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[工艺] 软木橡胶硫化时出现分层现象

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发表于 2019-7-29 15:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

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软木橡胶加硫后停放40h,未进行返炼直接进行硫化,10mm片材,20min和30min硫化均出现图示分层现象,2mm片材硫化后出现较多气孔,各位大神帮分析一下原因,谢谢!
微信图片_20190729153340.jpg
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发表于 2019-7-30 11:24:18 | 显示全部楼层
没搞过,学习学习
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发表于 2019-7-30 11:24:32 | 显示全部楼层
没搞过,学习学习
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发表于 2019-7-30 13:43:57 | 显示全部楼层
胶还要充分过轮机充分分散,再去硫化试一下。如果不行的话就是胶料配方问题
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发表于 2019-7-30 14:50:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 搞笑促进剂 于 2019-7-30 15:00 编辑 # \! G+ I  z2 `6 B/ O

2 D' d$ g8 W8 r+ u# m  I, f1、所用载体是什么胶种?" n1 ^& U( V7 {: z
2、硫化温度是多少?
5 r6 A$ n! X$ g  E! ^3、软木添加量是多少?
# b" F+ }4 n9 V, I4、硫化体系?
& ~2 Y1 D: `: A  a0 F4 n0 R5、胶料装模方式?
. U! C0 J; s6 r% N0 z+ s% i6 `0 ?; H& H- r) ?4 L
因为加入软木粉后,橡胶流动性变差,软木用量越大,流动性越差;3 h0 g; K2 A0 B  _0 Y( R# _6 C
软木是热的不良导体,呈多孔结构,软木细胞中充满气体,硫化温度过高,则可能会造成气泡或者脱层现象;
; d/ d9 N* r, N5 H6 @8 k硫化体系及硫化工艺对胶料流动性的影响;2 S/ k3 W4 u6 H4 o& X' r3 O. L
装胶方式的影响;1 [  X" H4 r2 j2 y
厚制品与薄制品的不同;。。。。
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发表于 2019-7-30 14:59:07 | 显示全部楼层
路过看看
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 楼主| 发表于 2019-7-30 15:22:10 | 显示全部楼层
搞笑促进剂 发表于 2019-7-30 14:50
$ U1 o4 ~' q) x0 o3 {/ r1、所用载体是什么胶种?- c+ ~0 Q+ ?* g5 T, a8 a) |
2、硫化温度是多少?
  j# e/ e; l/ R1 r+ u: I, n3、软木添加量是多少?
  S* g! Y1 U/ V$ I+ P9 N
载体为NBR-33橡胶;采用F-40硫化体系,硫化温度180℃,软木75phr,10mm多层叠加的;
/ R/ c+ C5 d5 F$ ]* o1 n; ^) C前期进行过小样,可以正常硫化,此次硫化出现气孔为55L密炼材料。& f' k& G3 \# R1 h( y
对材料进行烘干(100℃,10min)、返炼后重新硫化2mm试片,依然出现较多气孔。
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发表于 2019-8-8 11:18:06 | 显示全部楼层
了解了解
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发表于 2019-8-30 08:11:28 | 显示全部楼层
含胶率低了吧
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