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[材料] 请教关于丁腈橡胶并用液体丁腈橡胶的问题

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发表于 2009-9-20 13:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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目前胶料的流动性较差,在目前的硫化机压力下,64腔的模具很难满足证焦边厚度薄的要求,希望能通过加入液体丁腈来提高胶料的流动性能,同时希望能对胶料的硬度,拉强,压变,耐油等性能,硫化速度等方面不产生过大的负面影响,所以想通过加入液体丁腈来调整。从来没使用过液体丁腈,大家认为这个思路是否可行?
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发表于 2009-9-20 13:37:55 | 显示全部楼层
楼主你好:有没有考虑过排气的问题!64腔不知怎么分布?
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发表于 2009-9-20 13:38:56 | 显示全部楼层
这种液体NBR配料挺麻烦的,不用为好!
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发表于 2009-9-20 13:45:39 | 显示全部楼层
不知楼主胶料硬度多高?胶边厚度要求控制多少?不过感觉64穴胶边想控制多好比较困难
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 楼主| 发表于 2009-9-20 14:40:06 | 显示全部楼层
不错,排气确实是一个问题,目前是通过使用开放式余胶槽,由于现在没法有效冲模,所以此种余胶槽是否有效解决排气还难以下结论,目前看来,产品有气泡的现象还较为严重。' h5 F. c8 i$ }# H+ B9 Q

4 K& m# j# R6 U; [. J0 W另外,胶料硬度为70度,焦边厚度在10丝以下,越薄越好!
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发表于 2009-9-20 15:00:06 | 显示全部楼层
加一些内润滑剂,增加胶料流动性,同时注意胶料的起始硫化时间的控制即可。
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发表于 2009-9-20 15:02:07 | 显示全部楼层
按照您这样的要求,如果确实是由于混炼胶门尼比较高。
1 F3 i' Q8 N, K  A& [# f在不提高硫化机机压力,以及不改变模具的情况下:& e2 j- {% v9 _2 F+ T1 W) a( O& s
一个是选用更低门尼的生胶,来代替或部分代替目前的生胶。- G3 J5 m# m  [, Z8 X- C8 x
一个就是并用液体胶。
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 楼主| 发表于 2009-9-20 15:11:29 | 显示全部楼层

回复 6楼的 ycznzlj 的帖子

内润滑剂的加入对硫化胶的性能是会产生影响的吧,另外由于是耐油产品,内润滑剂的加入也存在抽出的危险,何况,内润滑剂对这种情况下胶料的流动性的影响感觉还是相当有限,而且使用起来需要重新调试的地方太多了!
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发表于 2009-9-20 15:39:30 | 显示全部楼层
楼主不介意的话把大概配方和性能、设备吨位等贴一下,是不是在配方思路调整下
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发表于 2009-9-20 15:47:48 | 显示全部楼层
液体丁腈可参入着用,对于64个头排气困难,产品边缘益胶构漕可根据硫化的快慢、产品的大小来开、只于怎样开就要看开模师了,我认为开益胶漕按正常的开出是行不通的;64个头、在胶料流动到益漕还没出去、胶料就不流动了,这样模具里面的气还没排出来啊。只有加大、加深益胶漕,这样胶料流入胶漕的硫动时间加长,在这个过程中能通过排气、使气顺着胶漕益出。

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sonic281 + 1 + 1 确实如此

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