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楼主: mtsliu

[胶囊] 轮胎垫带生产中遇到的问题,求救中!!

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 楼主| 发表于 2009-8-26 08:40:11 | 显示全部楼层

回复 20楼的 antu2008 的帖子

我没用隔离剂,模具粗糙度在1.6以下,不用隔离剂没发现有脱模困难的现象。
7 _: s- I1 F1 V( T2 U新增:
) |( V' T8 a2 u$ i. t$ J7 ~' Z看了帖子拜托各位大虾帮我顶下贴子啊,回几个字也行。
, q. F$ p7 Q" S( {3 l新增:" K  M6 I! d9 ]. Y$ r) Q
开模后取出垫带那手掰一下就出现开裂,没法判断是手掰裂的还是出模前就已经裂的了。
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发表于 2009-8-26 14:09:12 | 显示全部楼层
帮您 顶一下  我感觉是胶料流动不充分 摆料方式不稳定  厚度不足  可以尝试加成品110的胶料试验
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发表于 2009-8-26 14:45:40 | 显示全部楼层
这种问题比较常见,在工艺上:低温、低压、少料、等方式可以得到改善,如果是配方问题就另外分析了
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发表于 2009-8-26 16:01:33 | 显示全部楼层
感觉油有点多,减5-10份试试!
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发表于 2009-8-26 16:31:09 | 显示全部楼层
是不是硫速快了!含胶率稍提一下
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发表于 2009-8-26 16:32:28 | 显示全部楼层
应该是胶料流动不足的问题
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发表于 2009-8-28 09:10:36 | 显示全部楼层
其实主要以下几个原因:2 I2 @. I# w+ `
1.新模具或老模具变形,使合模线切口太厉;
2 F0 g  g9 j* w0 f5 I$ w- ^2.硫化机压力不稳定,有泄压和经常补压的功能;
3 |( T2 Q  X, A9 n. T% R3.硫化时间太长;  n7 _1 E1 e! N: Z- {! Y+ c4 k5 y
( [0 r1 p, @9 u) G: h7 M+ R; s9 n) A
改善:% `6 k2 D+ ~7 ~
1.将上下合模线呈45度角度用砂纸打磨一下,边口倒钝;4 g' ?8 R( s+ o' |/ E' C
2.新模具设计时该位置特殊处理一下,方法我就不讲了;
4 j8 V) A1 Z) F9 Q9 D/ }3.经常泄压和补压的硫化机要么维修,要么就直接锁模后关闭补压功能;
& ~. D5 N2 l2 v" A: F& M4.稍微降低温度或缩短一点硫化时间;
, s: d  L# S1 t8 Q3 K8 l; i  |+ C) ]- _$ n' @
以上拙见,请楼主参考和试验!!) j- |' B) P" [$ P! p6 m
新增:6 i5 ^' w; @9 Z3 f. y' h* z
还有,刚才看了你的硫化条件,问题还是很大的,时间太长,温度的确高了点!4 K- o7 ^# H$ f" `6 m
新增:
& H) E' x  {! C% E此问题会经常出现在新模具和经常油压不稳定补压的机台上;
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发表于 2009-8-28 17:40:35 | 显示全部楼层
硫化速度快,造成缩边或产品重皮
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发表于 2009-8-28 19:54:30 | 显示全部楼层
还是具体问题具体分析吧!
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发表于 2009-8-28 20:38:19 | 显示全部楼层
各有高见啊,换材料调配方啊。
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