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楼主: hbbofei

[制品] 模压硫化橡胶板材气泡问题

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发表于 2008-10-28 14:50:24 | 显示全部楼层

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1.出片厚度要必产品的厚度大30~50%$ [7 Z; {" o" Q/ i+ y1 @* q& E
2.尽量出片时将气泡排干净
! S6 K! D! ~0 J7 m/ A3.底模温度不能太高: j) K. U) A5 b, ]4 ?
4.胶料上打些脱模水,要细雾状的
6 Y7 k) b7 Z3 @1 z4 p/ P5.在胶料的预硫期前排气1 H+ u, @, W7 g  R9 w" S+ {
胶料内的水分除了安清高老前辈说的做,还可加些氧化钙1500目
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发表于 2008-11-3 21:19:46 | 显示全部楼层
根据配方中挥发物质的主要成分选择相应填充剂加入配方中吸收
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发表于 2008-11-4 08:53:53 | 显示全部楼层
我是做硅胶的,厚度大概在1~1.5mm,就是有气泡
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发表于 2008-11-4 13:10:29 | 显示全部楼层
1.试试把模具撬开一点看一下,应该就不会有了/ P( j7 b: f/ L4 H9 ~# c
2.你的原料放的太久也有气泡,你把原料回一下就行了
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发表于 2008-11-4 13:17:25 | 显示全部楼层

回复 13楼 的帖子

聊可能有问题,太烂。温度低点看看,
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发表于 2008-11-4 14:13:49 | 显示全部楼层
加压后再把模具撬开反复2-3次,应该可以了。
% Y+ m# W( |0 T, G, }配方中加碳酸钙
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发表于 2008-11-4 19:33:52 | 显示全部楼层
这个问题,我也解答不上来,我也遇见同样的问题
: x' \" j0 `* J. g  S本文来自: 橡胶技术网 本文详细地址:http://bbs.sto.net.cn/thread-5422-1-1.html
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发表于 2008-11-5 07:42:44 | 显示全部楼层
1.粉剂烘干
& [/ T6 P! I: ]* o  R2 \0 m0 P" @2.增加排气次数* g/ f3 K$ A7 e: U
3.前期的排气距离要加大。0 o9 v8 q9 h6 X3 J* z* q7 D
4.喷的脱模剂有关系。
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发表于 2008-11-5 08:43:49 | 显示全部楼层
还是要看胶种,材料和配方,同你的材料质量,门尼粘度也有关,其它就是清高的意见
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发表于 2010-6-20 11:12:00 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的问题
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