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密封圈留痕!

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发表于 2009-9-16 21:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

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配方:NBR  1043    100.氧化锌  5,SA  0.5,石蜡   1.  4010   1.5    RD   1.0    ,N550    30    N660   30, 喷雾   40,DCP   2.5   ,TAIC   1.5,  CBS   1.5   DM  0.8   TT  0.4   S   0.5.    . Y9 ?, h  o% v  W7 n9 m; V
  主要是要压变性能好(125°24h)   性能能过关!  产品直径是40mm   厚度2mm) n* g+ c1 m* U1 O5 _" @; `
  工艺是:切条5个放进模具!  上面5个条子。下面5个!; ^1 h2 @! n: e' N
  模具是在抽真空上,模具是一出50,上下两层个25个!  硫化温度170°   260秒!1 L4 T" u' |9 \
  现在问题是三三两两的产品有留痕,怎么调节硫化速度和流动性都不行!  1 h& [4 N3 f- _& d7 e
工艺也试过用围的  也差不多。  + ]4 ^+ o. j9 S, U" a
  大家给个意见啊?
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发表于 2009-9-16 21:58:08 | 显示全部楼层
个人觉得  硬脂酸少了   550定型快 造成流动性差 & Y+ o8 s/ O- E4 A! P3 w) @! [3 T5 F& v
  X  n, j$ R* M& {' ]  w9 W2 [
别的不懂
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 楼主| 发表于 2009-9-16 22:04:53 | 显示全部楼层
楼上的做压变好点的和过氧化物硫化的0.5SA足矣吧!0 x& t% D& c3 Z" ]0 z7 [* q
新增:
" O! L8 }* Q. k+ J! @/ _    怎么没有人回应啊?
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发表于 2009-9-20 21:53:41 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,头大啦!期待中。。。。
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发表于 2009-9-21 10:47:07 | 显示全部楼层
把硫化温度降低或者排气后的压力降至排气压力的一半.
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发表于 2009-9-24 16:55:11 | 显示全部楼层
模腔太多了吧,是不是自硫了,建议在模具跟工艺上想想办法
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发表于 2009-9-24 17:11:33 | 显示全部楼层

回复 1楼的 zhixuanfu 的帖子

你的硫化特性怎么样?说一说吧或许能帮上你
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发表于 2009-9-26 22:22:34 | 显示全部楼层
降低温度试试,有时候增加硫化时间也可以。
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发表于 2009-9-26 22:37:20 | 显示全部楼层
不知道LZ的产品结构如何的,大小& [  S8 a6 L: o, g5 X& h1 I7 S% e
先把温度降下来试一下吧
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发表于 2009-9-27 09:43:48 | 显示全部楼层
大多是胶料自硫了,建议降低模具表面温度,上料迅速或减少放气次数、时间。
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