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[工艺] 注射时间长

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发表于 2020-10-12 20:25:08 手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今天有一个过氧化物硫化的60度HNBR胶料,生产纯胶密封圈,250吨注射硫化压机。
/ j' t* {' Y  W- K3 I& @% `螺杆温度60-65度,
* j2 R, i* i; Q4 r, M! J+ F& `5 `注射缸温度65-70度,1 ?: u  _: e# |3 ]( ]8 ^
热板温度175-180度,' _- F0 g5 ?/ |$ ^7 x
模具(热流道)实测温度160-165度,硫化时间2分钟。3 Q1 k2 T+ A: F) a
注射压力210bar,保压压力200bar,保压时间5秒,不排气,有抽真空。! t! o; q3 i  b. A9 [
刚开始生产时,注射时间只需要15秒左右。正常生产2-3小时后,工艺、胶料都没变,注射时间需要35-40秒。温度和压力都没有异常。2 a( c7 L7 P3 I& a8 u
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请问大家碰到过这种情况吗?怎么解决的?
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发表于 2020-10-13 07:11:17 | 显示全部楼层
没搞过,学习学习
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发表于 2020-10-13 07:58:38 | 显示全部楼层
有没有检查流道和模腔有没有模污或者粘膜的产生,实测温度160-165做过氧的2分钟我感觉是不太够的  虽然热板温度比较高,但跟胶料接触的是模具,有模污的产生的话对胶料流动应该是有影响的
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发表于 2020-10-13 08:00:27 | 显示全部楼层
门尼过高,温度过低,流道堵
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发表于 2020-10-13 08:18:25 | 显示全部楼层
hylovewuyun 发表于 2020-10-13 07:58$ l. i5 ^4 K# V! F
有没有检查流道和模腔有没有模污或者粘膜的产生,实测温度160-165做过氧的2分钟我感觉是不太够的  虽然热板 ...

# r% L% I. N% y产品很细,所以硫化时间短点,而且后面有二段硫化。
4 I/ Z9 I. [) q8 t2 X: t* e( M
6 j% c9 o! O2 T% j% Q- n模具是刚清洗上线的,正常生产了2小时后,出问题。模具表面看起来很亮,没有脏。
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发表于 2020-10-13 08:20:47 | 显示全部楼层
1107549100 发表于 2020-10-13 08:00
+ R8 {3 }+ z) b% r5 N门尼过高,温度过低,流道堵
, w+ Z+ a; Z% ], s3 [8 ]
这个料门尼粘度是比较高,但之前也是这么用,没问题,所以不会改材料。5 B9 F" S8 M# _9 R5 L* p4 p
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流道没有堵。温度低,你建议用什么温度呢?
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3 _3 v4 F  E- u4 i; P0 r/ r我昨天也试过调高2-3度螺杆和注射缸温度,但注射时间更长了。
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发表于 2020-10-13 08:23:04 | 显示全部楼层
刚开始的胶料是不是热的?
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发表于 2020-10-13 08:39:13 | 显示全部楼层
13675635870 发表于 2020-10-13 08:209 V7 n3 n/ H' v5 s( F/ q  c, t. h6 b
这个料门尼粘度是比较高,但之前也是这么用,没问题,所以不会改材料。/ Z5 l8 e2 z7 e0 E2 e+ [9 t

1 u* @0 Y$ ?; f+ n流道没有堵。温度低,你建议用 ...

  }2 E5 i) S9 L2 J温度有层次的,每段温度有所不同
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发表于 2020-10-13 08:59:14 | 显示全部楼层
liz910140969 发表于 2020-10-13 08:23* ]7 [8 w9 S$ D
刚开始的胶料是不是热的?

  y# M( Z! U8 u' s) Q! s不是,胶料是切条的,已经停放一周了。
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昨天出现注胶时间长,调工艺无法解决,检查机器压力没有问题,我安排重新翻炼出条,目前生产已恢复。4 g$ R" u& `2 F2 N( D# P- H% A
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但我想不通,为什么开始2小时可以正常注射,之后注射时间增加了一倍多。
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发表于 2020-10-13 09:00:35 | 显示全部楼层
1107549100 发表于 2020-10-13 08:39
  u( n& e  X. l& U7 J/ {温度有层次的,每段温度有所不同
' w; U* L( A5 Q) L) [7 U- ^4 ?0 V
可以详细说说嘛,不胜感激
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