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楼主: 沧浪客

[开发] EPDM制品高温后有气孔

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发表于 2009-4-29 09:07:39 | 显示全部楼层
200度2小时,时必须经历这么个过程还是自己只是试试看呀,要彻底找原因就需要一步一步来哦,我个人觉得部分材料挥发是有可能的,可以参照一下其闪点和分子量大小来判断,部分材料分解也是有可能的,要参照其分解温度哦
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发表于 2009-4-29 11:23:35 | 显示全部楼层
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; D; P1 @; s+ m, K8 j, F' h6 Q我不认为有这种状况,乙丙胶本身气密性就差,如果硫化充足了,靠二次加硫应该很难把制品给撑开。
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发表于 2009-4-29 11:43:57 | 显示全部楼层
楼主是做模压成型吗,二烤为何用200度2小时,太高的二烤温度了,许多的原材料在这么高的温度下都会熔化挥发。如果一次硫化没有,二烤工艺就要改善。
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发表于 2009-4-29 11:50:11 | 显示全部楼层
我看硫化就有问题。。。。。。。
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发表于 2009-4-29 11:55:49 | 显示全部楼层
一次硫化没有到位,二次硫化又是如此高的温度?不气孔才怪呢
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发表于 2009-5-1 20:42:53 | 显示全部楼层
天啦!尺寸50*10*10MM二烤温度200时间2H:太高了
9 Q/ J$ c! K4 ?( N3 C4 A$ B建议用150℃X2H 或者175℃X2H
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 楼主| 发表于 2009-5-18 10:46:05 | 显示全部楼层

谢谢

谢谢楼上各位的意见,200度×2H不是二烤,是终端客户的检测条件
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发表于 2009-5-18 12:22:03 | 显示全部楼层
产品欠硫导致的!延长硫化时间或提高硫化温度就可以了!我试过的1
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 楼主| 发表于 2009-6-1 11:33:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的指点,具体情况可能我没说清楚,气泡主要是一次硫化后切开看到的,试验过二次硫化130×8h,气泡现象有明显的改观,200度×2h是终端客户的检测,
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发表于 2009-8-5 09:54:47 | 显示全部楼层

回复 19楼的 wen52323 的帖子

一次硫化就有气泡,那你硫化条件说说,应该是压力不够,硫化不足
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