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关于O型圈窝气的问题。

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发表于 2010-6-4 13:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位,
& H0 g8 k# v8 i   3 D$ l; `, y* l1 Z* o; |5 j, C+ d  J
     我们厂在生产一个很厚的O型圈,内径42mm,线径16mm的时候产品窝气严重,次品率相当高,特请教解决方法。. J8 }: i" l2 S4 w6 E6 A4 t
" K" c5 m- c) G5 W5 u
     产品材料是NR+SBR,硬度50-55;模具开的是1出4,加料框了,但一次只能做3个,4个的话几乎全是窝气的次品。
  u  Y& H( \+ @5 w6 N! w     加工设备是100吨的抽真空硫化机,以前试过普通的45吨硫化机,压力不够大根本做不出来。" e8 L( s( y( q9 v( o$ R. ]
. N0 a9 ~# x( o7 y, L9 Q$ @) g% p
     现在麻烦的是,客户要求把硬度再降低,做到45度,听车间的人说这样窝气会更厉害,大家说说这是啥原因呢?. N& E. \7 z+ C+ O7 j
0 O) j  S9 h' L& `: G% C+ {2 A6 z
谢谢各位
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发表于 2010-6-4 14:12:23 | 显示全部楼层
预成型,挤出胶条比较合适。
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发表于 2010-6-4 13:24:45 | 显示全部楼层
你在模具的中心空位打个洞看看,模具产品边线没有没呀。

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发表于 2010-6-4 13:26:57 | 显示全部楼层
你在炼胶的时候加水混炼或是硫化放料时喷水也行,帮助排气,这样会好点
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 楼主| 发表于 2010-6-4 13:33:14 | 显示全部楼层
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发表于 2010-6-4 13:39:48 | 显示全部楼层
胶料试做圆形预型物,放在孔径中间。3 Y7 s: b- c8 d8 |% X; B" G% g
窝气还是因为胶料没有把气体赶出来导致。- c4 q$ `! N( y5 m1 X# W
抽真空有利于胶料的排气,但同时也增加了胶料的流动性,要注意抽真空的时间需要滞后

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发表于 2010-6-4 13:42:06 | 显示全部楼层

加点硫酸钡

配方可能也有影响,加点硫酸钡,可能对排气和胶料充满模腔都有好处.
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发表于 2010-6-4 13:57:07 | 显示全部楼层
同意沙发说的,把模具中间掏空,减轻模具重量也利于排气。
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发表于 2010-6-4 14:16:09 | 显示全部楼层
可以适量喷点水 之类的 改善下
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发表于 2010-6-4 15:52:36 | 显示全部楼层
可能模具有问题
* c4 U7 ^5 s4 g: }! q# T先在模具中间打个10毫米的孔试试
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