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楼主: tankterry

关于O型圈窝气的问题。

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发表于 2010-6-21 09:51:43 | 显示全部楼层
同意模具中间开孔的说法,同时成型的橡胶胶料,制作成与成品相似的预成型料胚
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发表于 2010-6-21 10:51:44 | 显示全部楼层
越软窝气可能越严重了,增塑剂有个量的问题!+ O: R( H' _7 J+ Y7 J9 n" f" o  F& |
工艺上楼上几位说的非常好,预成型!5 z; `8 g" B6 |! ~# u
模具中心掏空一个小孔,都有很好的效果

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参与人数 1胶分 +5 收起 理由
LIUJUN_757 + 5 很好,我很赞同

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发表于 2010-6-25 14:22:02 | 显示全部楼层
中心部位打孔,放胶料时喷水有助于胶料流动
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发表于 2010-6-26 13:07:17 | 显示全部楼层
陈工把所有问题都说完了 我就不说了!!!!!!!!对了硫化体系也可能不是很好哦
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发表于 2010-7-29 14:34:28 | 显示全部楼层
我的工厂就没有这种现象
# C0 }3 S$ @5 |  n最近我们的工厂做了几个O形圈,氟橡胶的尺寸是大约内径5米,线径20毫米,就没有窝气现象,不过第一次做的时候不成功,出现线径粗细不均匀,分段硫化的接头结合不理想等现状,经过工艺部门的半年研究,目前已经是不再出现那些现状了,所以楼主还多花时间在生产工艺上动脑筋,如果生产设备的话,那就没辙了6 X- h& S, q9 o* |; H' d, w. T/ D8 \
我们工厂用的设备的500吨的真空硫化机,在生产混炼时候需要把胶料中的气体尽可能的挤出,混炼之后至少放置一段时间,使其冷却且药品能与胶料充分混合,是否拿去模压,还有做个流变测试,确认混炼胶的性能,之后才是模压工艺的上的改进,所以那几个都的生产工艺的改进点 : {7 r' h8 s8 f. h7 k+ n6 b
不知道这样说是否有用?
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发表于 2010-7-29 20:42:57 | 显示全部楼层

回复 15楼的 danxinyun 的帖子

内径5米有点恐怖了
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发表于 2010-9-8 08:29:36 | 显示全部楼层
还是用好一点的真空硫化机,在做预成型就可以了
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发表于 2010-9-8 09:34:55 | 显示全部楼层
加一点排气剂,胶料结成形状外面喷一点水,增加排气槽。
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发表于 2010-12-6 20:40:27 | 显示全部楼层
抽真空机做的制品还有窝气,用预成型胶条
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发表于 2012-12-23 20:36:11 | 显示全部楼层
硬度那么低,线径那么大,的O形圈肯定容易产生窝气现象的,。要注意几点:1胶料的焦烧时间要长。要加点流动助剂 或吸水剂。2炼胶时间温度不能太低,在硫化前胶料要停放8小时左右3模具结构可多开排气槽,及模具中间打个排气孔。4硫化时注意排气次数,及上停时间,要做到低温长硫方式。NR材料硫化时不宜洒水。胶料可以做预成型或胶料排放时留个小缺口便于排气。
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