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胶管管套内表面开裂

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发表于 2009-6-3 15:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位胶友,我们做耐油高压软管,最近出现个问题,挤出机挤出管套后管套内表面开裂。
' g9 M4 z( [3 c; v发几张图片大家帮忙分析下5 d6 K. ]+ f. V$ }5 K/ l/ v
使用的是丁腈胶,挤出机为热喂料。
! k, O+ P) P% F+ p5 d' Q% x5 f配方3 @) E  q! U; B$ V9 B8 Z2 _5 G0 L0 F
NBR 702 N& [! t) i4 t
SBR 20- R) `" z% ?( r7 N% v# w  l: v4 ]
CM352L 10# h0 A; S/ a- g+ L8 F; l6 a( \
白炭黑 15
+ S; j- U7 Y; a$ ~3 nN330 45
$ e6 y# U2 S& j- ?$ Z! RN660 904 E& k! ?- m6 Z
轻钙 30' q# _' G9 E0 Q' f+ D' }6 `$ h7 E6 u
液体古马隆 54 B# H0 M9 g  l6 ^
DOP 5
& u! f( S" z5 Z3 I' x& f5 F凡士林 3.5/ u5 B- L6 X4 f
防老剂BLE 3
8 _+ U: ^" v* Z2 T  p氧化锌 56 i: b& ]& `6 N4 J1 s5 r9 V- ^% M" I
SA 1.5
( ?$ M5 t' c4 s5 A( G$ }氧化镁 37 b+ `. M( I6 h4 V5 C3 S4 q/ L7 |
均匀剂 3! Q% I- k! Y4 m* s
分散剂 1
; Q6 j4 q+ s: K2 m/ N$ `萜烯树脂 5
$ c9 f3 N- O5 c1 C& |RD 1.5
6 Q% O( {1 d3 eCZ 1; m, _! c, U: ~+ J0 A5 Y# s
DTDM 1.5
, n% a1 N* L4 z7 Q' D不溶性S 1.7
$ a7 ]' Y6 L' F& tEA 4
" N' Q! A, M2 C( y5 [& i/ p3 u( T! d$ o6 p& N- i6 x1 c
图片见2楼
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 楼主| 发表于 2009-6-3 15:56:57 | 显示全部楼层
怎么没图啊?再发一个
SSM17027.JPG
SSM17034.JPG
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发表于 2009-6-3 16:31:51 | 显示全部楼层
可能是胶料流动性差或挤出压力小.

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zhangjie_chun + 2 谢谢!

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发表于 2009-6-3 16:37:00 | 显示全部楼层
混炼不均匀,局部含胶少或者焦烧,翻开管内伸长易开裂。再翻炼一下试试。

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参与人数 1胶分 +1 技术指数 +1 收起 理由
zhangjie_chun + 1 + 1 谢谢!

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发表于 2009-6-3 16:44:42 | 显示全部楼层

回复 2楼的 zhangjie_chun 的帖子

内胶没有合好或料焦烧或挤出温度低。

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zhangjie_chun + 1 谢谢!

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发表于 2009-6-3 16:51:29 | 显示全部楼层
含胶率太低了,提高一点试试看。
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 楼主| 发表于 2009-6-3 16:58:16 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答,我自己也想的有可能是分散不好或者焦烧,  X# J9 e) @, @
还有一个会不会是NBR和SBR两种胶没有混合好呢?
: b7 \/ Z: L( X! D+ u$ `" I4 G* D==============
- P8 l6 w0 L; ?! }! O. [还有个问题,这是内径38的管套出现的问题,其他的管套几乎没发现这个问题,  e* P7 q9 y$ }5 u1 O. X9 \
不过小管套是在冷喂料挤出的。
- k! C# i; b" V' B0 n38的是在热喂料挤出的,是不是跟挤出的温度控制关系比较大呢?
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发表于 2009-6-3 17:09:45 | 显示全部楼层
你先把NBR与SBR塑炼混合后薄通均匀;从你的图片上看、是你的含胶量太低了的原因,第二是内层胶料有胶烧的现象。

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zhangjie_chun + 2 谢谢,那是不是挤出机温度高了

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发表于 2009-6-3 17:29:15 | 显示全部楼层
热喂料注意:1,回炼温度不要太高。2,挤出机温度要控制。3,回炼时时间不要太长,可塑高或硫速快。试试。
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 楼主| 发表于 2009-6-3 18:08:10 | 显示全部楼层
管套内表面有裂口,外表面看不出来,
4 p7 }- ], r- ~& }5 U焦烧怎么来控制呢?
: {: z9 k$ u  R1 Z配方是不是需要调整下啊。
' [9 k  Q- s& }$ O$ m1 e6 n2 g回炼可能是温度高了些
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