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大家好!还是我们做的高温管的问题: V: J' d. {* @
最近发现一批4月份做的高温管定压时出现漏水,做了25条,发现有4条,解剖发现内胶有裂纹,延伸较长- u, `5 L9 V/ n* \8 u! v( d' s0 E
检验仓库里面去年做的同配方胶管,定压没问题,检验5月份做的,定压没问题4 S2 ?9 B2 R" F, v7 A& q; X
9 G, B0 [* d; O3 n) q* b8 N7 `出问题后,我们这边有技术员分析为胶料撕裂强度较低,因为种种原因,我们这边一直没有检验撕裂强度
, v* P( b/ ]5 |5 t/ y( b但受昨天看到各位胶友对某一位胶友提到的胶管内胶“闭合缝合不上”的原因分析启发,考虑到我们硫化体系是DM/TMTD/DTDM=1.2/1.5/1.5,180摄氏度流变仪Ts1=45s,加之该胶料加硫后停放3天就很容易熟胶的事实,再考虑到最近为了追求产量,车间对质量管理松懈,造成过滤工序执行率没有100%,所以,我还是往胶料流动性不足造成闭合缝结合不紧密,硫化后有缺陷导致3 e2 A. I( ?# x
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如果部分胶料没过滤,可塑不能提到预定水平,故有可能影响压底时被螺钉分开的胶料再紧密结合,当然还有可能由于杂质导致”暗汤“. x8 Z( K4 n9 m* V
如果停放时间较长,导致轻微焦烧,也有可能降低流动性
, K3 G* [# u0 @) j! Q# [! Y" `如果是因为校机头时间过长(因为校机头虽然螺杆转速比较低,但胶料在机腔里面停留时间也比较长),导致开始压底时前面几条有轻微焦烧
1 S0 d4 m: s) K5 W g如果因为刚开机时机腔温度不足而压出,也有可能导致胶料流动性不足
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要实验是否为撕裂强度过低的原因,我的想法是:严格工艺,做样品管出来,打爆破,解剖爆破处,观察内胶断裂形貌可以确定了" e0 A5 u! U- x) z, W' C6 G9 ^, r. M
9 ?# x. U* d# {" A不知道各位有否遇到过类似问题,敬请指教,另外,如果我在上面的自言自语有错误的,请指出,谢谢2 b' N2 h L' o1 m Z7 q
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明天搞个照片来让大家看看 |
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