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楼主: mtsliu

[胶囊] 轮胎垫带生产中遇到的问题,求救中!!

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 楼主| 发表于 2009-8-26 08:40:11 | 显示全部楼层

回复 20楼的 antu2008 的帖子

我没用隔离剂,模具粗糙度在1.6以下,不用隔离剂没发现有脱模困难的现象。  _7 h6 y) a+ T# [% i
新增:
- O9 `' n1 `  t! G" @/ Q% x  T看了帖子拜托各位大虾帮我顶下贴子啊,回几个字也行。* P# ]7 r7 c) V$ l# g( {
新增:( r/ i0 |. _6 O0 K4 c8 p
开模后取出垫带那手掰一下就出现开裂,没法判断是手掰裂的还是出模前就已经裂的了。
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发表于 2009-8-26 14:09:12 | 显示全部楼层
帮您 顶一下  我感觉是胶料流动不充分 摆料方式不稳定  厚度不足  可以尝试加成品110的胶料试验
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发表于 2009-8-26 14:45:40 | 显示全部楼层
这种问题比较常见,在工艺上:低温、低压、少料、等方式可以得到改善,如果是配方问题就另外分析了
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发表于 2009-8-26 16:01:33 | 显示全部楼层
感觉油有点多,减5-10份试试!
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发表于 2009-8-26 16:31:09 | 显示全部楼层
是不是硫速快了!含胶率稍提一下
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发表于 2009-8-26 16:32:28 | 显示全部楼层
应该是胶料流动不足的问题
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发表于 2009-8-28 09:10:36 | 显示全部楼层
其实主要以下几个原因:$ H. s5 k2 j/ ^4 U
1.新模具或老模具变形,使合模线切口太厉;
( t! R# M. s& d6 Q1 G+ j2.硫化机压力不稳定,有泄压和经常补压的功能;
! Q4 F" I' h4 n' _& d3.硫化时间太长;8 P$ o( V9 [* p3 m6 D

1 j: t8 c5 K3 D& j% n改善:( F: r! j# T% Z" {! o
1.将上下合模线呈45度角度用砂纸打磨一下,边口倒钝;
: ?5 e! f+ d6 i( E  J5 N0 y, {2.新模具设计时该位置特殊处理一下,方法我就不讲了;
, S3 E0 T) u* w6 C! c3.经常泄压和补压的硫化机要么维修,要么就直接锁模后关闭补压功能;
2 q' \/ |! p  V. Z: X4.稍微降低温度或缩短一点硫化时间;
  c0 A! `  t1 v
* K( F4 j9 @0 x0 ~以上拙见,请楼主参考和试验!!; U! o, E. U7 A
新增:4 Y- }% f" z. l7 W4 c' T
还有,刚才看了你的硫化条件,问题还是很大的,时间太长,温度的确高了点!
0 Y( Y$ ?3 J0 e; n( h/ E5 N; t, ?$ @新增:, t2 A) y7 j& }4 q4 d7 R
此问题会经常出现在新模具和经常油压不稳定补压的机台上;
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发表于 2009-8-28 17:40:35 | 显示全部楼层
硫化速度快,造成缩边或产品重皮
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发表于 2009-8-28 19:54:30 | 显示全部楼层
还是具体问题具体分析吧!
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发表于 2009-8-28 20:38:19 | 显示全部楼层
各有高见啊,换材料调配方啊。
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