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胶管管套内表面开裂

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发表于 2009-6-3 15:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位胶友,我们做耐油高压软管,最近出现个问题,挤出机挤出管套后管套内表面开裂。" c# w( {" z0 ?/ ~( V9 L4 G. a
发几张图片大家帮忙分析下
) C0 S  w, u3 k, k! q8 r9 g使用的是丁腈胶,挤出机为热喂料。
1 w( T5 c$ w0 g) y$ Z3 x配方: H! f8 e6 r$ z  V- G/ t% P0 ?
NBR 706 Y: s. B7 h; B1 E5 c5 U1 l
SBR 20
, U- p: T% o7 H2 w# e$ }CM352L 10, t, f' x4 f: G+ M( q1 w
白炭黑 15
8 k, r! L2 D1 q9 a. J2 JN330 45
, N# O/ h3 {( L& M' c7 }4 qN660 907 c8 G: M: H0 {2 f3 Z' a% b
轻钙 30; g- ?* q0 Y+ m: c0 w% a
液体古马隆 5# t% K, V6 j$ }  e& }; l7 d
DOP 56 Q: R, C7 x; e+ M7 D! s
凡士林 3.5/ p4 s% K4 C; A
防老剂BLE 37 F' x/ M% @% B) H, L3 O
氧化锌 5( @- x5 X8 I$ u: a: g1 J
SA 1.5
) |" \) d$ R$ t+ }  W8 t* p氧化镁 3
  A. @" ^2 ~9 v  m! _均匀剂 3
" m+ {& ~- ?! h9 h3 i2 D3 g1 x% R/ ?分散剂 1
6 f: ~" _9 |; j! R) K萜烯树脂 5. k* Q2 `: i. f8 \
RD 1.5
8 k& ?) m. d; ~CZ 1
3 t5 o) x5 K$ E4 H$ W0 b9 zDTDM 1.5
/ F- p' x7 L* b0 Q9 D不溶性S 1.7
- w! |' i# }& [# P- R3 Y3 M5 o/ _EA 4) `1 x2 U" |# F6 k+ u
& s- G. T6 t$ v7 X& h' f
图片见2楼
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发表于 2009-6-3 15:56:57 | 显示全部楼层
怎么没图啊?再发一个
SSM17027.JPG
SSM17034.JPG
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发表于 2009-6-3 16:31:51 | 显示全部楼层
可能是胶料流动性差或挤出压力小.

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zhangjie_chun + 2 谢谢!

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发表于 2009-6-3 16:37:00 | 显示全部楼层
混炼不均匀,局部含胶少或者焦烧,翻开管内伸长易开裂。再翻炼一下试试。

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zhangjie_chun + 1 + 1 谢谢!

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发表于 2009-6-3 16:44:42 | 显示全部楼层

回复 2楼的 zhangjie_chun 的帖子

内胶没有合好或料焦烧或挤出温度低。

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zhangjie_chun + 1 谢谢!

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发表于 2009-6-3 16:51:29 | 显示全部楼层
含胶率太低了,提高一点试试看。
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发表于 2009-6-3 16:58:16 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答,我自己也想的有可能是分散不好或者焦烧,: [" R4 o1 }' B( J& U* c
还有一个会不会是NBR和SBR两种胶没有混合好呢?" \5 z6 a+ s/ E2 }. e- u
==============
  I. q1 S  Q* @! Z% Y' H9 V* U6 h还有个问题,这是内径38的管套出现的问题,其他的管套几乎没发现这个问题,8 R8 A. j, Q0 L1 e  E5 C5 v& S
不过小管套是在冷喂料挤出的。
) f3 q% A: p) {/ h) |/ o5 `2 z38的是在热喂料挤出的,是不是跟挤出的温度控制关系比较大呢?
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发表于 2009-6-3 17:09:45 | 显示全部楼层
你先把NBR与SBR塑炼混合后薄通均匀;从你的图片上看、是你的含胶量太低了的原因,第二是内层胶料有胶烧的现象。

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zhangjie_chun + 2 谢谢,那是不是挤出机温度高了

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发表于 2009-6-3 17:29:15 | 显示全部楼层
热喂料注意:1,回炼温度不要太高。2,挤出机温度要控制。3,回炼时时间不要太长,可塑高或硫速快。试试。
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发表于 2009-6-3 18:08:10 | 显示全部楼层
管套内表面有裂口,外表面看不出来,7 |+ {6 ]. b% Z5 ^4 _( ~
焦烧怎么来控制呢?
: C6 f" D' [: C' A配方是不是需要调整下啊。9 }5 o+ _) _* D/ a9 c4 @: ^5 u2 ]
回炼可能是温度高了些
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