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楼主: mtsliu

[胶囊] 轮胎垫带生产中遇到的问题,求救中!!

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发表于 2009-8-29 19:12:32 | 显示全部楼层
这种情况经常出,其原因:  p4 R; U, g% j8 N0 a  I/ q
1,填胶量过低。不要认为出胶边就是胶量够,也不要认为胶边小就是好的工艺,因为在硫化过程中胶料需要压力,较量小,压力低,产品质量不好。也会出现你提的问题。6 Y& Z0 X+ ]5 D' @6 L( u& |$ Z! k

( V8 T$ {& Y5 p$ n; s5 R. A" T; W2,锁模压力和模具的问题。检查机器的压力是否正常,压力低也会出这个问题。模具的平整度,模具与机器配合问题,千万不要忽略这个,实际过程中大多数问题来至于模具与机器的配合,检查下是否有干涉的地方。必要的时候在模具分型面刻一周跑气槽。
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 楼主| 发表于 2009-8-29 20:28:49 | 显示全部楼层

回复 31楼的 yani680 的帖子

低压是10Mpa,锁模压力是20Mpa,压力表观测没发现有不保压大问题。用铅条压边6个点厚度均匀。胶边上来看,发现一个规律,模, a1 _7 P* b' T+ u
具前端的胶边量比后面的胶边量要少一半左右。因为液压缸是在模具上方的,尝试把合模空行程压力调到3Mpa,目前9.00/10.00R20的合格率上升到了80%,模具方面现在还没有去修改.星期一准备把模具修改一下看看结果.到时候把结果发上来.
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发表于 2009-8-29 20:53:03 | 显示全部楼层
看你的图片,好像是在合模缝处。注意控制胶料的重量
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发表于 2009-8-30 10:10:05 | 显示全部楼层
1.新模具或老模具变形,使合模线切口太厉;
* M; `$ e6 ?6 W: s% @) L# {* g8 b0 i2.硫化机压力不稳定,有泄压和经常补压的功能;+ o' Z8 t( s. n  o9 `9 Q# R
3.硫化时间太长;8 W. I7 b6 V$ z7 S+ l2 P
4.油压太高;' `8 x8 s+ }! ]6 l5 n
改善:
; a6 F9 [. v3 \1.将上下合模线呈45度角度用砂纸打磨一下,边口倒钝;
+ I& O5 s0 |: ]' {, g2.新模具设计时该位置特殊处理一下,方法我就不讲了;; \; D. |7 B' L/ i
3.经常泄压和补压的硫化机要么维修,要么就直接锁模后关闭补压功能;
; \; [1 T5 o! _/ t! B+ U8 Q4.稍微降低温度或缩短一点硫化时间,楼主的配方和看看150度硫化应该4分钟就足够了!
& J; u& b8 H2 ~, _5.、一次压和二次压差最好不要超过5MPa,其实和泄压的原理一样,就是合模线随着压力的缓慢上升和补压,一松一紧,这样合模线多余的胶料在已经起硫时不断的被压出,当时没有什么问题,当开模时,上下模压消除后,由于橡胶的弹性,使合模线的废胶再回弹所致,如果不是整个一圈都是,那参考第一条措施!
3 A2 T% h0 b% `5 j/ e6 l! e, D新增:
5 Q0 u3 f% D1 e正常的油压应该10-12,新模具可适当下调,只要切边和成型没有问题就行!
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发表于 2009-8-30 10:39:41 | 显示全部楼层
楼上说的都很好!我说几点:+ j; M0 d& A# L/ h! _
1.配方方面,可能是硫化速度太快了,适当减慢流速。增加胶料的可塑度,提高流动性。& r7 h2 z+ }4 ?5 K( ]! ~
2.增加垫带的胶料重量
7 c# v& w3 q  {" t( \* M) V# \& w3.模具的原因
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发表于 2009-8-30 14:19:06 | 显示全部楼层
还是检查下模具和机械的配合吧。在橡胶品种中只有氯丁对温度和时间最敏感,其他没有这么敏感。
) V6 |- Z# J/ x3 ~  Y, B! \4 W; ~$ s/ n) w; O8 u% _
我看你的硫化机,一次硫化三组模具,模具一周有两个定位销是吧,还有诸多开模拉杆,都是干涉正常硫化的因素,在开模,合模的时候注意观察就能找到原因。我们的机器精度不高,如果定位销精度过高,就不会正常导向,而是骑上。三套模具一起硫化,三套模具的定位必须非常准,否则带着扭力,或者翘曲力。方法是松开螺栓,调整模具,在拧紧,再试,直到合模顺畅。
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发表于 2009-8-30 14:36:43 | 显示全部楼层
老兄,你用那么好得配方,带能卖了,我全再生胶得最近还没有生意了,我也是做垫带得,那个问题我也出现过,不过主要还是在机子和配方上,模得问题很少得
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发表于 2009-8-30 15:24:52 | 显示全部楼层
1、修改磨具并尽量控制溢胶量;$ O! Y2 E- G# T* [7 I/ q6 Q  T
2、增加合模压力。
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发表于 2009-8-30 17:53:55 | 显示全部楼层
这是典型的硫化裂边现象,调整配方或降低硫化温度或时间。
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 楼主| 发表于 2009-8-31 10:57:06 | 显示全部楼层

回复 37楼的 橡胶小生 的帖子

现在是试制,高成本的配方都做成这个鸟样,唉~失败。以后再适当调整配方成本了。
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