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楼主: mtsliu

[胶囊] 轮胎垫带生产中遇到的问题,求救中!!

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发表于 2009-8-29 19:12:32 | 显示全部楼层
这种情况经常出,其原因:7 P- `- Y9 c: U+ Y5 M. H
1,填胶量过低。不要认为出胶边就是胶量够,也不要认为胶边小就是好的工艺,因为在硫化过程中胶料需要压力,较量小,压力低,产品质量不好。也会出现你提的问题。  e5 O% o  z/ m- }4 g1 c
* L' y: \, b: _; }
2,锁模压力和模具的问题。检查机器的压力是否正常,压力低也会出这个问题。模具的平整度,模具与机器配合问题,千万不要忽略这个,实际过程中大多数问题来至于模具与机器的配合,检查下是否有干涉的地方。必要的时候在模具分型面刻一周跑气槽。
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发表于 2009-8-29 20:28:49 | 显示全部楼层

回复 31楼的 yani680 的帖子

低压是10Mpa,锁模压力是20Mpa,压力表观测没发现有不保压大问题。用铅条压边6个点厚度均匀。胶边上来看,发现一个规律,模
2 Q& k6 z' F7 o8 _9 b& P& O2 H具前端的胶边量比后面的胶边量要少一半左右。因为液压缸是在模具上方的,尝试把合模空行程压力调到3Mpa,目前9.00/10.00R20的合格率上升到了80%,模具方面现在还没有去修改.星期一准备把模具修改一下看看结果.到时候把结果发上来.
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发表于 2009-8-29 20:53:03 | 显示全部楼层
看你的图片,好像是在合模缝处。注意控制胶料的重量
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发表于 2009-8-30 10:10:05 | 显示全部楼层
1.新模具或老模具变形,使合模线切口太厉;
$ F; m3 k) |  G4 v+ u! O: j2.硫化机压力不稳定,有泄压和经常补压的功能;/ E0 B8 M  H0 G! ~, A8 N) _7 ~
3.硫化时间太长;
* ]; N" ~- F  i+ k4 ~4 K4.油压太高;% B6 Y4 W# P1 S! R! l' ^' p+ \8 n4 O
改善:
8 ?3 I5 n- B0 _8 |$ X1.将上下合模线呈45度角度用砂纸打磨一下,边口倒钝;
2 t9 F* v( p9 U; ]2.新模具设计时该位置特殊处理一下,方法我就不讲了;4 N0 g5 r0 q# ]- [4 D! n& Q1 `# N
3.经常泄压和补压的硫化机要么维修,要么就直接锁模后关闭补压功能;: y% \/ M# y' q0 s
4.稍微降低温度或缩短一点硫化时间,楼主的配方和看看150度硫化应该4分钟就足够了!, W8 L: U% S+ w% r4 ^& T) p) k
5.、一次压和二次压差最好不要超过5MPa,其实和泄压的原理一样,就是合模线随着压力的缓慢上升和补压,一松一紧,这样合模线多余的胶料在已经起硫时不断的被压出,当时没有什么问题,当开模时,上下模压消除后,由于橡胶的弹性,使合模线的废胶再回弹所致,如果不是整个一圈都是,那参考第一条措施!# l# F" U3 o, S  B- p9 s) n6 |) @2 g
新增:/ G; F* c, u$ [. {- ~
正常的油压应该10-12,新模具可适当下调,只要切边和成型没有问题就行!
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发表于 2009-8-30 10:39:41 | 显示全部楼层
楼上说的都很好!我说几点:
1 O4 h4 `1 K1 w: q: f0 o6 s" r1.配方方面,可能是硫化速度太快了,适当减慢流速。增加胶料的可塑度,提高流动性。
% Z0 ]5 i( g$ m6 A; \. D2.增加垫带的胶料重量# k, p9 ~9 o9 d2 U. w
3.模具的原因
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发表于 2009-8-30 14:19:06 | 显示全部楼层
还是检查下模具和机械的配合吧。在橡胶品种中只有氯丁对温度和时间最敏感,其他没有这么敏感。
2 z, k  q2 J# C. {) C- L; }
( m% r( e' L. n7 E5 r: u  |我看你的硫化机,一次硫化三组模具,模具一周有两个定位销是吧,还有诸多开模拉杆,都是干涉正常硫化的因素,在开模,合模的时候注意观察就能找到原因。我们的机器精度不高,如果定位销精度过高,就不会正常导向,而是骑上。三套模具一起硫化,三套模具的定位必须非常准,否则带着扭力,或者翘曲力。方法是松开螺栓,调整模具,在拧紧,再试,直到合模顺畅。
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发表于 2009-8-30 14:36:43 | 显示全部楼层
老兄,你用那么好得配方,带能卖了,我全再生胶得最近还没有生意了,我也是做垫带得,那个问题我也出现过,不过主要还是在机子和配方上,模得问题很少得
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发表于 2009-8-30 15:24:52 | 显示全部楼层
1、修改磨具并尽量控制溢胶量;
/ r: q# w3 d/ Z0 N4 {2、增加合模压力。
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发表于 2009-8-30 17:53:55 | 显示全部楼层
这是典型的硫化裂边现象,调整配方或降低硫化温度或时间。
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发表于 2009-8-31 10:57:06 | 显示全部楼层

回复 37楼的 橡胶小生 的帖子

现在是试制,高成本的配方都做成这个鸟样,唉~失败。以后再适当调整配方成本了。
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