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[制品] 话费求问题原因

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发表于 2017-1-21 20:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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产品直径150, 厚度25MM, 材料EPDM 38 度的胶, 目前的工艺, 150温度, 硫化时间1400秒, 两次排气都是5次, 间隔50秒( M8 M8 C% l( x

) r* f4 e( _' V' ~* Z做了几天一直没有问题, 前天新料到后, 做出来的产品, 每模都有1~2个有问题, 大家帮忙看下这是什么原因导致的, 只有一面这样,而且不固定哪一腔. 今天放到抽真空机上也不行.1 a5 E& y& ^$ S% k) ?' t% f1 ]" T
IMG_2170.JPG 问题2.JPG / e+ _; s! T1 B2 i1 L

, n; U8 }/ J1 T$ `4 L  f+ _0 e8 M$ J: h

7 m  H' S7 ]2 H7 z8 N# P/ v( q补充内容 (2017-1-31 07:55):, m, A, c( `8 z$ O
充值卡 发给了5位胶友, 非常感谢大家的帮助!  产品还是窝气的原因, 上批胶料的水分有点大
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发表于 2017-1-22 07:50:04 | 显示全部楼层
脱料返炼,最好预成型一下,硫化仪检查下胶料的T10,
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发表于 2017-1-22 07:55:03 | 显示全部楼层
窝气,排气不畅造成。
+ ]9 x+ e; _' k9 p" d6 j4 E  Z, i, J$ I/ E
产生原因:. K; X8 k2 B) `$ M0 G8 q0 H

# F" P$ f) n& q7 n7 ^1、胶料粘度和流动性。
" F: A* ~4 Q& r5 ]: f) a! _$ e8 [
胶料流动性差或者粘度过大,或者可塑度过高都会造成。5 l( O5 k2 f$ s( M: z7 M

% Z6 B8 ]9 s% o' W! U; i2、硫化速度原因。
2 V+ Z- ]* i9 d/ i7 d7 ?5 _) G  {; A3 n
硫化速度过快或者慢造成。* _1 \  y/ `- C
& b7 R1 j5 ?9 ?# E  F3 O
3、下料方式原因。
5 ^, \0 Q$ G' Y, o1 }. S# c) `$ \7 F* m
3 r" v- U5 m5 c5 B: P胶料摆放方式,速度等等。
2 q5 g1 B1 u+ i% ~; t  }1 A" K! Q9 u: R. L
建议:- M) J) C) E7 c& [, g1 c: |

7 d: l, |9 X7 {! h4 S$ I% g3 t1、做门尼粘度,硫化曲线,查明胶料原因;' R8 a* q+ r! C! h& D) `& |+ i
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2、加料方式改进(预成型;注射更好);
& M6 R! |7 l, k8 J3 g  Y! I& b3 C+ w% M! f7 |/ N
3、硫化脱气工艺调整(间隔时间及次数)。
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发表于 2017-1-22 07:57:48 | 显示全部楼层
tclj 发表于 2017-1-22 07:50
% P, C2 n8 i" [! r- a脱料返炼,最好预成型一下,硫化仪检查下胶料的T10,

' a7 p8 v5 l) Q! I3 K入料桶、射料桶的温度多少
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发表于 2017-1-22 08:43:33 | 显示全部楼层
看图片应该是流动性的问题
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发表于 2017-1-22 09:33:52 | 显示全部楼层
看样子是焦烧不是排气问题
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发表于 2017-1-22 09:50:43 | 显示全部楼层
硫化仪检查下胶料的T10,对比之前没有问题的胶料T10应该能够找出原因。
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发表于 2017-1-22 11:09:08 | 显示全部楼层
38度的胶料,要有足够的停放时间,还有建议温度适当降低,140度左右
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发表于 2017-1-22 11:15:06 | 显示全部楼层
原材料胶料贮存有问题。因天气寒冷关系,
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发表于 2017-1-22 13:08:48 | 显示全部楼层

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本帖最后由 135921 于 2017-1-22 13:12 编辑
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有烘箱吗、有的话,将胶料在60至80度之间烘10到20分钟,再填料就没问题了。这样硫化时间还可以缩短,排气次数液不需要那么多,你那里很多问题都可以这么解决的
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