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[工艺] 外观缺陷

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发表于 2013-5-11 00:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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如图: 大型O型圈,截面尺寸20MM,产品表面有疤(像是排气不良);
8 P% B) ~5 d, |/ u% N       材料:NR,       硬度55-60度,由于要求很好的手感和弹性,且强度大于22MPA,所以现在配方的含胶率为54。
$ \5 N% _( h% u# H! _/ J. Q4 S& {       已尝试的处理方法:
+ f: o+ v8 m& e     1.排气;从不不排气到到排气30次,均不能改善!) W0 D2 L; r) d9 a, c& g) l, ]. P
     2.流速:从T10    30秒到T10    120秒,也没有改善!
6 O/ o/ @# |# z5 N6 a     该现象已经持续几个月,时好时坏!求高人指点。
IMAG0112.jpg
IMAG0111.jpg
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发表于 2013-5-11 08:08:22 | 显示全部楼层
看似困气 未必是排气不良引起- |; L" j- i- ~* c# k9 ?
排除配方因素 大型制品的摆胶方式很讲究$ t( P; T5 O9 H8 {" N
另外 模温要控制好
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发表于 2013-5-11 08:30:14 | 显示全部楼层
模具影响很大的,现在胶料是切条还是挤胶的,可以试下挤出胶条,再装模硫化,看看效果怎样
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发表于 2013-5-11 08:35:04 | 显示全部楼层
o型圈不懂,不过觉得上有道理改变供胶方式和降低硫化温度试试
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发表于 2013-5-11 09:34:21 | 显示全部楼层
胶料流动性不好。
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发表于 2013-5-11 09:38:32 | 显示全部楼层
从第二张图片看,装胶过多。

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参与人数 2胶分 +8 技术指数 +1 收起 理由
初级炼胶工 + 5 + 1 非常正确
智慧等于性能 + 3 严重同意

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发表于 2013-5-11 09:45:52 | 显示全部楼层
你排气100次都没有用,要看你模具的上下模是否能排出气。一上压就定型了怎么不会那样啊。
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发表于 2013-5-11 10:26:01 | 显示全部楼层
我感觉是胶料装模工艺问题。
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发表于 2013-5-11 10:27:30 | 显示全部楼层
经常出现这样情况,时好好坏,应该是配方有缺陷,配方拿出来晒一晒看看,是不是组合填充不问题?
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发表于 2013-5-11 11:07:00 | 显示全部楼层
关键还是模具的问题吧,气排不出来
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