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[开发] EP35和S5050A的区别

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发表于 2008-12-30 20:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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前几天做了些实验4 R6 x$ O  J. C" m: e1 c
客户要求:
+ m! a, I# N) i7 q3 d拉伸≥139 `4 T* F% \3 `, d
扯断≥300
, f" e1 Q( u! Z8 b硬度60-65+ `- g& z  w$ h9 a
一开始用EP35加N774做基本达到要求,但硬度有点高
( q) B6 U# F  I; ^/ a& v后面换了505,硬度是好了,可拉伸不够,最后想想改加点220
0 ?: t: u! s- o- ?# |要求到了,可产品有些起泡问题,(有1.5份CH236)% i9 N- L/ V0 n) x" Z
大家帮忙讨论下,谢谢
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发表于 2008-12-30 22:13:35 | 显示全部楼层
对于已经起泡的胶料,放两天后再用,应该会有好转。
; s- v& q7 @2 |3 s
% r+ [7 Q8 f* E9 h对于配方,取消CH236再试,看是否还起泡。聚乙烯蜡虽然可以提高流动性,但有时会引起气泡。
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发表于 2008-12-30 22:26:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,胶料倒是还没起泡,
" d+ b3 h- L9 r; s是做出来的产品有起泡现象(密封圈)
- f  \/ B' V( n% [3 Q; j我一开始也是没加这个,但是胶好像很不好注/ \6 `  @+ [2 J
我就加了点这个,取消的话有没什么好点(已有0.8份FL)
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发表于 2008-12-30 23:54:32 | 显示全部楼层
和生胶没有关系,应该是工艺问题
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发表于 2008-12-31 05:40:28 | 显示全部楼层
建议楼主查一下软化剂的质量吧(是石蜡油还是环烷油)、从工艺上适当的降低些硫化温度。
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发表于 2008-12-31 07:16:34 | 显示全部楼层
楼主是否把配方贴出来,让大家帮你分析一下。我认为4楼陈工说的有道理,应该可能是工艺的问题。
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发表于 2008-12-31 11:26:17 | 显示全部楼层
说说起泡的原因+ x" @& p7 V3 f
1.混炼橡胶起泡。橡胶内部有水气,原因,加了含有水份的填料,一般为白色矿物填料或者白炭黑。在混炼温度较高的时候,水气扩散,在橡胶与橡胶之间,曾经搞ACM的时候,经常会出现这个现象。这样控制好混炼温度与配方中加入氧化钙则可。% T- X0 U+ V" P
2.橡胶硫化起泡, 这又包括,橡胶与骨架之间的起泡,这是因为硫化工艺问题,多指排气次数,检查抽真空等,另还要看,骨架胶粘剂的是否吸水失效,对于无骨架还是考虑橡胶里的水气。' @- b  E5 W  \/ N( F8 F1 h
  橡胶与橡胶之间的起泡,这还是老话题,橡胶内部有水气与硫化工艺等。

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发表于 2008-12-31 18:33:13 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助
+ N( W+ O' u' U+ V5 w; j# \我今天调低的温度,现象少了很多- x3 H: f+ z6 O/ V+ u  `& J
最后发现好像是上模好像有点不平
' G! R' l$ |6 H" o用的是环烷油,问题己基本解决
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发表于 2008-12-31 18:49:07 | 显示全部楼层
软化剂问题,,,,(质量)和工艺
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发表于 2009-1-4 12:16:28 | 显示全部楼层
EP35门尼较高,为ML1+4 83 @ 100C, 或 ML 1+4 60 @ 125C,: |5 g! i. Z$ V) N* D
而S505A门尼较低, ML1+4 47 @ 100C,所以自然EP35的强度高,而S505A会差一些。, u% z0 n. Z1 J" c. E

4 [; R2 w; K% }3 C+ z/ ]# x起泡的事,我估计要么油太多,要么加工温度偏高。% c4 T! ?% N6 j. r+ Z. M6 V, R6 {
$ w! d! ^1 i9 a
感觉两种牌号、两种配方都能做得到LZ的要求。

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