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[配方] 这个配方应该怎样修改?

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发表于 2008-10-17 09:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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NP7030-1  100
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SA                 19 x1 P4 h! ]" u
4010NA       2
, C+ g9 Q& l& i- l石蜡       15 x& b" ?5 _4 N" W! r
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DM               2
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3 C, a  h% t6 j* c, h$ bDOP            25
+ W: ]. Q+ F3 J; r: b! T
9 U) I* P- Z; F: M硬度:  71A
. h3 o1 |/ n7 H3 n扯断强力:14Mpa- N, }/ Q  {  Y1 y0 {! ~, l
扯断伸长率:289%
( Q, p% z+ m) o% n1 K, z7 u        用此配方生产的全胶管,在硫化时出现流动变形,产品都椭圆形了。并且采用热蒸汽硫化后,胶管表面还出现许多水渍花纹,很影响外观。以上问题请大家帮助分析原因,并提出更改建议。
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发表于 2008-10-17 10:57:14 | 显示全部楼层
防老剂用RD./石蜡。。。。。。。。
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发表于 2008-10-17 11:18:47 | 显示全部楼层
配方中加快点硫化速度试试
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发表于 2008-10-17 11:29:31 | 显示全部楼层
硫化时流动跟防老剂有关系么??
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发表于 2008-10-17 14:18:45 | 显示全部楼层
炼胶时间不要太久,可塑度高了吧
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发表于 2008-10-17 15:09:07 | 显示全部楼层
提点方向性的意见:
; d) F# o9 _& k- ^" a  w& c/ P0 F    1.控制好胶料的可朔度(一般0.3-0.4左右)并增加胶料的挺性(可加一些碳酸美类的填料)也可并用一些其他橡胶.( v9 l' n: ~% P( x1 X
        2.硫化最好用水浴硫化(即把挤出胶管放进盘内并加冷水使水没过胶管,通入蒸汽硫化).+ \; }) T9 T' R6 P8 c7 [1 K
        3.直接通入蒸汽硫化是不行的,因橡胶遇热会变软下沉而变形.产品表面的水渍花纹是蒸汽流动造成的.4 Q7 o0 \# X# y$ ?8 a; M( n
        4.或采用胶鞋的硫化方法.
' a% {# F/ y0 L/ h, p9 _" A: I( T5 j
    你的配方可能考虑挤出性能多了些而忽略了其他.
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发表于 2008-10-17 22:51:58 | 显示全部楼层
学习啦!学习啦!!!
+ {/ T1 g. z+ j5 S/ O8 B2 j( f& ^5 q. }" {+ f2 H/ g. w
>>>   2008-10-17 23:34 补充以下内容
7 I" p. E+ y1 k% v; b' r) y; J# r$ k4 I3 j' i/ k
学习啦!学习啦!!!
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发表于 2008-10-18 07:14:32 | 显示全部楼层
建议LZ适当降低含胶吧!
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 楼主| 发表于 2008-10-18 14:12:29 | 显示全部楼层

谢谢各位的回复

各位提出的建议,我们在各环节可能真是存在问题。我也考虑增加胶料的挺性,降低一些含胶量是否可以解决相关问题。水浴硫化我们没有,间接硫化效率又太低了。
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发表于 2008-10-18 15:24:51 | 显示全部楼层
原帖由 rhpd 于 2008-10-18 14:12 发表 6 k1 ?& c8 r# A- R$ Z! B3 Q5 {
各位提出的建议,我们在各环节可能真是存在问题。我也考虑增加胶料的挺性,降低一些含胶量是否可以解决相关问题。水浴硫化我们没有,间接硫化效率又太低了。
  x. |% N1 f; z6 d4 R. D6 f" p
估计解决不了,除非你准备把胶管的硬度高到95度以上。提一点尝试性的建议 根据挤出机的温度 调整硫化体系提高硫化速度 尽量可能做到挤出后就初步成型,估计要用到超高速促进剂了。估计很难控制  不然就要考虑改变硫化方式了!
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