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[讨论]关于氯丁胶有气孔的问题 帮忙解决 必有重谢!

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发表于 2007-8-28 03:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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大家好!我是在江苏苏州一个外资企业的管理者
! C0 i* T2 K: w最近接到大量的定单,是氯丁胶的定单
, |  f' a9 i' {. L4 W我们公司是用密炼机做混炼 然后在用微波硫化做挤出
, I5 a* q$ `8 |. y1 q. i挤出机的机头温度是45度 微波硫化的温度是230度 速度调为4
9 c  g7 G2 J) ^: h挤出后切开会出现气孔,而且密密麻麻的 虽然非常细微 不过" }/ `2 L4 \9 }# ]- x* k) i
客户不允许,我们也拿过一家企业生产的同样胶条,不过
. J. O8 b8 h7 x3 l  X# }他们的密度非常好,没有一点气孔,我们配方里什么& F4 M; Q2 c* n5 ]. s) l9 W( l
氧化钙也多加过,作业前在烘箱里烤过,也塑炼过,也不起作用$ Z; Z9 C5 K1 t% j& E" s! }
真不知道是怎么回事,如果哪位高人帮我解决这个问题,我可以用% }4 Y! r8 C0 K+ A  v
人民币来做为报酬,
  E5 P6 h6 c. ]9 T$ ^9 n! _" T; D" @/ }
配方如下
2 ]. n8 M* k. w+ y* K
7 K" _' n2 y9 u; K  A- oS40V (氯丁胶) 100份* H6 ~# Q2 {5 ~4 R: O$ ]
ZNO 5份7 E4 [- }9 z; G) T- z+ \
SA  0.8份
% o- t: z7 T; o: _MGO  4.5份
  |  }2 O7 i  I# I/ xBHT (防老剂) 2.5份
% N+ P+ J4 L1 n9 }" ?/ u- W& tFS-12 (分散剂) 2.6份
+ J9 K% g& I/ _6 GDARK (黑油膏) 2.6份
0 Q$ n+ W$ k- O0 fFR-10 (十溴二苯醚) 27份
1 A' Q3 O3 @- M9 v2 RZB (硼酸锌) 27份) t; @. ^+ L0 T- W, Z+ m' m9 v
PVI (防焦剂) 0.4份
. P& i  J3 J9 NN550 55份
! I6 r7 D! t+ j8 n. ]" ~; Z5 [, CA-2 (石腊油) 10份
+ X$ b# W1 r- p6 [/ J0 PDOP 10份/ X: j0 i7 z* b3 h5 Q/ d, `! M, N
CAO 10份
9 X; v# D( W6 C: Y5 o+ _+ yNA-22 1份$ J9 @# k; }$ W" N9 w
DPTT 0.42份
' K1 n$ |/ e9 \2 b4 f4 zTT 0.42份
! P6 S. f& u% m) a2 ^S  1份
6 B9 h9 v9 e+ I
3 S' i5 }1 K( l. L5 `# _- y请教高手帮忙解决!
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发表于 2007-8-28 16:05:51 | 显示全部楼层
是不是硫化速度还是慢点 ? 可以试一下烟台的 ECHO硫化剂? 不知道 请大家分析一下
$ d6 K: U: ^5 k) ^& u- C3 B不过我很奇怪 为什么加这么多十溴  
% j7 N, H% W6 z: c+ a9 v( }; ~您的条子不喷吗? 奇怪 & k4 a& e0 i- e5 U) O! m
要是要阻燃效果 CR加15-25份三锑 不用十溴也至少可以到33以上 $ ^, ]( g2 ~$ {% y- Y1 r
您的配方没有三锑 加了十溴效果也不会好哪去 那东西也贵
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发表于 2007-8-28 16:13:32 | 显示全部楼层
我也觉得加十溴没必要那么多,本身氯丁橡胶是阻燃橡胶。, l# g; P: S- t/ V2 V+ c3 J9 k
觉得制品中有很多的小气泡,可以试试这样:
' C5 ]3 I: @& H; U1)在挤出过程中检查胶条内部是否有气孔出现,还有出口的温度;
( S/ ^! R' T0 R4 `5 @2)配方中,低分子量的物质比较多,像FS-12这种,在高温下很容易气化的,可以试试用高分子量,化合反应型的物质来做配方。
