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胶管挤出后有气泡,而且强度不够,该怎么办?

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发表于 2011-2-28 23:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我们之前用平板硫化机硫化,生产的胶管没有气泡,各项指标都能达到行业要求,现在用挤出机挤出,连续硫化方式,无压硫化,导致产品有很多气泡,性能明显降低,不知道什么原因,现在我把配方贴出来,希望各位前辈能给出建议,谢谢了!
; z5 n0 ^, s( E+ C乳胶再生胶配方                       三元乙丙胶配方0 j1 S; f# B( z# P. n1 Y
名称        重量(g)                         名称          重量(g)
; G' H6 F+ n2 K" ^3 a$ E乳胶再生胶        10000                  三元乙丙(4045)        10000* M" w7 X2 @: Z* l- t0 t4 I
氧化锌(一级)        500         氧化锌(一级)        500
+ T" d/ [8 `5 j  M: C' V; G硬脂酸(一级)        250         硬脂酸(一级)        250" |2 P9 \7 a( V
防4010NA        200                   防4010NA        200
& l5 y" E: {, R' R$ p* ~1 }中超高耐磨炭黑        5200        中超高耐磨炭黑        5200, a0 ]5 Z+ Z+ d* Y% ?7 o
高温导热油        2600                      环烷油        2600( ~% o' D- z# I: W/ @
促进剂CZ        100                    促进剂CZ        100+ ^! f/ M- @# S1 Y/ i
促进剂DM        100                    促进剂DM        100
: S. e* r* R! W" ]促进剂TT        120                  DCP(无味)        704 Z1 d5 d" @+ \/ T/ P  b3 c2 m+ k
DCP(无味)        70                 S        150
! N0 `, y5 P% d0 RS        150                  橡胶消泡剂        2000
  I7 X7 L7 K/ M8 ?橡胶消泡剂        3500                       共计        193705 }: v. j. N$ t' e8 e; K. m2 p
共计        22790                7 q& R# t) H3 c; {7 R
乳胶:三元乙丙胶=0.5:9.5使用。9 S! S$ m% i6 U
生产工艺:混炼成胶条——抽真空挤出——无压硫化(180℃ X 8分钟)
3 k( O3 m' x! g; @% Y6 b结果:有气泡,而且性能达不到。
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 楼主| 发表于 2011-2-28 23:57:36 | 显示全部楼层
我们要求的指标:# i0 M8 t8 B6 i% }1 V3 j
抗拉强度/MPa        ≥146 O2 i" K4 \. J4 Y- u0 V9 Y
断裂延伸率/%        ≥500
9 i* z9 S+ R( d  C- l) U撕裂强度/MPa        ≥19.0
- ~1 J+ M* U" v1 s# Y7 s8 [/ u9 O硬度/HA                            60±3
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发表于 2011-3-1 05:58:00 | 显示全部楼层
帮你顶起,和我们做的配方大不一样
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发表于 2011-3-1 08:07:37 | 显示全部楼层
帮你顶下。。。
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发表于 2011-3-1 08:34:47 | 显示全部楼层
里面为什么会存在DCP?
/ @' t) E9 O! N# A- n把它去掉试一下,
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发表于 2011-3-1 08:37:47 | 显示全部楼层
4045属于中低门尼粘度胶,挤出硫化强度一般不高于8。按照你要求14的强度,建议换用高门尼粘度胶,如:868;# t! H9 a9 G; c  _, P. f' v0 v. ?
活化体系硬脂酸的量可以不变,氧化锌调到8份。! Z5 G) v3 h6 l# E
将环烷油换成高闪点低挥发的500型号石蜡油,要求60度的情况下添加量估计在50~55份;7 B( w9 s& {! B& N2 M! p- _
体系分散上,加5份的分散剂如WB16;8 D: q0 @6 l, t( D5 ?
之外,目前体系中的其它料不变
5 d( p: b8 q2 b( l+ X以上胶料在密炼机内混炼至130度,排胶,薄通两次,出厚片,放置24小时后进行二次混炼。: E2 g5 q: |1 g
硫化体系中去除DCP,使用硫磺硫化,添加量1.2份,M1.2份,TT0.5,BZ1.8,NA221.2,吸湿剂13~15份.
7 Y9 t. W' ]6 x  ?8 @一次胶添加硫化剂后混炼至65度,排胶,开启冷却水,薄通2~3次。下片即可挤出。
: B" m& f, O# O) ?含胶率32左右的时候,基本可以满足你的性能要求。. v7 c1 `5 [& l& C6 E2 c
希望对你有所帮助
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发表于 2011-3-1 08:48:23 | 显示全部楼层
楼上的建议很强大。
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发表于 2011-3-1 08:57:41 | 显示全部楼层
除了DCP之外,
/ Z- t- M, C1 q% l) q) ?- X1 l最好分两段混炼,# F- |. Y& Z# b' {' [  P
A炼炼到130~140度,排除原料中的水分,
, U  B# u  G9 l) E( f! n7 eB炼加消泡剂等
: ^: o3 _/ K3 I6 {.....................
8 D# ~/ X" V  m) {! G, |3 S! W挤出温度低了
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发表于 2011-3-1 10:14:41 | 显示全部楼层
硫化体糸有点乱?
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发表于 2011-3-1 16:26:31 | 显示全部楼层
过来学习  的
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