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楼主: mtsliu

[胶囊] 轮胎垫带生产中遇到的问题,求救中!!

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 楼主| 发表于 2009-8-26 08:40:11 | 显示全部楼层

回复 20楼的 antu2008 的帖子

我没用隔离剂,模具粗糙度在1.6以下,不用隔离剂没发现有脱模困难的现象。2 d, D) n& S& [/ D- H
新增:5 _% }) W. Q1 Q8 p; _
看了帖子拜托各位大虾帮我顶下贴子啊,回几个字也行。
8 S% A% d2 l8 ?4 q* L$ o3 D! y新增:
- \) \+ P6 ^5 i% `开模后取出垫带那手掰一下就出现开裂,没法判断是手掰裂的还是出模前就已经裂的了。
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发表于 2009-8-26 14:09:12 | 显示全部楼层
帮您 顶一下  我感觉是胶料流动不充分 摆料方式不稳定  厚度不足  可以尝试加成品110的胶料试验
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发表于 2009-8-26 14:45:40 | 显示全部楼层
这种问题比较常见,在工艺上:低温、低压、少料、等方式可以得到改善,如果是配方问题就另外分析了
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发表于 2009-8-26 16:01:33 | 显示全部楼层
感觉油有点多,减5-10份试试!
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发表于 2009-8-26 16:31:09 | 显示全部楼层
是不是硫速快了!含胶率稍提一下
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发表于 2009-8-26 16:32:28 | 显示全部楼层
应该是胶料流动不足的问题
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发表于 2009-8-28 09:10:36 | 显示全部楼层
其实主要以下几个原因:# \0 B( [$ j, O+ `1 ]! a
1.新模具或老模具变形,使合模线切口太厉;
* D) z3 \, [0 Q$ p* l2 ]: W1 q2.硫化机压力不稳定,有泄压和经常补压的功能;7 j! S+ D- ^' l' ~6 n3 U3 m
3.硫化时间太长;* V; u" r( P% P0 O# @) \$ m% l

( f2 N# n$ A0 U' ^# ?  G改善:. ^$ I5 N' e& G5 I
1.将上下合模线呈45度角度用砂纸打磨一下,边口倒钝;: ^* j! ]& O9 B/ w; X! K% \) d( U
2.新模具设计时该位置特殊处理一下,方法我就不讲了;
6 A/ X9 A5 d+ j* l0 x0 ~3.经常泄压和补压的硫化机要么维修,要么就直接锁模后关闭补压功能;6 Q3 _0 n, ^7 U- X6 X, t
4.稍微降低温度或缩短一点硫化时间;/ K& m1 F$ B4 {) r3 g+ U+ q

9 T2 |3 \$ v5 j1 q以上拙见,请楼主参考和试验!!
. z; {+ P" i% x' N. f新增:
/ u6 g: y5 ]1 ?- Z5 a1 W: O8 H还有,刚才看了你的硫化条件,问题还是很大的,时间太长,温度的确高了点!
/ Q. f; s# v6 C4 Z- [5 z* Z新增:' B0 k% _2 F" m0 Y- T- A  p. U: K
此问题会经常出现在新模具和经常油压不稳定补压的机台上;
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发表于 2009-8-28 17:40:35 | 显示全部楼层
硫化速度快,造成缩边或产品重皮
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发表于 2009-8-28 19:54:30 | 显示全部楼层
还是具体问题具体分析吧!
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发表于 2009-8-28 20:38:19 | 显示全部楼层
各有高见啊,换材料调配方啊。
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