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[工程橡胶] 大开炼机与小开炼机加促突发奇怪现象,望各位胶友提点建议

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发表于 2017-9-27 08:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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问题描述:
' J; z. [9 T/ h( q: b. `) T: d1 x$ y5 q( A% E
1、一直使用的生产工艺和配方,未曾改变。
& [" }+ n% l6 s7 C6 z+ L2 `) I4 H
% T! B* a( u0 j5 k5 i2、上星期连续几个批次出现大开炼机(生产)加促硬度比小开炼机(检验)加促ShA硬度高3个。
' O7 M5 \2 T& J0 I4 N; C" k7 z! V$ f0 a7 ~
已做如下排查:
! ?2 L0 l* l9 v$ R) t' K9 R
+ r8 o! R1 b& F! d% b* A1、人:让别的员工加促、现场跟踪加促(主要跟踪分散、温度、时间的控制),结果都是大3个。
2 U$ A" |: C+ r/ _5 A
: S9 L2 u( C/ U7 W. t; f2、机:机器冷却、翻炼、转速比都没问题,和小开炼机区别在于最薄的辊距不一样,大的开炼机最薄辊距时胶片有1mm后,小开炼机可以打到胶片0.5mm厚。换了几台大开炼机加促,结果还是大3个。台称进行5点校准,没问题。
2 c9 c  p- x/ N9 l4 U) k4 E
0 B' y* y) @1 u; T3、料:促进剂批次有变化,故做如下排查——同一块混炼胶一分为二,取实验室(检测室)促进剂在小开炼机加促,结果正常;再取同一块混炼
: Q" {. x4 X4 I
( a+ u. E% z5 x胶一分为二,分别取现场的促进剂和实验室(检测室)在小开炼机促进剂,结果正常。同一块胶,使用现场促进剂和大开炼机加,结果大3个。
  ~) _8 t* g- W  d6 {
8 r* g) n/ l2 ~- }# a7 j4、法:通过跟踪确认工艺未曾变化。增加翻炼、薄通、打三角包次数,以达分散均匀目的,但是在大开炼机上加结果硬度还是大3个。0 g) b% d3 A/ h. v% a4 w

8 U2 x( D2 t, N. p9 E大家是否遇到过此种情况?该如何解决?请各位胶友给点建议。非常感谢!
, r( x( ]( ~# ^1 n: E7 n
0 W# ^  b" _( c3 W8 {. C补充内容 (2017-9-27 12:04):* L7 E. W2 Z9 H& p
橡胶是NBR,硬度要求是70±5,十年来一直稳定在69到72之间波动,硫磺硫化体系!. d4 w8 A' F% A7 S8 \% a. c
3 ]1 s# e/ r6 U
补充内容 (2017-9-27 14:17):
" z2 F8 r- g9 F+ G) d2 k; e& l2 m硫化曲线:T10、T90、TS、ML、强度、拉伸率未有明显变化,MH从33上升至37。

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发表于 2017-9-27 09:09:19 | 显示全部楼层
问题列举很详细,等待高手回答。
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发表于 2017-9-27 09:48:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 戒烟上网 于 2017-9-27 09:51 编辑
" A' y" A/ |# P$ e; \8 M
123橡胶宝贝 发表于 2017-9-27 09:09# b: O, ]9 U/ |1 T* m% Z) G
问题列举很详细,等待高手回答。

, G8 b+ Y, N5 k- Y: Q( A% X$ u9 {& t1 J3 `, ?, D6 |4 O; i
这个还详细啊?关键的东西一点都看不懂。。做了很多工作等于没有做。。。这叫折腾。。不过多折腾几次估计能找到原因。
6 W( ~* P) _/ c9 |; j$ X7 x" @$ i# P- x2 f, s, a
所以分析问题,调查问题 一定要落到实处。。。
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发表于 2017-9-27 09:54:47 | 显示全部楼层
最好再测一下强度和伸长率,也许能看出问题,我个人认为还是炭黑的分散原因,还有开炼机的辊温不同,橡胶的分子链提伸情况不一样, 这些因素可能是硬度不同的原因。
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发表于 2017-9-27 10:06:23 | 显示全部楼层
楼主是专业的技术管理人,对于大小设备硬度差异本身是存在的。我原来做个密炼机打料和小开炼机打料,结果是有差别的。这个客观存在。
+ o4 Y+ J  w! V- h2 S原因有以下原因:
% X) B/ w# j( h& U4 h! S" Q   
& W/ B. e6 H$ U. t5 a( Y; \    1、小炼机打料,一般是无温或常温的。而大炼胶机起码有60-80度的温度,温度是不一样的。
& q8 J; j6 w, ^9 e$ M7 @/ W4 P3 t    2、出片一样,小开炼机出片停放,常温。大开炼机出片,表面和内部是带温的,需要很长的时间才能慢慢冷却下来。6 q6 D! T+ t" i4 U, E6 }- Q7 w) p
' C+ U" J* f& Q5 G! U, i
    除去其它原因,温度积累是造成硬度变化的客观原因,没什么大惊小怪的。所以,生产配方与小试配方有点差异也是很正常不过的东西。

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发表于 2017-9-27 10:07:39 | 显示全部楼层
1.不同开炼机加促后,硫化曲线做过对比么?- ?5 u. g: A4 d4 ^
2.胶料的门尼做过对比么?, s$ ?9 a1 M# S* L
3.测量的准确性检测了么?0 O' F; F3 \, l  [/ I5 q: P& w5 s1 ~
再说,同一个胶料配方,硬度正常波动范围也不止3度以内啊
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发表于 2017-9-27 10:08:09 | 显示全部楼层
配方不知# I, r$ t1 ]' i  M* Y
不敢妄言
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发表于 2017-9-27 10:32:16 | 显示全部楼层
楼主  简单说胶种是什么 是结晶还是非结晶  设备的速比是否相同 速比不同剪切不同 结果不一样 这就是同一配方试验的结果与批量生产的结果有差异 所以批量生产对试验配方进行微调 这是必须滴  楼主 你说对吗
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发表于 2017-9-27 10:36:13 | 显示全部楼层
实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
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发表于 2017-9-27 10:52:26 | 显示全部楼层
lh523523 发表于 2017-9-27 10:36& i2 J0 @7 E$ c' [7 M- w
实验配方转批量配方一般情况下硬度就要下调2-3度,设备差异导致的不足为怪
' v: [. G: a- f: d# j) |# [2 R/ w
说得不错,我的经难验也是这样的,大料的硬度比小料的硬度低3度左右,硫化速度也慢很多
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