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 楼主| 发表于 2007-8-28 16:30:14 | 显示全部楼层
我们在挤出来的时候密度还可以,就是硫化后就有气孔
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发表于 2007-8-28 20:59:53 | 显示全部楼层
    目前,橡胶行业胶条硫化大致有两种情况:硫化罐蒸汽硫化和微波硫化,前者属于有压硫化(根据胶料配方蒸汽压力一般设定在0.3MPa——0.5MPa子之间),后者属于常压高温硫化。微波硫化的优点是硫化时间短、产能大(硫化温度可以设定很高)、外观较光滑,缺点是胶料在微波定型段高温作用下易产生内部质量缺陷,比如:气孔、气泡......这就是为什么胶条在挤出时切开断面没有气孔、而硫化后断面就会出现气孔。
, M: [& z" d" J( L$ O% R    改进可以从以下两个方面来进行:
7 X8 P& B. W3 R$ b  T5 z. t- i    工艺上:1.将易吸潮的原材料进行干燥处理, }' N" }$ s+ }* K0 u
            2.混炼工艺严格监控——加料顺序、薄通次数、辊距大小
! ?7 e2 Y. K* H  I% |            3.微波硫化工艺——根据硫化曲线选择合适的硫化时间,进而制定相适宜的微波硫化工艺(温度、牵引速度等)
9 M" w: C& u. c1 f. e    配方上:微波硫化有一个高温定型过程,这决定了配方要选择合适的原材料,重点考虑那些熔点低、易挥发的物质的热失重性能。具体的建议已传至你信箱,请查收,供参考。
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发表于 2007-8-28 21:48:00 | 显示全部楼层
配方中低分子量物质在高温硫化时,易挥发,使制品内部形成气孔等缺陷。针对现在的胶条内部的微细气孔,可以将增塑剂A-2石蜡油换成聚酯类增塑剂试一试。7 \+ O( P' R$ |8 `( q/ W
, _% P! M, O7 b4 @3 h
       试验发现——增塑剂为石蜡油的试片,温度升到120摄氏度时,石蜡油的挥发已经相当严重,亦即它的热稳定性不佳,而聚酯类增塑剂可以解决这个问题。研究表明,聚酯增塑剂在175-200摄氏度时,热失重依然很微小。" ~9 f6 y/ |# }4 V/ z9 G3 ?& J
# `/ ]# I  h; K8 w# {4 E# w
      总体原则:配方中原材料选用性能和热稳定性俱佳的药品!
) c" l: b. h  q' w3 u# @; |* v
! R$ o/ e+ W7 [; p/ Z+ L/ K! @      建议:将增塑剂换成聚酯增塑剂中的TP-95(性价比较高,不到60元/公斤),用量5——15重量份(随着用量的加大,表面外观质量明显改善,但 压变也同时会增大)。: ?4 u( ~3 Y3 ?) V! b4 I
/ J+ T) Y4 I- w$ f4 }. x
      以上是我的一点建议,供参考。
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发表于 2007-8-29 17:08:32 | 显示全部楼层
同意5楼的意见。用氧化钙已经不少,因为配方中即使黑油膏也没有太大的水分,产生气孔的主要原因是在于挥发物,DOP、DBP的闪点也都在200度左右,在230度无压力的情况下硫化,是很容易产生气孔的。6 G5 D3 j: ]' w# W
请教一下楼主,A-2好象一般是芳烃油的型号,选用石蜡油的话,要选择低挥发、高闪点的耐高温石蜡油,效果会好一些。- m. _( s) ^% R
请各位同仁讨论。
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 楼主| 发表于 2007-8-29 17:17:55 | 显示全部楼层
谢谢前辈们的建议,我们现在做的微波硫化温度在230度,在上面的配方上我们已经把DOP和黑油膏去掉了,我们现在用的氯丁胶原料的门尼在48±5,我们用FS-12的原因是因为产品要有非常高的阻燃性,所以才添加的,
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 楼主| 发表于 2007-8-29 17:19:51 | 显示全部楼层
5楼的西贝海风 前辈 您发给我的资料我没有在信箱里收到
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发表于 2009-5-27 06:47:53 | 显示全部楼层
正在做氯丁挤出,学习一下。
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