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楼主: wxl09080113

[配方] 胎面气孔率大的原因?

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发表于 2016-4-15 19:01:18 | 显示全部楼层
喂胶的连续性 以及线速度是不是过快。实在不行  改一下密炼的工艺  多炼一段。
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发表于 2016-4-15 19:02:45 | 显示全部楼层
喂胶的连续性  线速度低一些  或者密炼工艺增加一段。
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 楼主| 发表于 2016-4-17 16:40:46 | 显示全部楼层
gpc121421 发表于 2016-4-15 19:02! g1 q' X! g: E; y' x3 G6 v
喂胶的连续性  线速度低一些  或者密炼工艺增加一段。

* i6 r% Y/ R/ W2 k' J2 |2 g% \问题解决了,口型上做了调整,之后就好了。
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发表于 2016-4-18 19:40:17 来自手机 | 显示全部楼层
wxl09080113 发表于 2016-4-17 16:40
2 j! }  c* T  t1 {问题解决了,口型上做了调整,之后就好了。
9 h+ @0 Q! w: d5 y6 g
口型是怎么调整的?
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 楼主| 发表于 2016-4-29 17:20:52 | 显示全部楼层
山东橡胶人 发表于 2016-4-18 19:40  N0 J/ J+ \5 d2 p" k7 E/ A. e! g
口型是怎么调整的?
' b' e  _5 r& W) }0 k# Z
刚问了一下我们同事  他们说调整了口型开型比例,调小。
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发表于 2016-5-6 10:13:22 | 显示全部楼层
做等结论,mark、
" W! X5 L7 T+ i% D5 M" x
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发表于 2016-5-15 15:31:08 | 显示全部楼层
资料不错...学习下..........
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发表于 2016-5-17 13:39:10 | 显示全部楼层
含白炭黑的硅烷偶联剂配方,在压出时气孔率高可能跟硅烷化反应程度有关系,如果在混炼时硅烷化反应不充分,在压出时会继续反应,产生气体导致气孔率超标,因此在混炼时需保证足够的硅烷化反应时间,不知道这样解释的对不对。
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 楼主| 发表于 2016-5-18 13:08:02 | 显示全部楼层
jia742055 发表于 2016-5-17 13:39
& |; A7 u8 z) j# y# F6 p* m2 F; @含白炭黑的硅烷偶联剂配方,在压出时气孔率高可能跟硅烷化反应程度有关系,如果在混炼时硅烷化反应不充分, ...
8 N" U% M$ f' L! {, g' W" l5 F
你这么说倒是好像有道理,但是硅烷偶联剂与炭黑的反应温度在130-150度左右,温度太高好像对硅烷欧联剂有影响,所以一般我们的排胶温度设定的都是不超过155℃,所以混炼时间不是特别长,目前已经正常了。
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发表于 2016-5-18 14:20:19 | 显示全部楼层
同一配方同一工艺的胶料只有此两个规格有 唯一的解释就是口型上面出了问题,而且是内口型,建议着重调查。
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