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楼主: 蒋师傅

[书籍] 向各位朋友请教下 这个缺陷叫什么,用什么解决思路呢

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发表于 2023-5-9 10:19:51 | 显示全部楼层
1、模具排气沟,排气孔 2、材料厚薄,排料位置调整一下看 3、可以考虑喷点水辅助排气  4、降低模具温度,调整排气距离与次数看看 5、如果以上都搞不定改变模具分型结构吧,比如2层板变3层效果很明显的
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发表于 2023-5-10 06:26:43 | 显示全部楼层
提高一下胶料的流动性,感觉排气需要加强一下。
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发表于 2023-5-11 22:20:04 | 显示全部楼层
提供一个思路:1.门尼粘度比较高,流动性不好,通过回压可以解决,或者在配方上调整  2.硫化速度太快,胶料还没有充分流动便已经发生交联反应而失去了流动性0 h/ l* q# Y( I& Z9 p
这两个问题,除了调整配方可以解决以外,用大吨位的设备生产也能解决。(我们公司做的一个产品,硬度88,门尼110,直径将近500,使用了250吨的硫化机也没问题,T10大概是1分50秒)
3 H' e. P* ^, N% {6 p2 i* @& }" V还有胶友说的是模具设计排气不良,我觉得不排除这种可能但是可能性不大,因为如果是排气不良导致憋气,局部温度会达不到,疤痕是未硫化完成的状态,图片这个看起来不像
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发表于 2023-5-11 22:21:27 | 显示全部楼层
陈六六 发表于 2023-5-11 22:20! l3 k* X4 f. E3 T( I' B! N& E4 T
提供一个思路:1.门尼粘度比较高,流动性不好,通过回压可以解决,或者在配方上调整  2.硫化速度太快,胶料 ...
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补充一点:加快工人的装胶摆放速度也有一定的帮助,不过感觉不如少加点TT效果来得好
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发表于 2023-5-21 22:11:36 | 显示全部楼层
可以考虑日本人的设计思路,胶料看似很软,工艺性极佳
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 楼主| 发表于 2023-5-24 13:56:58 | 显示全部楼层
陈六六 发表于 2023-5-11 22:21* j/ j" G9 Q! w: M2 f
补充一点:加快工人的装胶摆放速度也有一定的帮助,不过感觉不如少加点TT效果来得好
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感谢六六
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 楼主| 发表于 2023-5-24 13:57:47 | 显示全部楼层
梦已随风 发表于 2023-5-9 10:197 ^- b/ V3 n! }0 ?, Q  ~& Z
1、模具排气沟,排气孔 2、材料厚薄,排料位置调整一下看 3、可以考虑喷点水辅助排气  4、降低模具温度,调 ...

$ f8 c. Q+ [4 l3 s谢谢随风兄
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