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楼主: mtsliu

[胶囊] 轮胎垫带生产中遇到的问题,求救中!!

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发表于 2009-8-29 19:12:32 | 显示全部楼层
这种情况经常出,其原因:- B; k; {5 O( a2 ]; h
1,填胶量过低。不要认为出胶边就是胶量够,也不要认为胶边小就是好的工艺,因为在硫化过程中胶料需要压力,较量小,压力低,产品质量不好。也会出现你提的问题。
' S* w& v4 e6 H$ u, \
% g2 J$ h9 r5 `( B2,锁模压力和模具的问题。检查机器的压力是否正常,压力低也会出这个问题。模具的平整度,模具与机器配合问题,千万不要忽略这个,实际过程中大多数问题来至于模具与机器的配合,检查下是否有干涉的地方。必要的时候在模具分型面刻一周跑气槽。
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 楼主| 发表于 2009-8-29 20:28:49 | 显示全部楼层

回复 31楼的 yani680 的帖子

低压是10Mpa,锁模压力是20Mpa,压力表观测没发现有不保压大问题。用铅条压边6个点厚度均匀。胶边上来看,发现一个规律,模/ ?+ [3 L" b6 Y) G9 [' T2 o
具前端的胶边量比后面的胶边量要少一半左右。因为液压缸是在模具上方的,尝试把合模空行程压力调到3Mpa,目前9.00/10.00R20的合格率上升到了80%,模具方面现在还没有去修改.星期一准备把模具修改一下看看结果.到时候把结果发上来.
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发表于 2009-8-29 20:53:03 | 显示全部楼层
看你的图片,好像是在合模缝处。注意控制胶料的重量
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发表于 2009-8-30 10:10:05 | 显示全部楼层
1.新模具或老模具变形,使合模线切口太厉;
6 N% M& ^% g5 D6 E2 ~1 a2.硫化机压力不稳定,有泄压和经常补压的功能;7 m; g- M0 _# [# P# @  `1 Y
3.硫化时间太长;  O' r6 {$ W1 F+ y* z
4.油压太高;
3 ?( l! m5 ^: Y+ j9 ^  Z: a改善:' n3 {" {' [% J% u3 m
1.将上下合模线呈45度角度用砂纸打磨一下,边口倒钝;* S  R8 {6 `+ E0 X9 ]
2.新模具设计时该位置特殊处理一下,方法我就不讲了;# f/ m% [9 b4 P8 S
3.经常泄压和补压的硫化机要么维修,要么就直接锁模后关闭补压功能;
3 H9 Q1 M7 o$ Z0 s4.稍微降低温度或缩短一点硫化时间,楼主的配方和看看150度硫化应该4分钟就足够了!- v/ b3 f2 d! [& p" O1 C: Z! o. z
5.、一次压和二次压差最好不要超过5MPa,其实和泄压的原理一样,就是合模线随着压力的缓慢上升和补压,一松一紧,这样合模线多余的胶料在已经起硫时不断的被压出,当时没有什么问题,当开模时,上下模压消除后,由于橡胶的弹性,使合模线的废胶再回弹所致,如果不是整个一圈都是,那参考第一条措施!7 A$ \# Q: y, w6 b+ c7 w! n/ _
新增:
/ d! ]5 B! H0 ^! m3 r- c7 W9 m  T" f正常的油压应该10-12,新模具可适当下调,只要切边和成型没有问题就行!
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发表于 2009-8-30 10:39:41 | 显示全部楼层
楼上说的都很好!我说几点:
- D1 V3 T, s: E3 L, _' y2 t1.配方方面,可能是硫化速度太快了,适当减慢流速。增加胶料的可塑度,提高流动性。. p0 q# g5 H/ _$ w. k0 d; t& _! }
2.增加垫带的胶料重量
: A, Z! R4 Z4 L$ D# G3.模具的原因
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发表于 2009-8-30 14:19:06 | 显示全部楼层
还是检查下模具和机械的配合吧。在橡胶品种中只有氯丁对温度和时间最敏感,其他没有这么敏感。
- U1 D0 f. Q3 Y! E) S& r% t0 ~8 K% |, }4 l1 G
我看你的硫化机,一次硫化三组模具,模具一周有两个定位销是吧,还有诸多开模拉杆,都是干涉正常硫化的因素,在开模,合模的时候注意观察就能找到原因。我们的机器精度不高,如果定位销精度过高,就不会正常导向,而是骑上。三套模具一起硫化,三套模具的定位必须非常准,否则带着扭力,或者翘曲力。方法是松开螺栓,调整模具,在拧紧,再试,直到合模顺畅。
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发表于 2009-8-30 14:36:43 | 显示全部楼层
老兄,你用那么好得配方,带能卖了,我全再生胶得最近还没有生意了,我也是做垫带得,那个问题我也出现过,不过主要还是在机子和配方上,模得问题很少得
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发表于 2009-8-30 15:24:52 | 显示全部楼层
1、修改磨具并尽量控制溢胶量;% a$ J9 m  [1 o) E9 i3 G
2、增加合模压力。
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发表于 2009-8-30 17:53:55 | 显示全部楼层
这是典型的硫化裂边现象,调整配方或降低硫化温度或时间。
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 楼主| 发表于 2009-8-31 10:57:06 | 显示全部楼层

回复 37楼的 橡胶小生 的帖子

现在是试制,高成本的配方都做成这个鸟样,唉~失败。以后再适当调整配方成本了。
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