旗下网站:橡胶人才网

 找回密码
 注册
查看: 13640|回复: 69

[工程橡胶] 大开炼机与小开炼机加促突发奇怪现象,望各位胶友提点建议

[复制链接]
发表于 2017-9-27 08:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多胶友,享用更多功能!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
问题描述:
$ G/ v- u8 f& H) @' v. U! u5 d* W/ N' w% O& d# p& Q% p( l7 h# {) T7 H' d
1、一直使用的生产工艺和配方,未曾改变。
7 |4 v, X& U+ o. P1 Z# ]
: I; i! {1 I6 A2、上星期连续几个批次出现大开炼机(生产)加促硬度比小开炼机(检验)加促ShA硬度高3个。% N1 j) H/ @0 M; u( H
9 g$ ?: R  c+ V& b0 t
已做如下排查:5 R9 c3 t! H# b& Q; x" ]. i
9 Q/ F3 y" R: X! P  {% P/ |
1、人:让别的员工加促、现场跟踪加促(主要跟踪分散、温度、时间的控制),结果都是大3个。. f" R( ^7 ^* i# x8 q! t* G

7 P; H' Q! r* ~' V4 W* y2、机:机器冷却、翻炼、转速比都没问题,和小开炼机区别在于最薄的辊距不一样,大的开炼机最薄辊距时胶片有1mm后,小开炼机可以打到胶片0.5mm厚。换了几台大开炼机加促,结果还是大3个。台称进行5点校准,没问题。/ t7 h  ^* H% K1 v/ _) K+ ~
7 l) K1 P$ B, |; y" N
3、料:促进剂批次有变化,故做如下排查——同一块混炼胶一分为二,取实验室(检测室)促进剂在小开炼机加促,结果正常;再取同一块混炼
* y1 v( H/ B! I5 I
; T% H- G2 G  J8 b胶一分为二,分别取现场的促进剂和实验室(检测室)在小开炼机促进剂,结果正常。同一块胶,使用现场促进剂和大开炼机加,结果大3个。0 K, S. r4 G+ X4 E
6 C1 F! P% h/ J1 v
4、法:通过跟踪确认工艺未曾变化。增加翻炼、薄通、打三角包次数,以达分散均匀目的,但是在大开炼机上加结果硬度还是大3个。! D: V3 E7 A, k" |7 l2 H
, L5 T1 G( m  z5 @0 |0 [2 N
大家是否遇到过此种情况?该如何解决?请各位胶友给点建议。非常感谢!
; R  m3 E/ g8 h
5 G5 {% n. m+ K! t" P7 p7 _补充内容 (2017-9-27 12:04):6 s" Y6 v( ?) Z& ^
橡胶是NBR,硬度要求是70±5,十年来一直稳定在69到72之间波动,硫磺硫化体系!# S+ G! w2 v/ h6 x% v9 ^0 p
9 _/ ~6 _9 K/ d& Q8 ~( x- ^
补充内容 (2017-9-27 14:17):! `! Z( Y: p/ K8 `
硫化曲线:T10、T90、TS、ML、强度、拉伸率未有明显变化,MH从33上升至37。

评分

参与人数 1胶分 +2 收起 理由
小小技术员 + 2 看看我的回复

查看全部评分

橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2017-9-27 09:09:19 | 显示全部楼层
问题列举很详细,等待高手回答。
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2017-9-27 09:48:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 戒烟上网 于 2017-9-27 09:51 编辑 7 Q+ C! h, l* X# ~) A% c. g' {5 |& N
123橡胶宝贝 发表于 2017-9-27 09:093 C, ~- P/ l( [
问题列举很详细,等待高手回答。

: ^! K) t2 I) N; d. N  c4 c+ ~) g3 F
这个还详细啊?关键的东西一点都看不懂。。做了很多工作等于没有做。。。这叫折腾。。不过多折腾几次估计能找到原因。. Z  f* a" c6 S7 |+ d; w) w* _* A) n

+ |1 j5 N" T5 I( r' `. l/ E6 c3 b所以分析问题,调查问题 一定要落到实处。。。
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2017-9-27 09:54:47 | 显示全部楼层
最好再测一下强度和伸长率,也许能看出问题,我个人认为还是炭黑的分散原因,还有开炼机的辊温不同,橡胶的分子链提伸情况不一样, 这些因素可能是硬度不同的原因。
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2017-9-27 10:06:23 | 显示全部楼层
楼主是专业的技术管理人,对于大小设备硬度差异本身是存在的。我原来做个密炼机打料和小开炼机打料,结果是有差别的。这个客观存在。3 G) p4 b2 s8 h" k, v! e( ~# I- s
原因有以下原因:6 L% U8 Y: W' e7 N1 u# F
   
, r8 l& N1 L! B) u5 u3 m    1、小炼机打料,一般是无温或常温的。而大炼胶机起码有60-80度的温度,温度是不一样的。* Y5 ~" j! ^0 ]! d0 F/ N* z8 H2 @( [
    2、出片一样,小开炼机出片停放,常温。大开炼机出片,表面和内部是带温的,需要很长的时间才能慢慢冷却下来。8 M7 ^" {4 S* F2 c

: b. a" X1 `. [. i0 P" ]! q6 l, I) Y" B    除去其它原因,温度积累是造成硬度变化的客观原因,没什么大惊小怪的。所以,生产配方与小试配方有点差异也是很正常不过的东西。

评分

参与人数 1胶分 +5 技术指数 +1 收起 理由
farmer + 5 + 1 赞一个!

查看全部评分

橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2017-9-27 10:07:39 | 显示全部楼层
1.不同开炼机加促后,硫化曲线做过对比么?6 V7 D, X) J" |! C  Q
2.胶料的门尼做过对比么?
) A1 v, M# W7 ]& F/ O3.测量的准确性检测了么?/ `- F' p% B! U4 x- R8 d
再说,同一个胶料配方,硬度正常波动范围也不止3度以内啊
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2017-9-27 10:08:09 | 显示全部楼层
配方不知" s) l3 j/ q9 {8 ?6 }4 [8 z
不敢妄言
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2017-9-27 10:32:16 | 显示全部楼层
楼主  简单说胶种是什么 是结晶还是非结晶  设备的速比是否相同 速比不同剪切不同 结果不一样 这就是同一配方试验的结果与批量生产的结果有差异 所以批量生产对试验配方进行微调 这是必须滴  楼主 你说对吗
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2017-9-27 10:36:13 | 显示全部楼层
实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2017-9-27 10:52:26 | 显示全部楼层
lh523523 发表于 2017-9-27 10:36
9 l. ~1 j- H# Z( y  G  i实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪

2 t) K9 n; X& a& u说得不错,我的经难验也是这样的,大料的硬度比小料的硬度低3度左右,硫化速度也慢很多
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


首页 | 网站简介 | 推广合作 | 技术服务 | 橡胶培训 | 资料光盘 | vip会员 | 橡胶论坛 | Archiver | 手机版| 返回顶部

联系电话:021-59195925 橡胶咨询:13524284813 邮箱:loogo@163.com ;橡胶技术网为你服务 QQ:36656166
Power by discuz X Rubber ©2016 sto.net.cn 备案号:沪ICP备14028905号
橡胶技术交流会 - 橡胶新闻价格 橡胶网址 名人堂. 橡胶培训班 橡胶搜索
需要在橡胶技术网橡胶人才网推广产品,或成为vip会员,请联系 13524284813

橡胶技术网微信订阅号