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减震橡胶套不耐疲劳 附配方,有图有真相求助各位胶友

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发表于 2011-12-5 22:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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现有一减震橡胶套产品,客户试车场加负荷跑5天后橡胶裂纹,拿到产品拉脱后发现 靠近中间铁管部分受力方向上下两面橡胶早已断裂,两侧橡胶还部分粘连,自己分析是不耐疲劳,现将配方和问题产品图片贴出,是不是硫化体系有问题,希望胶友们帮忙分析一下,给小弟指点迷津,多谢了! # N, b! Y* M8 [: X  q
天然橡胶        100.00 6 {! |9 n" v) \
纳米氧化锌        3.75
2 l2 F3 Z) [- ?# ?- H+ ]! S1 Z- V硬脂酸        1.50 ( i# P  }# n! W2 s! p$ t
石蜡        1.07 ! A9 ]& k8 W* h  D' C" y
古马隆        3.57
" D. a) K+ c, {7 L' I: k防老剂4010NA2.00 $ L4 H8 c7 T. e
防老剂RD        1.61
6 }1 X8 S  h/ E; \炭黑N330        35.71 $ o* `$ j; g$ L( P
炭黑N550        25.00 5 }/ h) s/ J4 S, ?, `) \6 v
轻钙        17.86
: U1 C/ p! A5 t* {4 j2 O- Q' R机油        16.07
; v7 G7 i/ x# ?: M1 Z, t- A  D促进剂CZ        1.29 7 g9 n$ \. O  h
硫磺        2.00
. V& y- k8 h- M; i1 e合计     211.4" {% o3 R/ [* d0 y
产品上用圆珠笔标的方向是水平方向,与受力方向垂直2 x% I% P5 C/ Q3 s9 d( e3 d- u
1.JPG
8 }7 r: ]  ?9 e, J* w 2.JPG
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发表于 2011-12-5 22:18:10 | 显示全部楼层
产品结构很关键,去除石蜡、轻钙、古马龙、降低机油用量、采用有效硫化体系

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参与人数 2胶分 +3 收起 理由
清高 + 1 错误,有效或半有效更不行。
观摩工 + 2 谢谢!

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发表于 2011-12-6 07:57:11 | 显示全部楼层
1、建议NR用进口RSS胶3级以上、控制好门尼,门尼在45~~55为好。
4 W% R+ |7 S7 E! }" d# J2、硫化温度不要高于145度、半成品重量应充足。$ R( p, J% A7 U6 l. \
3、保持硬度不变的前提下用适量的N550代替轻钙。8 q3 u: B8 \$ |3 A5 J2 y2 t
4、纳米锌的质量?
; ]0 e0 t) ]% Q0 ~$ w6 f5、提高古马隆降低机油用量。
1 \2 g! Y+ @/ z: ?+ y6、加点Si69或并点BR。4 Q/ t3 f9 s' ?
7、SA和4010NA用量都有点偏大。8 o1 {$ C1 B4 c7 R) h+ x
供楼主参考!

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参与人数 3胶分 +11 技术指数 +2 收起 理由
橡胶痴 + 5 + 1 精彩回复,谢谢!
清高 + 3 回复较到位,楼主可以试一下。
观摩工 + 3 + 1 精彩回复,谢谢!

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发表于 2011-12-6 08:15:04 | 显示全部楼层
去掉轻钙,减少550和机油用量

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参与人数 2胶分 +3 收起 理由
清高 + 1 减少填充可提高机械性能
观摩工 + 2 为什么呢?

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发表于 2011-12-6 08:15:24 | 显示全部楼层
是的  你的填料和 古马隆太多了   硫化剂绝对少了   呵呵  这个产品很简单的

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参与人数 1胶分 +2 收起 理由
观摩工 + 2 应该怎样调整

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发表于 2011-12-6 08:20:41 | 显示全部楼层
产品结构也要考虑 另外配方采用有效硫化体系试一下,古马隆建议取消,对老化不利,适当的提高下含胶率,混炼时注意分散,保证胶料混炼均匀!

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参与人数 2胶分 +3 收起 理由
清高 + 1 不能使用有效体系
观摩工 + 2 谢谢!

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发表于 2011-12-6 08:33:26 | 显示全部楼层
看看。。。。上图我总看不清楚
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发表于 2011-12-6 08:40:36 | 显示全部楼层
做减震器,拉伸强度是个很重要的因素,建议增塑剂减少,改用小粒子填充剂。只有在硫化体系中改动,结构应该是固定的吧·

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参与人数 2胶分 +2 收起 理由
清高 + 1 这个东丁西我做过,硫化体系可以的
观摩工 + 1 外径52mm,拉脱力平均25KN,买的样品20KN

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发表于 2011-12-6 08:44:31 | 显示全部楼层
五天就断裂了,差距很大

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参与人数 1胶分 +1 收起 理由
观摩工 + 1 谢谢!

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发表于 2011-12-6 08:55:24 | 显示全部楼层
还是配方有一定的问题,我们的产品使用6年(保质期),疲劳试验200万次加强化15万次(试验时间需要20天时间)都不会有问题,看来楼主还要在配方上下一下功夫,

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参与人数 2胶分 +3 收起 理由
清高 + 1 如果用纯天然胶这个指标有点难度的
观摩工 + 2 能不能提个具体建议,硫化体系有没问题

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