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楼主: wangzleehom

[检测] 关于NBR制品的压变检测标准,请教

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发表于 2022-3-18 11:56:24 | 显示全部楼层
正常  人机料法环 找下原因
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发表于 2022-3-18 14:46:45 | 显示全部楼层
1.截面積與你壓縮率的精準度
0 @0 R1 E: {& Z# J. _1 S5 ^2.試片的硫化條件與成品條件一致嗎?
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发表于 2022-3-18 14:57:49 | 显示全部楼层
高温压变测试的样扣一般有两种,φ29和φ13的,大扣测试的复现性越高、测试结果好一些,小的结果和复现性都差一点,产品上测试受产品线径、装夹、测试取值的影响很大,导致测试的稳定性更差,但是差距不会像你这么大,感觉是产品的硫化一致性出问题了,可以考虑增加二段
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发表于 2022-3-18 19:20:06 | 显示全部楼层
O型圈价格便宜的肯定高温短时间硫化,再加个垃圾点机台,硫化程度差别很大很正常。
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发表于 2022-3-19 11:41:21 | 显示全部楼层
按照ASTM D2000里面的内容进行一般是没有问题的,首先是问客户的需求
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发表于 2022-3-20 10:39:06 | 显示全部楼层
在同批胶料做出来的产品 压边有那么大的误差,  在混炼胶正常的情况下,   有可能是硫化不充分引起的,仅供参考。
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发表于 2022-3-20 11:39:43 | 显示全部楼层
:):):):)
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发表于 2022-3-20 16:58:42 | 显示全部楼层
O型圈的压变,严苛的都是测试产品,有专门的标准和治具
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发表于 2022-3-21 11:34:40 | 显示全部楼层
产品压变差这么多,生产过程出问题了,一次硫化或二次硫化或炼胶
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发表于 2022-3-21 16:30:52 | 显示全部楼层
有40%,有15%,这得从过程控制找原因了,只考虑正常的工艺偏差和实验误差,同一次测试,5%左右的差异是可以接受的,超过这个范围你就得评估你的过程稳定性了。成品测试主要也是比材料测试严格在这里了。材料测试是你送什么客户测什么,成品测试是直接标定产品,多奸诈……
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