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[工程橡胶] 大开炼机与小开炼机加促突发奇怪现象,望各位胶友提点建议

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发表于 2017-9-27 08:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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问题描述:
6 t* b8 a. B+ j; p1 A- ^6 ~7 q$ a' V0 z
1、一直使用的生产工艺和配方,未曾改变。
" I* V/ U& _" s" ~4 g: c: Q, e; p' R" ?' Z/ T1 t; Z
2、上星期连续几个批次出现大开炼机(生产)加促硬度比小开炼机(检验)加促ShA硬度高3个。- d- u- |) Q' r& n) F

: h; m: Z8 d4 {已做如下排查:
" j" a1 _/ O! U1 r5 ^" r& `6 A
' _: [( p& ]/ K- f1 J/ y1、人:让别的员工加促、现场跟踪加促(主要跟踪分散、温度、时间的控制),结果都是大3个。6 S( X+ Q& A, D7 o, S
  P! _: F) o/ ]8 L1 L
2、机:机器冷却、翻炼、转速比都没问题,和小开炼机区别在于最薄的辊距不一样,大的开炼机最薄辊距时胶片有1mm后,小开炼机可以打到胶片0.5mm厚。换了几台大开炼机加促,结果还是大3个。台称进行5点校准,没问题。
# Q, q5 _( g/ o$ Y5 w" d
# ^* i6 Y+ D+ `) n3、料:促进剂批次有变化,故做如下排查——同一块混炼胶一分为二,取实验室(检测室)促进剂在小开炼机加促,结果正常;再取同一块混炼
; @! |! u5 h& y* J; H+ N! f7 e% L# t# A+ ?' B9 f
胶一分为二,分别取现场的促进剂和实验室(检测室)在小开炼机促进剂,结果正常。同一块胶,使用现场促进剂和大开炼机加,结果大3个。
2 f, x5 G5 I6 N9 i. V# f7 q. R3 ~1 l+ l4 H
4、法:通过跟踪确认工艺未曾变化。增加翻炼、薄通、打三角包次数,以达分散均匀目的,但是在大开炼机上加结果硬度还是大3个。
0 x7 @8 o& ^  V4 e
" X3 c4 h* h- {# v. G大家是否遇到过此种情况?该如何解决?请各位胶友给点建议。非常感谢!  i8 g9 J$ E; d1 |6 w4 ]/ P) V
4 z9 S, W$ U* O
补充内容 (2017-9-27 12:04):3 ^4 x! V+ O# D- q# {0 l+ r
橡胶是NBR,硬度要求是70±5,十年来一直稳定在69到72之间波动,硫磺硫化体系!8 c0 b4 y- ~0 _% I7 w

/ Q3 m; Q; m% p/ F. Z补充内容 (2017-9-27 14:17):2 [# T' D% J2 ^% ?$ L
硫化曲线:T10、T90、TS、ML、强度、拉伸率未有明显变化,MH从33上升至37。

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发表于 2017-9-27 09:09:19 | 显示全部楼层
问题列举很详细,等待高手回答。
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发表于 2017-9-27 09:48:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 戒烟上网 于 2017-9-27 09:51 编辑
0 ]8 R9 a8 \  K6 t6 B  y) T! }! V
123橡胶宝贝 发表于 2017-9-27 09:09
. h2 X$ }6 X0 ?- p问题列举很详细,等待高手回答。

1 p  B& O. Q& o" V$ }! I  o5 r. K8 I
' g; v2 z/ }2 @$ W7 _这个还详细啊?关键的东西一点都看不懂。。做了很多工作等于没有做。。。这叫折腾。。不过多折腾几次估计能找到原因。5 u( A2 @7 k3 S( w2 q

. \, p6 y2 K$ S所以分析问题,调查问题 一定要落到实处。。。
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发表于 2017-9-27 09:54:47 | 显示全部楼层
最好再测一下强度和伸长率,也许能看出问题,我个人认为还是炭黑的分散原因,还有开炼机的辊温不同,橡胶的分子链提伸情况不一样, 这些因素可能是硬度不同的原因。
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发表于 2017-9-27 10:06:23 | 显示全部楼层
楼主是专业的技术管理人,对于大小设备硬度差异本身是存在的。我原来做个密炼机打料和小开炼机打料,结果是有差别的。这个客观存在。
7 @; o, _, G2 S4 n) Q" M1 C8 {' _  I原因有以下原因:
- l5 y/ [9 W( B   
( s# C) ], i2 z    1、小炼机打料,一般是无温或常温的。而大炼胶机起码有60-80度的温度,温度是不一样的。- h) \& S6 O0 P8 i7 w
    2、出片一样,小开炼机出片停放,常温。大开炼机出片,表面和内部是带温的,需要很长的时间才能慢慢冷却下来。8 C0 [5 I5 T, H2 V* P9 N2 k3 g; Y

) f5 a* k+ `# ~. a    除去其它原因,温度积累是造成硬度变化的客观原因,没什么大惊小怪的。所以,生产配方与小试配方有点差异也是很正常不过的东西。

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发表于 2017-9-27 10:07:39 | 显示全部楼层
1.不同开炼机加促后,硫化曲线做过对比么?& {1 @2 T8 N& E! V
2.胶料的门尼做过对比么?# x( v5 X2 x& ~
3.测量的准确性检测了么?
; q3 H$ F* e9 M9 f% ]) g再说,同一个胶料配方,硬度正常波动范围也不止3度以内啊
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发表于 2017-9-27 10:08:09 | 显示全部楼层
配方不知
, ^* x9 n6 Y$ B% S1 u不敢妄言
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发表于 2017-9-27 10:32:16 | 显示全部楼层
楼主  简单说胶种是什么 是结晶还是非结晶  设备的速比是否相同 速比不同剪切不同 结果不一样 这就是同一配方试验的结果与批量生产的结果有差异 所以批量生产对试验配方进行微调 这是必须滴  楼主 你说对吗
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发表于 2017-9-27 10:36:13 | 显示全部楼层
实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
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发表于 2017-9-27 10:52:26 | 显示全部楼层
lh523523 发表于 2017-9-27 10:36
0 n" z, ]! }! \+ ?. m8 W. V* M( l! _实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪

1 E" ?9 y' v) U/ Y+ \" C说得不错,我的经难验也是这样的,大料的硬度比小料的硬度低3度左右,硫化速度也慢很多
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