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楼主: mtsliu

[胶囊] 轮胎垫带生产中遇到的问题,求救中!!

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 楼主| 发表于 2009-8-26 08:40:11 | 显示全部楼层

回复 20楼的 antu2008 的帖子

我没用隔离剂,模具粗糙度在1.6以下,不用隔离剂没发现有脱模困难的现象。+ C: W2 K0 {6 E& t
新增:2 F5 b( A& e) P3 M/ w' C. L
看了帖子拜托各位大虾帮我顶下贴子啊,回几个字也行。
% {" B1 `6 w4 P0 F; }) |: \新增:
$ W* v) s5 ~- P. M! }5 ^7 i3 d1 n3 O开模后取出垫带那手掰一下就出现开裂,没法判断是手掰裂的还是出模前就已经裂的了。
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发表于 2009-8-26 14:09:12 | 显示全部楼层
帮您 顶一下  我感觉是胶料流动不充分 摆料方式不稳定  厚度不足  可以尝试加成品110的胶料试验
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发表于 2009-8-26 14:45:40 | 显示全部楼层
这种问题比较常见,在工艺上:低温、低压、少料、等方式可以得到改善,如果是配方问题就另外分析了
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发表于 2009-8-26 16:01:33 | 显示全部楼层
感觉油有点多,减5-10份试试!
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发表于 2009-8-26 16:31:09 | 显示全部楼层
是不是硫速快了!含胶率稍提一下
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发表于 2009-8-26 16:32:28 | 显示全部楼层
应该是胶料流动不足的问题
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发表于 2009-8-28 09:10:36 | 显示全部楼层
其实主要以下几个原因:, o- L1 G& z2 R
1.新模具或老模具变形,使合模线切口太厉;) s. t' V- c  l
2.硫化机压力不稳定,有泄压和经常补压的功能;( P# x4 O- k9 C# z
3.硫化时间太长;
7 A, j% Z) A9 }* I
1 \+ |: |8 `4 b3 y2 `& i; b改善:. r' M: ^' |4 [4 o" L8 F3 R, _
1.将上下合模线呈45度角度用砂纸打磨一下,边口倒钝;
* x; P2 q. \0 Z. U0 B) z2.新模具设计时该位置特殊处理一下,方法我就不讲了;
4 u4 _$ D- S+ a3.经常泄压和补压的硫化机要么维修,要么就直接锁模后关闭补压功能;) ]6 t1 N# f! U7 D3 Z0 Z
4.稍微降低温度或缩短一点硫化时间;
, G7 E4 _! @3 O; T" {; Q1 b/ q4 p
# `# s4 v  m" h5 N  G  N以上拙见,请楼主参考和试验!!
4 J+ b& ~/ ^- m) B3 T; w3 v新增:/ e6 X$ `$ k" I' t" ~) }1 P( m
还有,刚才看了你的硫化条件,问题还是很大的,时间太长,温度的确高了点!* E% T" |; U) H) P: o$ a, |! }9 N3 r
新增:8 o6 N  d/ v: I! i/ v3 L5 ~7 V
此问题会经常出现在新模具和经常油压不稳定补压的机台上;
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发表于 2009-8-28 17:40:35 | 显示全部楼层
硫化速度快,造成缩边或产品重皮
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发表于 2009-8-28 19:54:30 | 显示全部楼层
还是具体问题具体分析吧!
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发表于 2009-8-28 20:38:19 | 显示全部楼层
各有高见啊,换材料调配方啊。
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