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[胶管] 高压钢丝缠绕胶管漏液的问题 急!~

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发表于 2012-1-12 15:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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如题所示,这几天连续出现这种问题。我们用的是水剂的隔离剂(沈阳购买的星光一号),以前一直用的没出现过问题,编织管没有问题。拔铁芯的时候擦隔离剂,晾干后再穿管套。缠绕口型尺寸是比缠绕层大1mm,套管外径-0.3mm,缠绕的时候不赶胶。初步分析是二遍赶第一遍的钢丝,请各位行家指导指导,给些意见。谢谢!~
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发表于 2012-1-12 16:37:16 | 显示全部楼层
你好。看了你的图片。个人觉得有以下几个问题' H1 c2 B% f- |
1,挤出软轴有没有问题,2挤出的时候。或者隔离剂跑进橡胶里面。3橡胶混炼胶不均匀。4.底胶挤出不均匀。导致编织的时候压力不均匀(个人意见)
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发表于 2012-1-12 17:11:37 | 显示全部楼层
国内一部分厂家的共同问题
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 楼主| 发表于 2012-1-12 20:15:56 | 显示全部楼层

回复 2楼的 橡胶=小余 的帖子

是铁芯缠绕,挤出用的缠绕胶料都是没有掺用的。32,38,51的缠绕没有问题。。。郁闷的啊
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发表于 2012-1-12 20:59:52 | 显示全部楼层

回复 4楼的 zhubajie88 的帖子

不懂缠绕管
* {& q9 G4 b* I& J# O: [5 s- }不过你说到的部分大规格缠绕无问题,是否可以推测底胶挺性不足?5 }$ C- _' I) E$ R  t* h+ k
不懂缠绕时不赶胶是什么意思?一点褪胶都没有?
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 楼主| 发表于 2012-1-13 08:45:26 | 显示全部楼层

回复 5楼的 trusttony 的帖子

我们用冷冻机的 几乎不往后推胶  硬度87度 原先硬度是90度 工人挤出有熟胶颗粒 所以下调了硬度  现在怀疑是买的隔离剂有问题 从解剖情况来看和硅油行程的坑一样  希望能解决不然回不了家了
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发表于 2012-1-13 09:23:19 | 显示全部楼层
从前有没有这种现象、
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发表于 2012-1-13 09:43:55 | 显示全部楼层
大管子没问题,那小口径的有问题应该还是跟缠绕的工艺有一定的关系,- @( G# R- a. F' a/ y% q0 N. f: _
是不是二层赶一层,解刨以后看看就知道,如果是赶了,那就需要改进工艺!) x. i. M+ z- _0 [" N
跟加料硬度有关系但是调整的不是很大应该不是主要问题,但是硬度调整了可能会对硫化有影响,这样就会出现这个问题
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 楼主| 发表于 2012-1-13 14:03:47 | 显示全部楼层

回复 8楼的 rubber猎人 的帖子

嗯!谢谢你的分析!以前一直没出过问题我们是从10到102缠绕,编织都没出过这问题。胶料硬度调整后做了物理性能实验的 没问题 硫化速度和90度胶料差不多
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发表于 2012-1-14 11:33:20 | 显示全部楼层
学习学习
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