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[工艺] 低门尼NR挤出气泡!

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发表于 2010-3-11 16:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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客户要求生产一种低门尼的NR,门尼38~40左右,挤出后表面和截面并无气泡,在运行2米后(自然冷却)表面和截面开始出现密密麻麻的小气泡,后胶料在混炼时母胶,终胶都不过隔离剂或水,没有任何改善,想把门尼做高点,但客户有要求,无法更改,不知各位有何好办法?) u% j) ?: f+ I5 G
尝试过降速,升/降温,控制喂料等方法均无效.
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发表于 2010-3-11 17:06:50 | 显示全部楼层
加快硫化速度 试下
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发表于 2010-3-11 17:48:02 | 显示全部楼层

回复

在配方上要加高闪点的软化剂,量少点,在炼胶时要多薄通来降低粘度,提高密炼温度,挤出时挤出机用排气式的。机身、机头温度适当提高,速度慢点。做这种产品关键是控制好工艺。
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发表于 2010-3-12 10:24:54 | 显示全部楼层
照板凳说的做吧,建议不错!
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发表于 2010-3-12 11:54:33 | 显示全部楼层
板凳的说法正确,应该是原料里面挥发性强的物资太多,炼胶的时候多薄通应该可以解决问题
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发表于 2010-3-12 22:25:29 | 显示全部楼层
配方是客户定的,母胶温度已经打到140度了,并且母胶,终胶都没过隔离剂,终胶里也只有一点不溶性硫磺和CBS,挤出机是贝斯托夫的销钉式挤出机,不带抽真空等功能,无法更改,温度也都试过高低了,门尼粘度也已经很难低下去了,母胶,终胶都炼很长时间的,就是不行,胶片在出口型后2~3m稍有冷却就出现气泡,出口型时表面及断面都很好的。
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发表于 2010-3-15 10:44:30 | 显示全部楼层
机头加滤网试试,再不行的化只能让客户调配方了。
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发表于 2010-3-16 20:16:43 | 显示全部楼层
滤网我们试着加过,结果挤出来就象发泡的海绵一样了,直接成了发泡胶了,呵呵.
# I9 ~$ b5 A. g9 |我估计是胶料的含胶率太高,填充剂只有20多公斤,生胶却有100多公斤,其他也没什么填充剂,只有10来公斤的小料.我以前做轮胎的时候,虽然胎面挤出过程中也有一点气泡,但只是在最中间有一点而已,表面肯定是不会有的,而现在是挤出后冷却过程中产生的,估计是生胶在挤出后应力松驰产生的.
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发表于 2010-7-7 10:12:57 | 显示全部楼层
分析的有道理,学习 了!!!!!!!!!!!!!!!
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发表于 2018-9-29 13:23:17 | 显示全部楼层
学习学习,感谢分享* c$ Z7 g* y  z+ F% D) u+ y9 a
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