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求助捏炼机生产丁基再生胶片

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发表于 2009-1-11 11:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位高人我用的是大连二橡的75捏炼机,用废丁基内胎作原料,在捏炼机里脱硫,已经试了一吨多料了,没有一片合格,我投料80公斤,温度到174度时出料,捏炼时间19分钟,出料后马上上开炼机上3片,又上精炼机上两遍出片,化验结果是强度不到6,拉扯不到400.现请高人指点一下,重谢,0 \* a/ D  O1 M! J" n" c* l
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发表于 2009-1-11 13:03:29 | 显示全部楼层
废丁基内胎强度、伸长率是多少?
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发表于 2009-1-11 13:59:21 | 显示全部楼层
1.内胎的大小和品牌要区分一下;
6 }+ y0 C- r# ]2.温度是否低了一些,内胎硫化温度也超过174了啊?丁基硫化橡胶的裂解温度不可能这么低的!! r. s5 M5 o  C, l' F# f. Y
3.胎源:不要有杂的丁基橡胶内胎在里面!特别是卤化丁基类!!1 N6 m3 v; B' C/ w3 p
==============$ F( O% a2 w1 F! I
4.难道不用过滤吗?
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发表于 2009-1-11 14:06:58 | 显示全部楼层
丁基再生胶很迟钝的。。。哈哈。。她的胶种就是一个很迟钝的。不的脱硫工艺完全有问题
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 楼主| 发表于 2009-1-11 18:32:00 | 显示全部楼层
请问废内胎在捏炼机里的脱硫温度应该是高于174度?
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 楼主| 发表于 2009-1-11 18:55:59 | 显示全部楼层

回复 3楼的 shuige1688 的帖子

这位老兄。硫化温度应该是多少210度?我都试了快两吨料理,没有一片合格。我是把丁基内胎先切成5-10公分的小片,然后进洗料机里洗,再称好80公的料加入捏炼机,此时捏炼机的温度是170度左右,加入刚洗好的料之后捏炼机的温度一会就降到150度,然后慢慢又上升到174度,整个过程大概20分钟我就出料了,然后马上进行开炼机压三遍,最后上精炼机压两遍,出片。这就是我的生产过程。我什么小料也没有加。您看整个过程错在那里,恳请您指点。产品要求:强度达到6.5,伸拉达到700.别的没有要求。给内胎厂供应的
; \6 g; o8 n. n# Y% ~) h5 ]==============7 \$ ?' ?" e; T) d5 P2 w
没有化验过,收的废内胎太多,不知怎样化验
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发表于 2009-1-25 15:38:54 | 显示全部楼层
内胎本身的强度就不怎么样。。。你再脱硫。。。。用胶囊再生下效果回好的
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发表于 2009-1-25 22:52:32 | 显示全部楼层
这种再生胶没用过,不方便评论!
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发表于 2009-2-3 08:17:05 | 显示全部楼层
怎么感觉楼上有灌水的嫌疑啊。。。。。。。。。。
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发表于 2009-2-26 00:40:26 | 显示全部楼层
目前密炼机脱硫工艺不怎么成熟,如果有条件还是用动态脱硫法,不过环保局这关要过得去
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