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[工程橡胶] 大开炼机与小开炼机加促突发奇怪现象,望各位胶友提点建议

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发表于 2017-9-27 08:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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问题描述:: A8 f( z0 l$ r! ~3 p) [7 Q
1 a2 V( S: I! b0 a/ z* Q! b
1、一直使用的生产工艺和配方,未曾改变。
" L. `7 O4 O6 @6 q) Q( T4 Q( Y
' u# b: r1 i) h" A( D6 b2、上星期连续几个批次出现大开炼机(生产)加促硬度比小开炼机(检验)加促ShA硬度高3个。
) I) p3 {) d: M7 T8 b1 M8 R+ Q
5 V( a- Y& z4 a7 r已做如下排查:
# @& e3 z* E" v* X$ E) l" U) h
2 z& t- V: S" X$ {* J1、人:让别的员工加促、现场跟踪加促(主要跟踪分散、温度、时间的控制),结果都是大3个。) d+ }$ E; N: F

6 e" Y1 r# P: Z( g# B. G9 r2、机:机器冷却、翻炼、转速比都没问题,和小开炼机区别在于最薄的辊距不一样,大的开炼机最薄辊距时胶片有1mm后,小开炼机可以打到胶片0.5mm厚。换了几台大开炼机加促,结果还是大3个。台称进行5点校准,没问题。
) t/ {. F: r. u; @6 A. }
: }! z  B; _: Q3、料:促进剂批次有变化,故做如下排查——同一块混炼胶一分为二,取实验室(检测室)促进剂在小开炼机加促,结果正常;再取同一块混炼
# @8 g- P" k) f$ u& f: q3 }. R. k! c6 \! e# C
胶一分为二,分别取现场的促进剂和实验室(检测室)在小开炼机促进剂,结果正常。同一块胶,使用现场促进剂和大开炼机加,结果大3个。
* U& ~4 _/ D; J* H1 M
$ A9 Z* l9 [8 r; e4、法:通过跟踪确认工艺未曾变化。增加翻炼、薄通、打三角包次数,以达分散均匀目的,但是在大开炼机上加结果硬度还是大3个。
  S; k& T  \; R" k
: I' \9 ~6 a5 m3 x5 u0 E大家是否遇到过此种情况?该如何解决?请各位胶友给点建议。非常感谢!
0 p+ f* [3 ]7 B# W4 b5 c; o. P# h
, {( k- h0 c: ?  l) s& l) \+ _补充内容 (2017-9-27 12:04):4 e# l9 A( S+ _5 y
橡胶是NBR,硬度要求是70±5,十年来一直稳定在69到72之间波动,硫磺硫化体系!' ]- ~! \: H3 N7 I+ h8 H* u
2 X% k% b$ J* |* n# ]. }2 O
补充内容 (2017-9-27 14:17):- x" }4 q3 ]+ [' _# L9 ^. R) M
硫化曲线:T10、T90、TS、ML、强度、拉伸率未有明显变化,MH从33上升至37。

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发表于 2017-9-27 09:09:19 | 显示全部楼层
问题列举很详细,等待高手回答。
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发表于 2017-9-27 09:48:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 戒烟上网 于 2017-9-27 09:51 编辑 # @' S* [0 Q0 D' m# K
123橡胶宝贝 发表于 2017-9-27 09:09
! Q5 z, t- l  }/ l# t问题列举很详细,等待高手回答。
* e; o- u0 e6 _& f+ [# p+ L7 h
$ }: V5 S1 ^2 r7 E" i
这个还详细啊?关键的东西一点都看不懂。。做了很多工作等于没有做。。。这叫折腾。。不过多折腾几次估计能找到原因。9 i# z$ k- T; `+ _4 b* h: H
0 A3 O1 u: Z" a7 v: `
所以分析问题,调查问题 一定要落到实处。。。
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发表于 2017-9-27 09:54:47 | 显示全部楼层
最好再测一下强度和伸长率,也许能看出问题,我个人认为还是炭黑的分散原因,还有开炼机的辊温不同,橡胶的分子链提伸情况不一样, 这些因素可能是硬度不同的原因。
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发表于 2017-9-27 10:06:23 | 显示全部楼层
楼主是专业的技术管理人,对于大小设备硬度差异本身是存在的。我原来做个密炼机打料和小开炼机打料,结果是有差别的。这个客观存在。
2 Y' K4 b4 o( c( G+ S4 P7 A. z5 l9 s1 @原因有以下原因:
4 H9 q' J) p, m2 e   . V5 c; O& t( K. y1 b, G4 |1 N  `
    1、小炼机打料,一般是无温或常温的。而大炼胶机起码有60-80度的温度,温度是不一样的。/ c) e9 |# n# ^
    2、出片一样,小开炼机出片停放,常温。大开炼机出片,表面和内部是带温的,需要很长的时间才能慢慢冷却下来。4 p* c6 @3 P5 {' t
$ K( E: [6 H# C# q- P' E  s( l
    除去其它原因,温度积累是造成硬度变化的客观原因,没什么大惊小怪的。所以,生产配方与小试配方有点差异也是很正常不过的东西。

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发表于 2017-9-27 10:07:39 | 显示全部楼层
1.不同开炼机加促后,硫化曲线做过对比么?. H0 @/ L5 l: R+ R0 x+ J/ T
2.胶料的门尼做过对比么?
0 E" L) ?1 y+ F5 t0 q: F  L# m3.测量的准确性检测了么?0 d% K3 T3 n" B  v; A
再说,同一个胶料配方,硬度正常波动范围也不止3度以内啊
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发表于 2017-9-27 10:08:09 | 显示全部楼层
配方不知
: v0 K2 v  L* q: G不敢妄言
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发表于 2017-9-27 10:32:16 | 显示全部楼层
楼主  简单说胶种是什么 是结晶还是非结晶  设备的速比是否相同 速比不同剪切不同 结果不一样 这就是同一配方试验的结果与批量生产的结果有差异 所以批量生产对试验配方进行微调 这是必须滴  楼主 你说对吗
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发表于 2017-9-27 10:36:13 | 显示全部楼层
实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
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发表于 2017-9-27 10:52:26 | 显示全部楼层
lh523523 发表于 2017-9-27 10:36# r; O- i# V( q/ W) X
实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪

! J7 d. @; S- j9 A: |  u. E. b% D说得不错,我的经难验也是这样的,大料的硬度比小料的硬度低3度左右,硫化速度也慢很多
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