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[技术] 配方并用的再生胶某批次脱硫不好也会造成胶料焦烧期缩短

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发表于 2010-5-19 19:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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http://bbs.sto.net.cn/thread-54442-1-1.html! e+ y. |' k( \5 {2 I8 S5 H- J
     继续这个帖子后,胶友让我深入的研究了一下焦烧的原因,就在上周,原因找到了。
6 ~' c0 T% l4 H5 A, [$ `原因就是并用的轮胎再生胶脱硫不好。所谓的脱硫不好就是橡胶没有达到预期的可塑度,交联键的断裂量没有达到预期。原因是因为我们公司原来做轮胎再生胶用的是900以上的载重胎胎面胶胶粉,现在换成钢丝胎胶粉了,但是配料工人没有用新的脱硫配方,以至于原来的脱硫配方对钢丝胎胶粉的脱硫效果不好。5 {- |! H2 N" V* C5 o6 O# E2 ]4 y
   这个问题在我让工人用新配方生产出新钢丝胎再生胶后就解决了,胶料的焦烧期恢复到原来的程度。
: B8 o+ L& Q% J0 [0 S3 [" X   有此可以看出,如果采购的再生胶的可塑度和脱硫程度没有达到原来的程度,该批胶料就缩短焦烧期,这点胶友需要注意,买的轮胎再生胶一定要测一下可塑度或者门尼,防止因为这个原因导致胶料焦烧。9 ^4 ^3 ^: O8 s6 K" Y0 Q
   同理,如果配方中并用了硫化胶粉,这个硫化胶粉也会缩短焦烧时间,这是我的推测,大家可以验证一下。

评分

参与人数 1胶分 +3 收起 理由
姜平辉 + 3 资料不错,楼主辛苦了!

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发表于 2010-5-19 20:12:15 | 显示全部楼层
楼主能跟踪问题,值得鼓励!问题在RR上会经常反复发作。
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发表于 2010-5-19 20:32:02 | 显示全部楼层
楼主的分析很好丶我用再生胶出现过此情况
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发表于 2010-5-19 21:13:59 | 显示全部楼层
轮胎再生胶不单单是脱硫不好,停放时间长短对可塑度都会有影响啊。
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发表于 2010-5-19 21:24:28 | 显示全部楼层
学习了,支持楼主了           。
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发表于 2010-5-25 10:56:03 | 显示全部楼层
及时解决问题就
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发表于 2010-8-23 22:21:23 | 显示全部楼层
最近使用再生胶的胶料发现批量有焦烧的情况,找来找去原因找了很久,现在看来还是再生胶这里出了问题。
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发表于 2011-3-2 16:08:51 | 显示全部楼层
学习(ˇˍˇ) 谢谢分享
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发表于 2011-3-3 23:56:21 | 显示全部楼层

回复 1楼的 jamaki 的帖子

楼主太好了,很全面!
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发表于 2011-3-4 19:09:04 | 显示全部楼层
做橡胶的,会分析问题,才能解决问题!
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