旗下网站:橡胶人才网

橡胶技术网

 找回密码
 注册
楼主: mtsliu

[胶囊] 轮胎垫带生产中遇到的问题,求救中!!

[复制链接]
发表于 2009-8-26 08:40:11 | 显示全部楼层

回复 20楼的 antu2008 的帖子

我没用隔离剂,模具粗糙度在1.6以下,不用隔离剂没发现有脱模困难的现象。
3 f1 t8 C& Z7 m  r. K: s新增:1 o+ [: k( j1 y
看了帖子拜托各位大虾帮我顶下贴子啊,回几个字也行。
' v( X7 _% h+ t3 ~; y8 V- ~2 j新增:1 n$ h- u1 ~) h
开模后取出垫带那手掰一下就出现开裂,没法判断是手掰裂的还是出模前就已经裂的了。
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2009-8-26 14:09:12 | 显示全部楼层
帮您 顶一下  我感觉是胶料流动不充分 摆料方式不稳定  厚度不足  可以尝试加成品110的胶料试验
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2009-8-26 14:45:40 | 显示全部楼层
这种问题比较常见,在工艺上:低温、低压、少料、等方式可以得到改善,如果是配方问题就另外分析了
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2009-8-26 16:01:33 | 显示全部楼层
感觉油有点多,减5-10份试试!
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2009-8-26 16:31:09 | 显示全部楼层
是不是硫速快了!含胶率稍提一下
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2009-8-26 16:32:28 | 显示全部楼层
应该是胶料流动不足的问题
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2009-8-28 09:10:36 | 显示全部楼层
其实主要以下几个原因:
3 X+ |8 g6 B: M& O1.新模具或老模具变形,使合模线切口太厉;3 e# t, Q1 s# s* Q" n) T1 m9 D- f
2.硫化机压力不稳定,有泄压和经常补压的功能;
! c' I3 I3 {7 m3 e9 ^3.硫化时间太长;" L+ ^  V- \/ p( B$ j" w# i
. F  }. ]+ y) f3 W$ m8 r, D
改善:
8 a: M- {) _/ k1.将上下合模线呈45度角度用砂纸打磨一下,边口倒钝;6 b! m9 K' t+ a% J
2.新模具设计时该位置特殊处理一下,方法我就不讲了;
; \6 t4 |# {; S4 p/ a3.经常泄压和补压的硫化机要么维修,要么就直接锁模后关闭补压功能;. t% O( G# X/ [4 O, h
4.稍微降低温度或缩短一点硫化时间;
) }8 y! e6 S0 U2 T9 o! D  t
! Q! y7 A# j  P6 A以上拙见,请楼主参考和试验!!. o% Y  O6 w7 Y. e
新增:
: M  }' V' ^/ Q2 Y! s% x" Q/ I还有,刚才看了你的硫化条件,问题还是很大的,时间太长,温度的确高了点!
/ ]  L+ i8 R- w+ i3 z新增:
9 y/ v! C8 n3 _8 P此问题会经常出现在新模具和经常油压不稳定补压的机台上;
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2009-8-28 17:40:35 | 显示全部楼层
硫化速度快,造成缩边或产品重皮
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2009-8-28 19:54:30 | 显示全部楼层
还是具体问题具体分析吧!
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2009-8-28 20:38:19 | 显示全部楼层
各有高见啊,换材料调配方啊。
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


首页 | 网站简介 | 推广合作 | 技术服务 | 橡胶培训 | 资料光盘 | vip会员 | 橡胶论坛 | Archiver | 手机版| 返回顶部

联系电话:021-59195925 橡胶咨询:13524284813 邮箱:loogo@163.com ;橡胶技术网为你服务 QQ:36656166
Power by discuz X Rubber ©2016 sto.net.cn 备案号:沪ICP备14028905号
橡胶技术交流会 - 橡胶新闻价格 橡胶网址 名人堂. 橡胶培训班 橡胶搜索
需要在橡胶技术网橡胶人才网推广产品,或成为vip会员,请联系 13524284813

橡胶技术网微信订阅号