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[工艺] 注射时间长

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发表于 2020-10-12 20:25:08 手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今天有一个过氧化物硫化的60度HNBR胶料,生产纯胶密封圈,250吨注射硫化压机。$ |. A  G2 s1 X5 b) [8 f
螺杆温度60-65度,
/ A" N2 G" k6 V( C: B9 u, s注射缸温度65-70度,
1 m. |( k( U# D' h: u热板温度175-180度,
0 {5 |" n2 U7 o模具(热流道)实测温度160-165度,硫化时间2分钟。
2 _, B* H( E7 i注射压力210bar,保压压力200bar,保压时间5秒,不排气,有抽真空。
/ \9 \1 K4 h' W$ }9 F刚开始生产时,注射时间只需要15秒左右。正常生产2-3小时后,工艺、胶料都没变,注射时间需要35-40秒。温度和压力都没有异常。
$ S. |: W0 t! H+ P5 v( t
+ l6 l2 h, _& Y) s7 T  Q请问大家碰到过这种情况吗?怎么解决的?
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发表于 2020-10-13 07:11:17 | 显示全部楼层
没搞过,学习学习
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发表于 2020-10-13 07:58:38 | 显示全部楼层
有没有检查流道和模腔有没有模污或者粘膜的产生,实测温度160-165做过氧的2分钟我感觉是不太够的  虽然热板温度比较高,但跟胶料接触的是模具,有模污的产生的话对胶料流动应该是有影响的
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发表于 2020-10-13 08:00:27 | 显示全部楼层
门尼过高,温度过低,流道堵
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发表于 2020-10-13 08:18:25 | 显示全部楼层
hylovewuyun 发表于 2020-10-13 07:58
* _  y% ?* R6 G# ^: c7 j有没有检查流道和模腔有没有模污或者粘膜的产生,实测温度160-165做过氧的2分钟我感觉是不太够的  虽然热板 ...
& Z8 e& h( v, _2 ^9 S# D8 H8 U
产品很细,所以硫化时间短点,而且后面有二段硫化。2 O5 Y6 }8 K3 y# x: b8 l0 @

0 Y  `% L8 F- Z% i/ L模具是刚清洗上线的,正常生产了2小时后,出问题。模具表面看起来很亮,没有脏。
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发表于 2020-10-13 08:20:47 | 显示全部楼层
1107549100 发表于 2020-10-13 08:002 R# O0 P' c8 k
门尼过高,温度过低,流道堵
# |+ }2 A% u5 V* Q
这个料门尼粘度是比较高,但之前也是这么用,没问题,所以不会改材料。6 M  r9 V8 }' I, m+ I( n' Y

2 Y" n! ^+ z" P) _* n# `" n0 }' [流道没有堵。温度低,你建议用什么温度呢?! e6 q8 L! f) B+ t
( @" {6 G, W+ J( [
我昨天也试过调高2-3度螺杆和注射缸温度,但注射时间更长了。
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发表于 2020-10-13 08:23:04 | 显示全部楼层
刚开始的胶料是不是热的?
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发表于 2020-10-13 08:39:13 | 显示全部楼层
13675635870 发表于 2020-10-13 08:20
* _4 U' q' @+ I这个料门尼粘度是比较高,但之前也是这么用,没问题,所以不会改材料。6 H; T, O) e5 j4 ]  y* \
' w, T# i$ {7 M/ f, u
流道没有堵。温度低,你建议用 ...
! M+ G$ t3 @" j" f9 O
温度有层次的,每段温度有所不同
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发表于 2020-10-13 08:59:14 | 显示全部楼层
liz910140969 发表于 2020-10-13 08:23
" X; e- a, x; v' S刚开始的胶料是不是热的?
- k- i7 M5 R( `5 V, x& Z5 w. K
不是,胶料是切条的,已经停放一周了。2 S5 T5 b0 y, U2 f2 I: R- T

, ^, y& x; j- m昨天出现注胶时间长,调工艺无法解决,检查机器压力没有问题,我安排重新翻炼出条,目前生产已恢复。! }9 A  B1 B' ], w4 e

0 Y  x+ Q( C2 z$ J3 o: F: ^但我想不通,为什么开始2小时可以正常注射,之后注射时间增加了一倍多。
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发表于 2020-10-13 09:00:35 | 显示全部楼层
1107549100 发表于 2020-10-13 08:39" c) u+ y4 h2 A2 n- x: k0 J4 F) y
温度有层次的,每段温度有所不同

; s9 I) l. I; H' p. b% y5 M$ H可以详细说说嘛,不胜感激
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