旗下网站:橡胶人才网

 找回密码
 注册
楼主: 白色狂澜

[粘合] 再次出现橡胶和金属的粘结问题

[复制链接]
发表于 2009-6-8 13:41:10 | 显示全部楼层

回复 17楼的 子津 的帖子

我支持17楼的意见,我觉得也应当如此
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2009-6-8 14:37:48 | 显示全部楼层
SA用量太多了- l5 D+ Z8 i6 [
楼主告诉你一招,保证有用
6 ]* w# R; i' F8 v& P( F* ~' T7 s首先你的骨架要处理好,硫化速度不能太快也不能太慢,高硫有利于粘接。
1 D. @# U1 y1 Q( q- u$ I# T- `再调整一下配方
  E1 a: q' P, E* D3 `6 D- c加入间-甲-白-钴盐体系,保证你好~
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2009-6-8 15:04:25 | 显示全部楼层

回复 1楼的 白色狂澜 的帖子

我也遇到过这样的问题,你从下面几个方面逐一去试试:
. ^9 e" w/ [+ a8 V0 }, I# f1、胶水可能过期,一般胶水是有保存期和保存条件的,胶水保存不好也容易失效。8 y0 G% B$ G! r% y$ d+ b
2、胶水刷得太厚,胶水厚了不容易干,刷薄点试试。
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2009-6-8 21:06:30 | 显示全部楼层
加硼酰化钴盐试试,就是有点贵
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2009-6-9 07:02:56 | 显示全部楼层

回复 1楼的 白色狂澜 的帖子

1外脱模剂是否使用?2 f6 H# X# {% J1 |
2硫化温度是否看一下?, D$ o0 ?" C* [6 |9 H7 k- h
3产品出模的操作时间(骨架放入模腔后的时间)?" I9 ^; i$ B6 J6 z
4的稀释剂是否有问题,可以用化学纯的看看?6 v4 E) g5 `" d* P
5.胶粘剂作业前的搅拌是否充分?( _! R* M5 R4 @) F" a
6产品的内压是否够(不是指注射或模具压力,这两个对产品有影响,但是主要还是通过内压来影响的)?
0 t+ n& s) J% g* ?2 Z$ ~7模具封胶的效果怎么样?
. P: U! @% `1 `如果以上还不能解决的话可以与本人沟通。电话:13865352466
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
 楼主| 发表于 2009-6-9 07:56:23 | 显示全部楼层
看了大家的回帖,解答几个问题:) C" r3 D* C9 T7 K( }) k
1、我们产品没有使用任何脱模剂;
$ `. h- d5 ~3 B1 l2、硫化温度放低后效果有所提高,可温度提高后也有所提高。。。
2 M0 X# o) Q( G6 i3 B* h$ s: i3、胶粘剂和稀释剂都检查过没问题。* t: a3 q* r. m! S4 I5 ]
4、胶粘剂的厚度和搅拌效果都进行过检验。" c6 ~* M: s& o
5、装胶量是一定够的,之前也怕是装胶量不够造成压力不足。3 H+ [9 o$ H1 W1 _3 w
6、SA已经减少了一半多,效果比较明显,但前后产品还是会出现不稳定情况。* V, k3 t1 u, k; _9 y" r7 F$ K
7、检查发现胶料预热过度,改进后粘结效果提高不明显。
& E2 v, o9 ?: W7 z4 _8、骨架存放污染问题也可以排除。& k  p' K- y+ J% v5 E
现在看来最主要的原因还是配方上的,吸取大家的经验,采用高硫,降低SA和轻钙的用量,增加白碳黑和陶土,减少油的用量,提高硬度。整体效果提高明显,但还是没达到目标。
8 X5 D& q2 U" p8 [0 i间-甲-白-钴盐体系材料暂时没有采购全,所以暂时无法实验。
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2009-6-9 14:52:01 | 显示全部楼层

转载一个人家的文章,看看对你有没有提示

粘合剂只是靠粘合剂的粘合力来达到金属与橡胶的粘合的,粘合的效果完全取决于粘合剂的质量和使用环境,如果金属和橡胶接触部不干净的话,将会严重影响它们之间的粘合。而BLE这个产品是目前唯一能使金属和橡胶之间产生化学反应的防老剂,它不但是一种通用型橡胶防老剂,而且又有能使金属和橡胶之间产生粘合的作用。所以使BLE这个老产品一直存在到现在而没被淘汰,就是因为它的这种独特作用。仅供参考,有问题可继续交流。

防老剂BLE.doc

19 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 胶分 -3 点

橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
 楼主| 发表于 2009-10-7 09:42:12 | 显示全部楼层
忘了贴个结果~~最后我们是换了胶粘剂,用开姆洛克252X,解决了, n1 T% Q6 ]. r" f. D' p
同时发现一个问题,产品结果不同导致粘接效果不同,同一种胶料两种结构,一种用220就能粘好,另一种必须用252X才行。。。
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2009-10-7 10:08:54 | 显示全部楼层
首先我认为硬脂酸和软化油的用量多了,我曾做过一个粘结的配方,其中芳烃油的用量15份的比7份的粘结抽出力就有明显的下降。
: P8 }: @2 a4 F2 c单从粘结方面考虑,硬脂酸和软化油都是不利的因素,一定要适量。
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2009-10-7 12:18:29 | 显示全部楼层
硬脂酸和软化油的用量确实多了,另外硫化速度偏快,应坚决除掉T.T!
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|橡胶技术网. ( 沪ICP备14028905号 )

GMT+8, 2024-9-27 23:24 , Processed in 0.020274 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表