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楼主: hbbofei

[制品] 模压硫化橡胶板材气泡问题

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发表于 2008-10-28 14:50:24 | 显示全部楼层

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1.出片厚度要必产品的厚度大30~50%( o& |, a) D) l* ?( F. o3 C1 n  S
2.尽量出片时将气泡排干净) r/ `% u- _! u* b, Y7 S
3.底模温度不能太高7 \9 r3 R" l8 N
4.胶料上打些脱模水,要细雾状的, X" k7 m$ a9 P+ t. O) n
5.在胶料的预硫期前排气: F- b  Y; `  E# S, }; `6 v
胶料内的水分除了安清高老前辈说的做,还可加些氧化钙1500目
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发表于 2008-11-3 21:19:46 | 显示全部楼层
根据配方中挥发物质的主要成分选择相应填充剂加入配方中吸收
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发表于 2008-11-4 08:53:53 | 显示全部楼层
我是做硅胶的,厚度大概在1~1.5mm,就是有气泡
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发表于 2008-11-4 13:10:29 | 显示全部楼层
1.试试把模具撬开一点看一下,应该就不会有了3 s$ ^6 S) D) r7 k- I
2.你的原料放的太久也有气泡,你把原料回一下就行了
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发表于 2008-11-4 13:17:25 | 显示全部楼层

回复 13楼 的帖子

聊可能有问题,太烂。温度低点看看,
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发表于 2008-11-4 14:13:49 | 显示全部楼层
加压后再把模具撬开反复2-3次,应该可以了。
* x( ]: a7 S+ X配方中加碳酸钙
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发表于 2008-11-4 19:33:52 | 显示全部楼层
这个问题,我也解答不上来,我也遇见同样的问题" Y$ {7 A) M8 l+ \
本文来自: 橡胶技术网 本文详细地址:http://bbs.sto.net.cn/thread-5422-1-1.html
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发表于 2008-11-5 07:42:44 | 显示全部楼层
1.粉剂烘干
0 {, r5 t) H$ p7 @' W$ [* ~2.增加排气次数7 g5 j2 ^. k1 M; Z
3.前期的排气距离要加大。
# E6 X8 N; x1 F- E* O( k4.喷的脱模剂有关系。
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发表于 2008-11-5 08:43:49 | 显示全部楼层
还是要看胶种,材料和配方,同你的材料质量,门尼粘度也有关,其它就是清高的意见
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发表于 2010-6-20 11:12:00 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的问题
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