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减震橡胶套不耐疲劳 附配方,有图有真相求助各位胶友

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发表于 2011-12-5 22:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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现有一减震橡胶套产品,客户试车场加负荷跑5天后橡胶裂纹,拿到产品拉脱后发现 靠近中间铁管部分受力方向上下两面橡胶早已断裂,两侧橡胶还部分粘连,自己分析是不耐疲劳,现将配方和问题产品图片贴出,是不是硫化体系有问题,希望胶友们帮忙分析一下,给小弟指点迷津,多谢了!
& C: a* R  ?) Z0 x: L8 W* y天然橡胶        100.00 7 [+ k9 W' ^# ]" k5 t9 {2 d3 P
纳米氧化锌        3.75 1 m* @% C' J  @
硬脂酸        1.50
' w2 w3 P3 i( f2 H: B$ X石蜡        1.07
0 t- |) m6 u" t4 {4 J- [古马隆        3.57 9 B, m$ ]+ m% |# C3 g( a: l
防老剂4010NA2.00
7 {3 Y) Z6 b& u$ ?; Q防老剂RD        1.61 6 \+ [) n% `0 D: p
炭黑N330        35.71   Q+ a/ r9 T5 [
炭黑N550        25.00 ' e7 l4 Q4 ?, q; {9 B
轻钙        17.86 * _. ]  N( c& [6 I4 p
机油        16.07 & d3 ^3 a' k6 Q0 L
促进剂CZ        1.29 + l% n, I4 K! I: a, e
硫磺        2.00 8 _* i+ m1 Q' M" Q
合计     211.43 t6 p  A3 R) y. b3 B' F
产品上用圆珠笔标的方向是水平方向,与受力方向垂直1 a. a5 C/ n, W; ]( y" r8 s* E* p
1.JPG 2 s) b1 ~3 l% h- e! X+ \( B  z
2.JPG
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发表于 2011-12-5 22:18:10 | 显示全部楼层
产品结构很关键,去除石蜡、轻钙、古马龙、降低机油用量、采用有效硫化体系

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参与人数 2胶分 +3 收起 理由
清高 + 1 错误,有效或半有效更不行。
观摩工 + 2 谢谢!

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发表于 2011-12-6 07:57:11 | 显示全部楼层
1、建议NR用进口RSS胶3级以上、控制好门尼,门尼在45~~55为好。/ z' Y2 C7 @6 `8 ]1 j
2、硫化温度不要高于145度、半成品重量应充足。- g* ?6 U) X& A7 Q& [
3、保持硬度不变的前提下用适量的N550代替轻钙。
+ `1 X- a+ c  C* b4、纳米锌的质量?
( A  k0 C* L1 E1 f' F( q5、提高古马隆降低机油用量。) U! K+ D( Y: ?+ |& u% b2 U
6、加点Si69或并点BR。
1 t- [, w+ U7 }% r1 E+ n4 J2 S7、SA和4010NA用量都有点偏大。
4 g* W- H$ S. X/ T供楼主参考!

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参与人数 3胶分 +11 技术指数 +2 收起 理由
橡胶痴 + 5 + 1 精彩回复,谢谢!
清高 + 3 回复较到位,楼主可以试一下。
观摩工 + 3 + 1 精彩回复,谢谢!

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发表于 2011-12-6 08:15:04 | 显示全部楼层
去掉轻钙,减少550和机油用量

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参与人数 2胶分 +3 收起 理由
清高 + 1 减少填充可提高机械性能
观摩工 + 2 为什么呢?

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发表于 2011-12-6 08:15:24 | 显示全部楼层
是的  你的填料和 古马隆太多了   硫化剂绝对少了   呵呵  这个产品很简单的

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参与人数 1胶分 +2 收起 理由
观摩工 + 2 应该怎样调整

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发表于 2011-12-6 08:20:41 | 显示全部楼层
产品结构也要考虑 另外配方采用有效硫化体系试一下,古马隆建议取消,对老化不利,适当的提高下含胶率,混炼时注意分散,保证胶料混炼均匀!

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参与人数 2胶分 +3 收起 理由
清高 + 1 不能使用有效体系
观摩工 + 2 谢谢!

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发表于 2011-12-6 08:33:26 | 显示全部楼层
看看。。。。上图我总看不清楚
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发表于 2011-12-6 08:40:36 | 显示全部楼层
做减震器,拉伸强度是个很重要的因素,建议增塑剂减少,改用小粒子填充剂。只有在硫化体系中改动,结构应该是固定的吧·

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参与人数 2胶分 +2 收起 理由
清高 + 1 这个东丁西我做过,硫化体系可以的
观摩工 + 1 外径52mm,拉脱力平均25KN,买的样品20KN

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发表于 2011-12-6 08:44:31 | 显示全部楼层
五天就断裂了,差距很大

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参与人数 1胶分 +1 收起 理由
观摩工 + 1 谢谢!

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发表于 2011-12-6 08:55:24 | 显示全部楼层
还是配方有一定的问题,我们的产品使用6年(保质期),疲劳试验200万次加强化15万次(试验时间需要20天时间)都不会有问题,看来楼主还要在配方上下一下功夫,

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参与人数 2胶分 +3 收起 理由
清高 + 1 如果用纯天然胶这个指标有点难度的
观摩工 + 2 能不能提个具体建议,硫化体系有没问题

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