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楼主: lsgcxl

真败了,焦烧时间27分钟的胶料他们能炼熟!

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发表于 2010-7-5 13:55:46 | 显示全部楼层
这个只要炼,相信能炼熟的!但时间短了不行,执行工艺不行!
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发表于 2010-7-5 14:21:27 | 显示全部楼层
是不是开炼机有死胶,炼得时间长了混入正常品产生熟胶豆现象。
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发表于 2010-7-5 14:24:40 | 显示全部楼层
按同样的配方再做一次,全程跟踪.
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发表于 2010-7-5 14:40:21 | 显示全部楼层
中国人炼胶什么事情都会发生的。
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发表于 2010-7-5 14:43:46 | 显示全部楼层
4 W& F. X' s) O, |0 x! r
你是哪个国家的?请问
  v' k+ w' ]+ K3 K& ]* |7 u( Y3 C2 G8 N7 B/ p
哪个国家的炼胶没有焦烧?请指教。  谢谢
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发表于 2010-7-5 15:07:22 | 显示全部楼层
该好好查查,估计是没严格按炼胶工艺执行。
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发表于 2010-7-5 15:47:13 | 显示全部楼层
存放不好,就有可能。
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 楼主| 发表于 2010-7-5 15:52:47 | 显示全部楼层
不好意思,刚开始写了很多发上来的,后来考虑到对企业及各个部门关系的影响,把内容又删掉了,仅仅留了个标题。事情不是发生在炼胶工序,而是发生在压延前热炼工序,从炼胶车间出来的原片我做过门尼焦烧,27分多钟,硫化仪我是随时抽查,就这样的混炼胶在热炼过程中竟然炼熟了,真无语了!!!6 U6 V! M0 U  l* {
    天气热了,车间温度已经40多度,工人都很辛苦,工艺执行起来也很困难,但这样的情况还是不应该发生的,毕竟27分钟的焦烧时间已经足够长了!当然出现这种情况有很多原因:人为因素、设备原因等(人机料法环),无论如何事情出来了除解决外还要想办法避免不是,因此从这几个方面给他们说了说,就看他们能不能执行了,对我来说让他们执行工艺难度远大于调整配方的难度,没有办法,性格使然。
5 [2 h  W- T. s  k! O; Y# a1、        还是把配方的焦烧时间维持在这个水平,不敢再增加了,不然硫化效率怕会有影响了(首先从自身找原因);  I5 {5 C5 }& l* x% c/ |6 ^& Z+ H
2、        炼胶车间严格执行炼胶工艺,降温加硫,胶片充分冷却后再垛一起,并且胶料及时快检,包括硫化仪要随时抽查,发现问题及时解决;. l% I5 q7 d" Z! `
3、        热炼过程中辊距不要太厚,下卷不要太大,胶卷停放时间不要过长,若预计到需要停放长时间时,要把胶卷重新下片停放;1 `( @! a9 C$ a8 X% {" T7 l
4、        控制压延速度,冷却水不好的时候更应如此;
) o& }' N# `6 u5、        回车胶按照比例掺用;6 w* b4 t9 Z+ P" D' U3 v+ p
6、        胶料使用严格按照先进先出的原则,胶料存放仓库现在也热!

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发表于 2010-7-5 15:56:29 | 显示全部楼层
听了楼上的解释,我明白啦。。
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发表于 2010-7-5 20:07:58 | 显示全部楼层
回复十八楼旳帖子( i  M7 h# d1 F& S- z2 u9 a
即然找出了厡因就好办了
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