贝 发表于 2017-9-27 09:09
4 m; \) H  Y7 c2 B8 P# q- e2 \问题列举很详细,等待高手回答。

! [7 c* b( u# G" r7 _- ^1 R
' Q8 i7 R  _6 }" O1 u: }这个还详细啊?关键的东西一点都看不懂。。做了很多工作等于没有做。。。这叫折腾。。不过多折腾几次估计能找到原因。
  P" F3 R" L8 q+ V$ ~  F
1 c( I+ S2 P$ I7 m% T5 }* J; M所以分析问题,调查问题 一定要落到实处。。。
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发表于 2017-9-27 09:54:47 | 显示全部楼层
最好再测一下强度和伸长率,也许能看出问题,我个人认为还是炭黑的分散原因,还有开炼机的辊温不同,橡胶的分子链提伸情况不一样, 这些因素可能是硬度不同的原因。
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发表于 2017-9-27 10:06:23 | 显示全部楼层
楼主是专业的技术管理人,对于大小设备硬度差异本身是存在的。我原来做个密炼机打料和小开炼机打料,结果是有差别的。这个客观存在。' X1 ?; M. O. p  w
原因有以下原因:
2 v+ o4 |" U5 s: r* u! J. x( D" m   " b' n% S6 V0 B' u* S* H
    1、小炼机打料,一般是无温或常温的。而大炼胶机起码有60-80度的温度,温度是不一样的。
2 [) n: n; `- N    2、出片一样,小开炼机出片停放,常温。大开炼机出片,表面和内部是带温的,需要很长的时间才能慢慢冷却下来。2 e5 n8 n. ^/ i# [! B8 s$ M

  G& C1 O8 V6 K6 v5 Q    除去其它原因,温度积累是造成硬度变化的客观原因,没什么大惊小怪的。所以,生产配方与小试配方有点差异也是很正常不过的东西。

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发表于 2017-9-27 10:07:39 | 显示全部楼层
1.不同开炼机加促后,硫化曲线做过对比么?
" }$ p, l5 }, ?+ N* D" @! _2.胶料的门尼做过对比么?# U& m7 ~: {; W- @" f5 d
3.测量的准确性检测了么?: y5 @6 M* u7 k) }4 C
再说,同一个胶料配方,硬度正常波动范围也不止3度以内啊
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发表于 2017-9-27 10:08:09 | 显示全部楼层
配方不知7 E/ b! @& m; s$ s" ]2 m! {* f
不敢妄言
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发表于 2017-9-27 10:32:16 | 显示全部楼层
楼主  简单说胶种是什么 是结晶还是非结晶  设备的速比是否相同 速比不同剪切不同 结果不一样 这就是同一配方试验的结果与批量生产的结果有差异 所以批量生产对试验配方进行微调 这是必须滴  楼主 你说对吗
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发表于 2017-9-27 10:36:13 | 显示全部楼层
实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
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发表于 2017-9-27 10:52:26 | 显示全部楼层
lh523523 发表于 2017-9-27 10:36
$ L; O* q0 j7 K6 A实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪

7 G) Y0 Y6 h$ c0 B; o3 |/ ^" P$ C说得不错,我的经难验也是这样的,大料的硬度比小料的硬度低3度左右,硫化速度也慢很多
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