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关于O型圈窝气的问题。

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发表于 2010-6-4 13:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位,
1 s. u3 n, _: s, V( O3 c6 p2 Y' J  W     N' g  M" R" ^* e
     我们厂在生产一个很厚的O型圈,内径42mm,线径16mm的时候产品窝气严重,次品率相当高,特请教解决方法。7 n6 ~( H/ B/ p3 C- P

+ r# [7 J4 r" g+ I" k     产品材料是NR+SBR,硬度50-55;模具开的是1出4,加料框了,但一次只能做3个,4个的话几乎全是窝气的次品。& ~4 |. P  ~9 A5 r! w7 i
     加工设备是100吨的抽真空硫化机,以前试过普通的45吨硫化机,压力不够大根本做不出来。
6 P8 K+ {9 k. o' F8 O% K: z+ G9 v" f8 A. q8 g( u! V: K
     现在麻烦的是,客户要求把硬度再降低,做到45度,听车间的人说这样窝气会更厉害,大家说说这是啥原因呢?; T9 V( \9 e2 e8 W6 r) f) k
2 Y+ E) T% `- ~, u
谢谢各位
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发表于 2010-6-4 14:12:23 | 显示全部楼层
预成型,挤出胶条比较合适。
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发表于 2010-6-4 13:24:45 | 显示全部楼层
你在模具的中心空位打个洞看看,模具产品边线没有没呀。

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陈工 + 3 楼主英明!

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发表于 2010-6-4 13:26:57 | 显示全部楼层
你在炼胶的时候加水混炼或是硫化放料时喷水也行,帮助排气,这样会好点
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 楼主| 发表于 2010-6-4 13:33:14 | 显示全部楼层

: ?! q2 W) F0 L$ t产品有边线的,上下模,分型线在中间。
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发表于 2010-6-4 13:39:48 | 显示全部楼层
胶料试做圆形预型物,放在孔径中间。
9 n4 Y8 A6 J' W0 o窝气还是因为胶料没有把气体赶出来导致。
  t/ H4 `5 ?1 W: ]; x6 b4 A2 f0 H抽真空有利于胶料的排气,但同时也增加了胶料的流动性,要注意抽真空的时间需要滞后

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陈工 + 3 精彩回复,我看好你哦!

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发表于 2010-6-4 13:42:06 | 显示全部楼层

加点硫酸钡

配方可能也有影响,加点硫酸钡,可能对排气和胶料充满模腔都有好处.
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发表于 2010-6-4 13:57:07 | 显示全部楼层
同意沙发说的,把模具中间掏空,减轻模具重量也利于排气。
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发表于 2010-6-4 14:16:09 | 显示全部楼层
可以适量喷点水 之类的 改善下
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发表于 2010-6-4 15:52:36 | 显示全部楼层
可能模具有问题
. e$ N" i4 m9 S& s; G* H先在模具中间打个10毫米的孔试试
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