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胶管管套内表面开裂

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发表于 2009-6-3 15:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位胶友,我们做耐油高压软管,最近出现个问题,挤出机挤出管套后管套内表面开裂。+ W' q3 y3 A. p" J2 s
发几张图片大家帮忙分析下: ?' @0 \# I' c* s1 T, }: u/ p) V
使用的是丁腈胶,挤出机为热喂料。7 r3 e9 _6 p$ P9 V+ T& a: i0 ?4 c
配方
8 g) k6 O  v* d% h: zNBR 70# n5 I" z: l& x5 t) x
SBR 20/ ~6 m4 d! ]6 [
CM352L 108 K# j  e5 V/ l0 {
白炭黑 15
& v( e; X1 v8 @# |* MN330 45: ^  A' d! N- b! p; L7 H
N660 908 _2 M) Y1 `" ^+ O
轻钙 30
. b0 n# c3 P8 x# Q液体古马隆 5  Q9 p1 [/ Z  f- d$ _( l$ l9 ^
DOP 5" F5 A+ R* y0 f  U* C
凡士林 3.5' l/ s8 D8 f8 w
防老剂BLE 3
4 @# @  I+ F  W5 {3 B9 p氧化锌 58 Z' j6 M7 G- x7 T4 v
SA 1.52 @) i" v% ^2 s# t" p* c4 P
氧化镁 3
2 t" R4 ^, e+ u# M* k$ j; P均匀剂 32 U4 N( h% g8 d0 G7 T, ]/ I
分散剂 19 n) m9 K* {# j
萜烯树脂 5, g5 U+ T& U# v9 K7 L& u8 [
RD 1.5
! v8 _/ F& Y1 wCZ 1; a% ~/ x. T. {' `5 p# D0 ]
DTDM 1.5
3 [. ~9 _, T) v3 ^+ X: I) o+ v" h不溶性S 1.75 w) L" r8 A1 Z/ m1 k- [8 e
EA 4/ d2 H5 Q* b. ]; R; X

; j: e/ H/ t! N) U  |$ X图片见2楼
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 楼主| 发表于 2009-6-3 15:56:57 | 显示全部楼层
怎么没图啊?再发一个
SSM17027.JPG
SSM17034.JPG
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发表于 2009-6-3 16:31:51 | 显示全部楼层
可能是胶料流动性差或挤出压力小.

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zhangjie_chun + 2 谢谢!

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发表于 2009-6-3 16:37:00 | 显示全部楼层
混炼不均匀,局部含胶少或者焦烧,翻开管内伸长易开裂。再翻炼一下试试。

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zhangjie_chun + 1 + 1 谢谢!

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发表于 2009-6-3 16:44:42 | 显示全部楼层

回复 2楼的 zhangjie_chun 的帖子

内胶没有合好或料焦烧或挤出温度低。

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zhangjie_chun + 1 谢谢!

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发表于 2009-6-3 16:51:29 | 显示全部楼层
含胶率太低了,提高一点试试看。
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 楼主| 发表于 2009-6-3 16:58:16 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答,我自己也想的有可能是分散不好或者焦烧,
' c  H8 |6 e; {' Q6 C还有一个会不会是NBR和SBR两种胶没有混合好呢?* M3 g+ ~5 Z4 a! A+ b2 \( U6 n: o
==============
- s6 [% ?& @  _6 i* H+ Q还有个问题,这是内径38的管套出现的问题,其他的管套几乎没发现这个问题," J# Q* ^4 e( [' n5 ~4 H  G
不过小管套是在冷喂料挤出的。- I7 M5 U5 m+ Q+ c2 A5 o
38的是在热喂料挤出的,是不是跟挤出的温度控制关系比较大呢?
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发表于 2009-6-3 17:09:45 | 显示全部楼层
你先把NBR与SBR塑炼混合后薄通均匀;从你的图片上看、是你的含胶量太低了的原因,第二是内层胶料有胶烧的现象。

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zhangjie_chun + 2 谢谢,那是不是挤出机温度高了

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发表于 2009-6-3 17:29:15 | 显示全部楼层
热喂料注意:1,回炼温度不要太高。2,挤出机温度要控制。3,回炼时时间不要太长,可塑高或硫速快。试试。
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 楼主| 发表于 2009-6-3 18:08:10 | 显示全部楼层
管套内表面有裂口,外表面看不出来,
! i( _2 I& ]2 z$ G* I+ {焦烧怎么来控制呢?' X0 M  o3 N$ l2 T& c& w8 S
配方是不是需要调整下啊。
7 u8 \) s. R  D# L; v+ e回炼可能是温度高了些
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