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[半制品] 半制品生产尺寸在停放后变化,尺寸经常不符合成型要求,怎么解决??

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发表于 2010-6-21 18:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

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半制品压出后尺寸符合压出尺寸要求,在工艺尺寸要求范围之内。停放后到成型阶段尺寸经常不能符合成型半制品尺寸要求,是怎么回事的?是不是压出过程出了问题?还是其他的原因??清高手指点迷津!谢谢
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发表于 2010-6-21 19:03:59 | 显示全部楼层
收缩大这很正常丶半成品可留的长点
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发表于 2010-6-21 21:34:24 | 显示全部楼层
这个与胶料配方很有关系啊,建议工艺人员对挤出工序进行跟踪,找出挤出停放后的收缩率是多少,然后对调整口型。很多公司挤出都是在线检测,这个就比较麻烦了,建议增加离线检测。
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发表于 2010-6-22 07:31:09 | 显示全部楼层
是那种半成品,胎面是卷曲吗
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发表于 2010-6-22 11:44:27 | 显示全部楼层
这和混炼胶的门尼有关呢?试做60以上的门尼可能会改善吧。
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发表于 2010-6-22 11:55:55 | 显示全部楼层
收缩率的问题,以及掌握好出片温度与速度
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发表于 2010-6-22 12:08:44 | 显示全部楼层
我在轮胎厂做过,很麻烦的,经常不符合标准,因为标准要求的误差很小+- 5mm。而成型要求尽可能在标准之内。如果短了会对成型工艺造成不利影响。我的方法很笨,但我觉得很实用,就是要麻烦你天天去量了,工作量有点大。总之我的目的是控制在0-20mm 就可以了。因为真的没有特别有效的办法来彻底根除。继续深究会发现很多问题的,有密炼车间的,有自身原因的。) s9 f* k  N& Y; U6 `: o
新增:# X6 h5 h  O* \' i. N- \3 P( z
我说的是控制在0-20mm是在停放8个小时后,半成品对比标准的长度,一般测量在线的长度胎面控制在比标准厂30mm-40mm.我想这你是知道的

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参与人数 1胶分 +3 收起 理由
卡卡北 + 3 优秀经验!

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 楼主| 发表于 2010-6-22 17:17:20 | 显示全部楼层

回复 4楼的 qingdaosh 的帖子

半制品是百叶车停放的,胎侧、胎面会出现厚度、宽度不符合,长度也有不符合的;内衬层经常出现宽度超标现象!
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发表于 2010-6-22 22:17:29 | 显示全部楼层
加强冷却,变径辊预收缩应该得到满意结果,机械方面解决效果较好

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参与人数 1胶分 +2 收起 理由
linxiao2010 + 2 变辊径预收缩效果确实要好一些。

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 楼主| 发表于 2010-6-25 20:35:42 | 显示全部楼层
跟半制品的压出工艺应该有很大的关系吧??这个问题好纠结啊,请大家多提见解,谢谢
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