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楼主: kssh0665675

[工艺] 丁腈橡胶硫化脱模后出现气泡,怎么解决

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发表于 2020-3-7 13:36:59 | 显示全部楼层
和揉面是是一个道理么
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 楼主| 发表于 2020-3-7 16:22:45 来自手机 | 显示全部楼层
同样的胶料,同样的温度和硫化时间,挂胶厚度大的比厚度小气泡明显少很多,甚至没有,这是为什么?
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 楼主| 发表于 2020-3-7 17:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
MDS 发表于 2020-3-6 13:41# f1 M  o$ q" U4 m' P8 c
楼主好!9 U4 N4 }) {2 d# V3 r4 k
现在这个胶的半成品胶片还有吗?割个断面、发个照片看看。
9 |9 Y4 @% r7 l+ _; c  p) F1、工艺方面:提高混炼温度、三包两 ...

/ \( g, F' M, ]: Y7 M4 Y7 t同样的胶料,硫化温度和时间,包胶厚度大的产品比厚度小的气泡明显少很多,甚至没有,研磨出来的表面光滑度也不错,这是为什么?
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发表于 2020-3-9 12:35:00 | 显示全部楼层
在相同的条件下、厚度大的产品产生气泡而厚度小的产品不产生气泡、说明硫化程度不够。
/ P2 @7 Y% ?; w& i解决办法:2 a( Q- {- E* c
1、工艺方面:提高硫化温度或增加硫化时间。* k: v8 L& X8 ^+ G+ R4 D; H: W% p. }
2、配方方面:提高硫化速度,T90适当的减小。
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发表于 2020-3-9 14:03:37 | 显示全部楼层
楼主好!
. J& ?; a, a8 F1 ?从产品的外观看、应该是挤出机注射成型。% [# ~4 d/ a! J7 Q
如果是挤出注射成型感觉挤出机的型号太小了。
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发表于 2020-3-9 14:23:53 | 显示全部楼层
多半不熟
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 楼主| 发表于 2020-3-13 17:21:25 来自手机 | 显示全部楼层
MDS 发表于 2020-3-9 14:03
/ p7 m8 y6 }6 \* D) ~楼主好!
$ W/ t8 E, {. {6 }7 e* \从产品的外观看、应该是挤出机注射成型。, Q& M5 d% s# t& m0 m: B
如果是挤出注射成型感觉挤出机的型号太小了。

  Q0 O% k0 h- Y9 K3 ]多谢,可能是挤出机内部有划痕,生胶里混进了空气造成的
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发表于 2020-3-21 07:38:16 | 显示全部楼层
混炼胶门尼粘度低造成的,如果油多,减少油的用量,如果生胶门尼低,换门尼高一点的生胶,填充补强体系,可以考虑发干一点的填料
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发表于 2020-3-23 11:43:26 | 显示全部楼层
1、剪开气泡看有没有什么东西,可能是物料未分散引起的;, r3 l- H* p) S/ A% N
2、如果胶料硬度很低,简体调整混炼工艺,油料后期加入,或随着其他填充剂分批加入,提高排料温度;3 D: t4 j' ]- A4 e
3、硫化制品发粘,建议调整配方硫化体系。
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发表于 2020-3-26 11:30:23 | 显示全部楼层
气泡有很多原因造成,你之前的配方有出现过类似情况吗?第一就是的材料水分,第二就是的材料杂质,比如增塑增粘 油类的问题都会出现,第三才是你的炼胶温度方面,这三点检查做到了,应该可以解决气泡。
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