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楼主: mtsliu

[胶囊] 轮胎垫带生产中遇到的问题,求救中!!

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发表于 2009-8-29 19:12:32 | 显示全部楼层
这种情况经常出,其原因:+ K/ L$ E! ~1 D$ u
1,填胶量过低。不要认为出胶边就是胶量够,也不要认为胶边小就是好的工艺,因为在硫化过程中胶料需要压力,较量小,压力低,产品质量不好。也会出现你提的问题。
! p7 y# ^. O; r! Q- p2 i
( v: J% z$ U+ |# F- ^! S$ b& f+ ^2,锁模压力和模具的问题。检查机器的压力是否正常,压力低也会出这个问题。模具的平整度,模具与机器配合问题,千万不要忽略这个,实际过程中大多数问题来至于模具与机器的配合,检查下是否有干涉的地方。必要的时候在模具分型面刻一周跑气槽。
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 楼主| 发表于 2009-8-29 20:28:49 | 显示全部楼层

回复 31楼的 yani680 的帖子

低压是10Mpa,锁模压力是20Mpa,压力表观测没发现有不保压大问题。用铅条压边6个点厚度均匀。胶边上来看,发现一个规律,模
, _) ?6 o+ S' V2 h具前端的胶边量比后面的胶边量要少一半左右。因为液压缸是在模具上方的,尝试把合模空行程压力调到3Mpa,目前9.00/10.00R20的合格率上升到了80%,模具方面现在还没有去修改.星期一准备把模具修改一下看看结果.到时候把结果发上来.
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发表于 2009-8-29 20:53:03 | 显示全部楼层
看你的图片,好像是在合模缝处。注意控制胶料的重量
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发表于 2009-8-30 10:10:05 | 显示全部楼层
1.新模具或老模具变形,使合模线切口太厉;
( R. z, e4 }# s2 O+ X6 b4 y  Z2.硫化机压力不稳定,有泄压和经常补压的功能;
: W! ~, j7 f( z& D, J3.硫化时间太长;
0 Z0 B( o+ D) Y  r4.油压太高;7 M: S: W6 d& H. P
改善:
' N( X- O* U- ]* o7 V1.将上下合模线呈45度角度用砂纸打磨一下,边口倒钝;3 m; l9 H- g0 r& E  g5 O7 Z7 k, w3 g8 b
2.新模具设计时该位置特殊处理一下,方法我就不讲了;
6 I  T5 ?3 `, ~! }$ H/ H3.经常泄压和补压的硫化机要么维修,要么就直接锁模后关闭补压功能;" {) e7 Z2 x+ v
4.稍微降低温度或缩短一点硫化时间,楼主的配方和看看150度硫化应该4分钟就足够了!8 r. h- L- c, V" T5 r6 K7 B
5.、一次压和二次压差最好不要超过5MPa,其实和泄压的原理一样,就是合模线随着压力的缓慢上升和补压,一松一紧,这样合模线多余的胶料在已经起硫时不断的被压出,当时没有什么问题,当开模时,上下模压消除后,由于橡胶的弹性,使合模线的废胶再回弹所致,如果不是整个一圈都是,那参考第一条措施!, Y) k# i0 j; ?1 `' s
新增:
" _1 W1 H  d8 ?* L: A: f$ M正常的油压应该10-12,新模具可适当下调,只要切边和成型没有问题就行!
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发表于 2009-8-30 10:39:41 | 显示全部楼层
楼上说的都很好!我说几点:
+ ^; L* o' C+ B+ C1.配方方面,可能是硫化速度太快了,适当减慢流速。增加胶料的可塑度,提高流动性。
# D5 j* Y3 D& `& K/ P' V2.增加垫带的胶料重量
$ e5 X. J+ a: K, W! k3.模具的原因
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发表于 2009-8-30 14:19:06 | 显示全部楼层
还是检查下模具和机械的配合吧。在橡胶品种中只有氯丁对温度和时间最敏感,其他没有这么敏感。
0 g) K3 U& h* D, T  V' Y5 y/ W: l
" f" M" _0 i/ v, s' X0 x我看你的硫化机,一次硫化三组模具,模具一周有两个定位销是吧,还有诸多开模拉杆,都是干涉正常硫化的因素,在开模,合模的时候注意观察就能找到原因。我们的机器精度不高,如果定位销精度过高,就不会正常导向,而是骑上。三套模具一起硫化,三套模具的定位必须非常准,否则带着扭力,或者翘曲力。方法是松开螺栓,调整模具,在拧紧,再试,直到合模顺畅。
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发表于 2009-8-30 14:36:43 | 显示全部楼层
老兄,你用那么好得配方,带能卖了,我全再生胶得最近还没有生意了,我也是做垫带得,那个问题我也出现过,不过主要还是在机子和配方上,模得问题很少得
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发表于 2009-8-30 15:24:52 | 显示全部楼层
1、修改磨具并尽量控制溢胶量;
' R% J) L/ n) B2 Z- W2 C2、增加合模压力。
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发表于 2009-8-30 17:53:55 | 显示全部楼层
这是典型的硫化裂边现象,调整配方或降低硫化温度或时间。
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 楼主| 发表于 2009-8-31 10:57:06 | 显示全部楼层

回复 37楼的 橡胶小生 的帖子

现在是试制,高成本的配方都做成这个鸟样,唉~失败。以后再适当调整配方成本了。
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