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胶管管套内表面开裂

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发表于 2009-6-3 15:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位胶友,我们做耐油高压软管,最近出现个问题,挤出机挤出管套后管套内表面开裂。
! B- ^6 c6 l8 E1 r% K; k" Q$ u! r发几张图片大家帮忙分析下
% q7 _: @' \" c) A, ^; h, P: l使用的是丁腈胶,挤出机为热喂料。
& B" s0 g, Q6 Y' G3 @5 h- j! U配方4 V5 f1 E0 Y0 N$ Z
NBR 70
$ d: I+ f- I, e& a/ A5 ZSBR 20
8 z" _! y# b2 J: w$ jCM352L 106 m/ W6 [  p7 S; u. |
白炭黑 15
9 w* _8 D  _$ u! l8 g0 w; B2 u: o' YN330 45
+ _# d+ G, ~" B+ H- B2 ^N660 90
! L3 J4 Z$ G6 h% i; I轻钙 302 p9 a1 R- P" y5 R- O
液体古马隆 5
; K& N- J: B* u" [' M: _; KDOP 54 J1 e; @  n3 z. V1 r0 e7 E; L
凡士林 3.5
' x& `' b  X- `  W1 g  L1 D0 t防老剂BLE 3
! k- O' a7 X. m- \* a: G* z氧化锌 5
. [+ Q- D& l  U, d, g+ p) rSA 1.5
. D1 X  P9 R  i6 \氧化镁 30 T% I! C1 t3 C  J9 _$ F
均匀剂 3
( W6 q/ P1 N  [/ X+ n1 S+ H& I分散剂 1$ {# J! Y5 l9 L8 P- @
萜烯树脂 5
% b! s$ X; L  H6 U; W: _1 F+ ~% [RD 1.57 k) i: K7 A2 x4 L- a9 M
CZ 18 @, \+ S  C; x$ u* {
DTDM 1.5/ I) v2 G# j! M$ V" R
不溶性S 1.7
; ~, c- O9 L6 A" ]; |, M1 y  M$ DEA 4
1 N5 [. k; K" k% \" p/ u3 ~- L: S& N. }" B
图片见2楼
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 楼主| 发表于 2009-6-3 15:56:57 | 显示全部楼层
怎么没图啊?再发一个
SSM17027.JPG
SSM17034.JPG
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发表于 2009-6-3 16:31:51 | 显示全部楼层
可能是胶料流动性差或挤出压力小.

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zhangjie_chun + 2 谢谢!

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发表于 2009-6-3 16:37:00 | 显示全部楼层
混炼不均匀,局部含胶少或者焦烧,翻开管内伸长易开裂。再翻炼一下试试。

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zhangjie_chun + 1 + 1 谢谢!

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发表于 2009-6-3 16:44:42 | 显示全部楼层

回复 2楼的 zhangjie_chun 的帖子

内胶没有合好或料焦烧或挤出温度低。

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zhangjie_chun + 1 谢谢!

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发表于 2009-6-3 16:51:29 | 显示全部楼层
含胶率太低了,提高一点试试看。
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 楼主| 发表于 2009-6-3 16:58:16 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答,我自己也想的有可能是分散不好或者焦烧,# D2 _! A4 k# N2 ^: C0 V
还有一个会不会是NBR和SBR两种胶没有混合好呢?
  h( K( d# e* l==============6 P0 {4 q3 K  f) H
还有个问题,这是内径38的管套出现的问题,其他的管套几乎没发现这个问题,
9 l' P' X$ Q4 l- j" t% M不过小管套是在冷喂料挤出的。
. e3 W& c2 C& m0 x6 n& Z: c38的是在热喂料挤出的,是不是跟挤出的温度控制关系比较大呢?
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发表于 2009-6-3 17:09:45 | 显示全部楼层
你先把NBR与SBR塑炼混合后薄通均匀;从你的图片上看、是你的含胶量太低了的原因,第二是内层胶料有胶烧的现象。

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zhangjie_chun + 2 谢谢,那是不是挤出机温度高了

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发表于 2009-6-3 17:29:15 | 显示全部楼层
热喂料注意:1,回炼温度不要太高。2,挤出机温度要控制。3,回炼时时间不要太长,可塑高或硫速快。试试。
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 楼主| 发表于 2009-6-3 18:08:10 | 显示全部楼层
管套内表面有裂口,外表面看不出来,
3 H$ [  y& w# `4 O焦烧怎么来控制呢?2 W, `* L4 p6 r
配方是不是需要调整下啊。
$ @8 ^  t0 d( s( \' N回炼可能是温度高了些
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