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[工程橡胶] 大开炼机与小开炼机加促突发奇怪现象,望各位胶友提点建议

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发表于 2017-9-27 08:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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问题描述:! c3 T) _- v$ [! s/ S8 m: r
& }4 {4 k. }: B2 G! G4 E2 ^
1、一直使用的生产工艺和配方,未曾改变。
$ s: `( \' O# |" {9 H) w% E9 j( |( g2 s2 @& R
2、上星期连续几个批次出现大开炼机(生产)加促硬度比小开炼机(检验)加促ShA硬度高3个。; @/ z! H! {* G9 C

& U" M* N" r* K3 D' b5 z已做如下排查:4 w. N1 ~  ^/ W( b) d) t
1 C( C3 C  M( v5 }0 c. i, A. {
1、人:让别的员工加促、现场跟踪加促(主要跟踪分散、温度、时间的控制),结果都是大3个。- U( G( j) N' u: X
9 C1 c* {1 b1 C1 e
2、机:机器冷却、翻炼、转速比都没问题,和小开炼机区别在于最薄的辊距不一样,大的开炼机最薄辊距时胶片有1mm后,小开炼机可以打到胶片0.5mm厚。换了几台大开炼机加促,结果还是大3个。台称进行5点校准,没问题。% n) H7 A0 _5 W% p2 a

0 V+ i5 `! \- k  y! y8 t3、料:促进剂批次有变化,故做如下排查——同一块混炼胶一分为二,取实验室(检测室)促进剂在小开炼机加促,结果正常;再取同一块混炼
- O+ ?* I! Z; U  _/ m$ l
8 f; M! B; o  G# D2 R4 _胶一分为二,分别取现场的促进剂和实验室(检测室)在小开炼机促进剂,结果正常。同一块胶,使用现场促进剂和大开炼机加,结果大3个。
/ Z3 q# u. ?9 w7 P2 W* r6 {3 h6 t4 J9 b3 t0 E" V- k: Y
4、法:通过跟踪确认工艺未曾变化。增加翻炼、薄通、打三角包次数,以达分散均匀目的,但是在大开炼机上加结果硬度还是大3个。3 \: b! e, @$ Z) R3 E0 V+ u

# c2 ?& h! P) ]7 [' ?! B大家是否遇到过此种情况?该如何解决?请各位胶友给点建议。非常感谢!% `6 [: E# k2 a: p# a2 t2 @
3 K- ?( P$ _# L; D/ P" q, i# k
补充内容 (2017-9-27 12:04):
' J: d# H3 J8 D# G& [7 h橡胶是NBR,硬度要求是70±5,十年来一直稳定在69到72之间波动,硫磺硫化体系!
" w- [: ^2 v7 H" p& i. V  o# E2 @: n6 R! t3 R: |9 V- k
补充内容 (2017-9-27 14:17):; K$ T7 f) ]& @9 ?5 U% D- l* v* m
硫化曲线:T10、T90、TS、ML、强度、拉伸率未有明显变化,MH从33上升至37。

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发表于 2017-9-27 09:09:19 | 显示全部楼层
问题列举很详细,等待高手回答。
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发表于 2017-9-27 09:48:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 戒烟上网 于 2017-9-27 09:51 编辑
0 w# F& C  h" @! _/ F
123橡胶宝贝 发表于 2017-9-27 09:09
2 K1 f6 g; r& n" l5 u问题列举很详细,等待高手回答。
  g8 Y! T+ a+ r; |

& q9 g; D/ A; z4 R0 F- C3 A这个还详细啊?关键的东西一点都看不懂。。做了很多工作等于没有做。。。这叫折腾。。不过多折腾几次估计能找到原因。& R! V6 ^% @. a0 l) q

$ l$ @9 K! B0 D; D所以分析问题,调查问题 一定要落到实处。。。
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发表于 2017-9-27 09:54:47 | 显示全部楼层
最好再测一下强度和伸长率,也许能看出问题,我个人认为还是炭黑的分散原因,还有开炼机的辊温不同,橡胶的分子链提伸情况不一样, 这些因素可能是硬度不同的原因。
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发表于 2017-9-27 10:06:23 | 显示全部楼层
楼主是专业的技术管理人,对于大小设备硬度差异本身是存在的。我原来做个密炼机打料和小开炼机打料,结果是有差别的。这个客观存在。/ c9 O0 a2 K9 z/ Y4 Y- _9 D
原因有以下原因:
: q" T3 ?' y' b; Z' j( n% q9 I   
' J: |- h, B6 {    1、小炼机打料,一般是无温或常温的。而大炼胶机起码有60-80度的温度,温度是不一样的。5 _9 w( D' U, _4 D7 L' s' W
    2、出片一样,小开炼机出片停放,常温。大开炼机出片,表面和内部是带温的,需要很长的时间才能慢慢冷却下来。$ [8 u- Z! o7 e4 E

1 B5 n3 R2 a1 ]& j) j- r/ }( X" B    除去其它原因,温度积累是造成硬度变化的客观原因,没什么大惊小怪的。所以,生产配方与小试配方有点差异也是很正常不过的东西。

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发表于 2017-9-27 10:07:39 | 显示全部楼层
1.不同开炼机加促后,硫化曲线做过对比么?
- B, j% v* t# r" A: {4 F  v. ~' y2.胶料的门尼做过对比么?: N6 w, l0 t; B) w" [) [" l
3.测量的准确性检测了么?
7 o, ?1 n: k! o再说,同一个胶料配方,硬度正常波动范围也不止3度以内啊
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发表于 2017-9-27 10:08:09 | 显示全部楼层
配方不知, u) r0 o' `5 B1 k* z* z. t
不敢妄言
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发表于 2017-9-27 10:32:16 | 显示全部楼层
楼主  简单说胶种是什么 是结晶还是非结晶  设备的速比是否相同 速比不同剪切不同 结果不一样 这就是同一配方试验的结果与批量生产的结果有差异 所以批量生产对试验配方进行微调 这是必须滴  楼主 你说对吗
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发表于 2017-9-27 10:36:13 | 显示全部楼层
实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
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发表于 2017-9-27 10:52:26 | 显示全部楼层
lh523523 发表于 2017-9-27 10:366 Y( j4 `. R3 D7 x9 }- Q
实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
+ ~9 W0 l) I2 H/ i& H" E) f
说得不错,我的经难验也是这样的,大料的硬度比小料的硬度低3度左右,硫化速度也慢很多
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