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楼主: kssh0665675

[工艺] 丁腈橡胶硫化脱模后出现气泡,怎么解决

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发表于 2020-3-7 13:36:59 | 显示全部楼层
和揉面是是一个道理么
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 楼主| 发表于 2020-3-7 16:22:45 来自手机 | 显示全部楼层
同样的胶料,同样的温度和硫化时间,挂胶厚度大的比厚度小气泡明显少很多,甚至没有,这是为什么?
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 楼主| 发表于 2020-3-7 17:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
MDS 发表于 2020-3-6 13:415 A4 i- ~% }8 [' E/ F
楼主好!7 R  E6 c5 P2 E' F; ?+ q0 I
现在这个胶的半成品胶片还有吗?割个断面、发个照片看看。
- L; S/ M* {1 @, p1、工艺方面:提高混炼温度、三包两 ...

2 S7 t* ?! ^. O. n8 F7 H  F0 v3 i同样的胶料,硫化温度和时间,包胶厚度大的产品比厚度小的气泡明显少很多,甚至没有,研磨出来的表面光滑度也不错,这是为什么?
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发表于 2020-3-9 12:35:00 | 显示全部楼层
在相同的条件下、厚度大的产品产生气泡而厚度小的产品不产生气泡、说明硫化程度不够。" c1 _# \: ~) ?% s, `' |8 \
解决办法:
7 r& Z  i8 f4 P0 F( i' o# X  y1、工艺方面:提高硫化温度或增加硫化时间。
! l! O# ?- \& ~2、配方方面:提高硫化速度,T90适当的减小。
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发表于 2020-3-9 14:03:37 | 显示全部楼层
楼主好!
# u9 c4 K$ z+ z/ S3 s从产品的外观看、应该是挤出机注射成型。3 ?$ B  T. Z- A3 S9 @1 e# V! l
如果是挤出注射成型感觉挤出机的型号太小了。
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发表于 2020-3-9 14:23:53 | 显示全部楼层
多半不熟
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 楼主| 发表于 2020-3-13 17:21:25 来自手机 | 显示全部楼层
MDS 发表于 2020-3-9 14:03
# j" E. i2 j2 T楼主好!
/ Q" P1 v' P  \' T" A4 f$ Q% B从产品的外观看、应该是挤出机注射成型。& C7 o+ `1 h( `* v" @7 V
如果是挤出注射成型感觉挤出机的型号太小了。
9 K. i+ V; H& a2 y+ e
多谢,可能是挤出机内部有划痕,生胶里混进了空气造成的
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发表于 2020-3-21 07:38:16 | 显示全部楼层
混炼胶门尼粘度低造成的,如果油多,减少油的用量,如果生胶门尼低,换门尼高一点的生胶,填充补强体系,可以考虑发干一点的填料
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发表于 2020-3-23 11:43:26 | 显示全部楼层
1、剪开气泡看有没有什么东西,可能是物料未分散引起的;
% r! }- @( |) U3 E5 J2、如果胶料硬度很低,简体调整混炼工艺,油料后期加入,或随着其他填充剂分批加入,提高排料温度;
+ M' S- q; r4 P: B: I! B3、硫化制品发粘,建议调整配方硫化体系。
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发表于 2020-3-26 11:30:23 | 显示全部楼层
气泡有很多原因造成,你之前的配方有出现过类似情况吗?第一就是的材料水分,第二就是的材料杂质,比如增塑增粘 油类的问题都会出现,第三才是你的炼胶温度方面,这三点检查做到了,应该可以解决气泡。
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