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楼主: jamaki

[技术] EPDM杂件硫化达到用指甲压不出痕迹的解决方法(秘诀吗?我原来以为大家都知道)

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发表于 2010-2-23 19:32:27 | 显示全部楼层
我今天重做了一下,打胶一公斤,做标准式样6个,用两种方法硫化后,裁片,各取样5个(三个做拉强两个做撕裂),取平均值。
8 B% }! j0 @: B6 z4 Z# UA在平板机上压150度*30分钟的试片
2 a2 J  W8 {) o- [7 U+ c3 X/ ?B平板150度*8分钟,再放入烘箱165度*20,再195*30分钟两段的硫化的试片,3 D! _. }3 ]9 T2 O) ]
做硬度拉伸拉强定伸撕裂测密度结果如下:
$ h0 r! x1 |2 r9 d* @( E, N3 x* x硬度:方法B增大2度;
/ [2 ]: Z8 C0 i# r拉强:方法B测得平均值稍大;/ X. g0 x1 W/ u5 O: B6 `
定伸强度:方法B测得平均值比A大;
( P+ b% N# S! g' R( P0 i( y9 o扯断伸长:方法A比B大很多;
8 x  \4 ~9 H2 `& j- `: j4 N撕裂强度:方法B比A大很多;! t( k  w- c2 {7 r5 F1 z8 g
密度:方法B测得比方法A式样密度小,但偏差不太多。
2 s: ^+ `3 E; s2 K------------------------------------------------------------------------------------------------------
& B0 l& o# q& }* b! Z结论:195度热风30分钟对EPDM制品性能有影响,但是影响不大。
% K" I' m+ k! p2 O) C从拉伸上看,可能温度再低一些会更好。
. V1 Z& `& r4 b0 P) o+ I因时间仓促,来不及做其他温度试验,有条件的胶友可以自己做一下,贴出来共享~~~" h6 m2 F6 t6 G- k9 k+ Y& C  K
--------------------------0 E& x& `$ X% m+ ]# k: F. X& |9 g
下面是回答前面的一个胶友:8 f" N; u, x: i1 t" I4 ^% _3 T1 ~: R
你问的是不是可以用一个温度,我个人觉得用两个温度比较好。  _4 e% j+ ~+ J! X& }' r
因为如果用一个温度的话,温度低了可能除不去过氧化物交联后的副产物“异味”,
+ F# T( O2 S1 V. O4 q温度高了,会不会因为“骤交联”的原因造成内应力聚集形成变形,因为这个时候是在烘箱,外面没有固定压力了……以上只是个人猜测,你最好自己试一下,实践也很重要哦。

评分

参与人数 4胶分 +12 技术指数 +4 收起 理由
car107 + 1 好文章,楼主辛苦了!
宋军 + 5 + 1 精彩回复,我看好你哦!
沧浪客 + 2 + 1 是个做技术的人才,务实
过木 + 5 + 1 谢谢你与大家分享你的试验结果!

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发表于 2010-2-23 19:40:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验,楼主要精神难得啊。像你学习了,有机会也要试下了,看像不像楼主说的哪样神啊
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发表于 2010-2-23 19:41:44 | 显示全部楼层
实践、对比试验、争论、探讨、分享、提高
) g; S1 f9 {$ S, K# p2 V0 [; p! G% x
* U4 Z8 _* o$ D" I* N分享知识,创造价值!
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发表于 2010-2-23 19:54:55 | 显示全部楼层
楼主的测试很快的丶辛苦了丶很值的参考
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发表于 2010-2-23 20:17:46 | 显示全部楼层
典型的后硫化,很好很值得学习下,楼主提出的是在烘箱里,不知道在蒸汽罐里是否可以
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发表于 2010-2-23 20:20:40 | 显示全部楼层

回复 1楼的 jamaki 的帖子

经验 学习了  以后做的时候可以多注意注意到哈 谢谢了
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发表于 2010-2-24 09:43:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私分享!!!!
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发表于 2010-2-24 09:44:27 | 显示全部楼层
类似于硅胶的二次硫化了
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发表于 2010-2-24 09:44:45 | 显示全部楼层
好多时候是试验出来的,想想当时在密封件厂时,现场生产的高硬度胶料产品硬度经常低七八度,就采用高温二次硫化方法挽救,然后测试物性有无影响
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发表于 2010-2-24 10:35:29 | 显示全部楼层
感谢楼主的经验分享,,,  抽时间 试下你说的这个方法。
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