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楼主: dingruihong

橡胶预成型停放问题

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发表于 2022-4-25 07:04:48 | 显示全部楼层
看一下成型后水份的问题吧。
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发表于 2022-4-25 08:32:20 | 显示全部楼层
怎么感觉是排气的问题
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发表于 2022-4-25 09:18:39 | 显示全部楼层
低硬度橡胶,门尼粘度低,刚切预成型件就生产,会因为流动性太好而导致排气不良,导致烂疤。 停放一段时间,橡胶变硬一点就会好一些
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9 m( r. T8 _" c" S  ]+ Q5 d但你还有开裂的情况,那就可能和隔离剂有关。
. s- T# N* |+ |! J, Y9 q; s) z
- K2 N5 K. D1 I9 n其实可以不用隔离剂,买个冷却塔就行。
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发表于 2022-4-25 09:34:07 | 显示全部楼层
出现问题的原因疑似“窝气”。1 R6 r2 w- }5 ]3 \. k% e7 [5 q* M  `; |
8 w9 \( m! B6 c
硬度35,门尼可能也低,胶料流动性好,在气体未完全排出时即完成合模;因为是预成型胶胚,此时即便再加压,也不能排出气体。: D; l% L1 H5 M8 t# w/ [, y
$ X; E6 R+ z1 I% N2 h' a# Q
为什么停放以后好一些的原因,可能是预成型件经过停放,较刚刚预成型的胶胚的挺性(硬化)程度好一些,硫化时胶料流动性稍低,气体容易逸出的缘故。
& l+ k" N3 @" x& ^8 L1 F- b+ U. J$ S. l" }4 {' @
建议楼主:
+ n8 d* S2 ]' W1 q/ d* @
7 ?$ q+ ?7 A$ E  [7 s$ v& L- {1、调整胶料门尼粘度,适当增加门尼值,降低流动性;' `2 U& B4 P) Y) U: c, |: l

3 i, W. n7 y! X* l2、调整硫化工艺,加压、脱气方式改进;* K" q/ J" T8 F$ B3 [7 K( z
4 U, f0 ], i! \" _
3、加装抽真空装置。) o) a# Q/ Z( k0 A1 C6 U! G
& `% k( a* J2 Z5 W: Y6 Y
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发表于 2022-4-25 14:31:45 | 显示全部楼层
停放时间久了脱模剂溶剂蒸发了
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发表于 2022-4-26 14:26:03 | 显示全部楼层
14樓講的好
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 楼主| 发表于 2022-4-26 21:50:25 | 显示全部楼层
谢谢大家帮助,我先预成型不过隔离液试试,另外还想问问大家有没有哪种补强填充剂降低流动性比较明显的,我想改下配方再试试
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发表于 2022-4-27 08:31:04 | 显示全部楼层
低硬度的料,一般是停放一夜之后再生产会比较好吧,我理解的,这应该有应力松驰的效果。
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发表于 2022-5-6 14:51:31 | 显示全部楼层
dingruihong 发表于 2022-4-26 21:50" W# E& g& l1 b) u9 f
谢谢大家帮助,我先预成型不过隔离液试试,另外还想问问大家有没有哪种补强填充剂降低流动性比较明显的,我 ...
0 x7 f$ E$ X# {4 H
降炭黑,加白炭黑
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 楼主| 发表于 2022-5-7 16:37:04 | 显示全部楼层
liz910140969 发表于 2022-5-6 14:51
" m0 M; ?7 ?# w  m降炭黑,加白炭黑

, O- V! C* p2 Y/ z0 j' D是为了增加门尼吗?
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