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[硫化] 探讨胎侧气泡问题

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发表于 2008-7-12 23:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

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从六月份以来全钢胎批量出现胎侧气泡问题,伴随还有肩泡问题。包括外观气泡和X光泡,胎侧泡位置在反包端点附近,肩泡在胎肩外缘接近防擦线位置。初步分析为汽油等挥发份不干及部件粘合性差,层间压合不实所致,加强修胎刺孔后有所改善,但未彻底解决。请教各位有否遇到类似问题?是否与季节性有关?希望大家探讨分析一下原因,共同学习提高。
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发表于 2008-7-13 12:12:23 | 显示全部楼层
先占个沙发,俺也想知道原因....................
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发表于 2008-7-13 14:49:41 | 显示全部楼层
不要忽视一点:工艺环境的控制!
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发表于 2008-7-14 14:17:52 | 显示全部楼层
夏天湿度比较大!而且变化大
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发表于 2008-7-27 11:17:30 | 显示全部楼层
反包是胶囊反包吗?如果是调整胶囊反包状态,即各步骤的压力,时间和速度.
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发表于 2008-8-10 20:29:42 | 显示全部楼层

思考中。。。。。。

小弟有一帖子,关于PCR的胎侧气泡,TBR和PCR有些是相通的,仅供参考。呵呵: H% u  v  `: V, S& `* Q4 T
http://bbs.sto.net.cn/thread-17971-1-1.html
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发表于 2008-8-20 02:20:39 | 显示全部楼层
关于胎侧的一些解决措施:
( v/ g- C- e* [3 ?( G* G$ s配方方面:& B: M* r; a: l; _  D
1.检查胎侧胶料和胎体胶料的T30和T90是否比较同步,若不同步,调整胶料的配方和炼胶工艺,保证2种胶料的流动性及硫化速度的同步性- s, X! \! U! p* C: o
2.在胎侧和胎体胶料,尤其是胎体胶料中,使用高增黏树脂,使用高质量的天然胶
/ g& f4 ]' ]1 ]6 E6 |; x: R* l/ I1 o1 M3 v
半成品车间% Z) P1 y- D. F. S
1.检查胎侧和胎体挤出是否有焦烧现象/ P) I" a4 ~) @& M8 i
2.增加胎侧气泡区域的半成品厚度( G, ?# q0 L4 g0 V$ Y8 H0 Z
3.考虑增加胎体压延厚度(该措施会增加成本,降低散热性,使高速试验性能降低)
, l1 S$ c/ p$ R2 K( {  x8 Z4.检查胎体压延是否有边部稀线或厚度波动过大;检查是否因胎体标志棉线引起的气泡
+ S) X3 h& _9 @8 ], B; Y$ O5.检查胎面端部厚度是否过大,过大造成的台阶也会形成气泡;检查胎面图纸的肩部过度曲线是否与胎侧匹配
# }- w8 C* u' M9 B" G. E% F& u% w7 v: N5 Z- y0 S4 D  \$ w' L- Z
成型车间(SOT工艺)6 B- [- ~4 M  N) I
1.增加胎体供料时的压力,增加胎体和胎侧接头压辊的压力,适当减小接头压辊缝合速度,尝试使胎体鼓的转速(供胎体)略大于传送带速度
) X8 X9 d8 q, ], N2.控制胎体的接头位置(防止接头过近)和接头大小(不要过大);控制PA的接头,尽量避免手动,以免因拉伸或手上的汗等造成气泡9 L5 a7 i7 E7 q8 I( ?& `& G% ]
3.胎侧压合:减小预成型,成型和最终成型距离,适度增加胎侧缝合时内部的压力以及压辊的压合压力;减小压辊的移动速度和增加胎体鼓的转速;加大胎侧压合时轴向和径向的速比
; }2 ]9 \& D1 B5 H4.检查胎面压合的结束位置,有些时候若胎面压合结束过晚,压到胎体,造成胎体胶料流动和帘线匹缝也有可能造成气泡' b* l4 A5 E" q
5.适当增加反包臂的压力和减小反包速度也有可能便于气泡的排出; J- a1 q3 I3 P
6.检查胎面和PA是否上正,检查半成品的尺寸和保质期(是否有喷霜现象,胎体是否过期)7 _9 i$ j  b# G4 T2 w
7.增加BtoB+ V1 s2 i) i( V% E4 |. w6 R- u

% I( v! A" _$ |$ R硫化车间(N2硫化,B型硫化机)
: |0 c6 x+ d& H使用较大的蒸汽进挡板,减缓蒸汽进速度,目的是减缓蒸汽硫化阶段的压力,使其保证各部件硫化的同步性,保证硫化初期,交联不要过快,使胶料具备足够的流动性,残留气泡均匀分散$ L, }. O) i3 ?4 V

* Q# d+ t7 M" M: J  ?2 @. _( Y7 t本人在轮胎厂工作时间不长,上述理论有讲错的还请诸位高工能不吝赐教.提供的一些观点,仅供参考和交流.对于各位高工来讲,我也就是个学前班,以后,还请诸位能多多指教,谢谢!
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 楼主| 发表于 2008-8-22 18:22:48 | 显示全部楼层
谢谢各位,目前问题已解决,可惜根本原因尚未查清。
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发表于 2008-10-19 02:11:01 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhhhhh
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发表于 2008-10-20 12:30:54 | 显示全部楼层
原因需要你采取的措施的实际效果进行有效性的评价,再进行确定。
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