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楼主: 153405897

[制品] 波纹管类似产品,求助

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发表于 2018-1-27 23:51:58 | 显示全部楼层
一,配方硫速与硫化工艺不匹配
2 I: Y- b8 L  u. b" C  H' f二,胶料混炼工艺有问题! S, V& q: @- B( w  ?2 |8 m8 p- V) |
三,硫化工艺设置不合理
8 X6 K" v7 N7 A  k如有疑问,可加Q,后九位数字
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发表于 2018-1-28 11:41:41 | 显示全部楼层
改为注胶机,提高一下胶料的流动性,降低胶料门尼,硫化速度稍微调慢一些
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发表于 2018-1-28 17:11:21 | 显示全部楼层
我们专业做这种波纹管,应该是配方问题,也有可能是窝气,注射可以解决问题
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发表于 2018-1-29 05:33:26 | 显示全部楼层
32楼及以上胶友都谈到点子上,主要原因是排气不良.模具也要修改.我司生产的洗衣机管及汽车配件波纹管有时也会出现上述现象.注射工艺较平板硫化工艺好些
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发表于 2018-1-29 08:30:12 | 显示全部楼层
排气问题,
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发表于 2018-1-29 15:57:32 | 显示全部楼层
根本就不是像大家说的那样   }" V) |; T2 a- e5 C
出现泡的位置 大家仔细看了没有?那里的厚度厚很多。
  W, U# s4 X2 _% G6 w+ V直接在槽子里面卡点胶 就不会出现这样的情况了。。。
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 楼主| 发表于 2018-1-30 11:00:45 | 显示全部楼层
感谢,各位大佬的指点,目前问题已经解决,只是偶尔还会出现一点的窝气现象,其他都好了!
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发表于 2018-1-31 09:10:10 | 显示全部楼层
橡胶的硫化速度太快,橡胶的加工性能不好;  1 B5 I" ~6 F1 |! Q+ n& F
硫化温度太高,造成流动性差。
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发表于 2018-1-31 11:20:58 | 显示全部楼层
这个产品应该是70度左右吧,烂泡无非就是排气不好,没熟等原因。分型面开裂,要么是你含胶率高导致了门尼高,要么就是生胶选择的不合适导致了门尼高,同时胶料的焦烧时间短了点。: L8 d* i4 w" L) R% z
我以前遇到过开裂的问题,没集中体现在分型面上。
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发表于 2018-1-31 21:16:02 | 显示全部楼层
153405897 发表于 2018-1-30 11:00
5 q8 Y) l+ A- f5 [) H9 d2 O0 s感谢,各位大佬的指点,目前问题已经解决,只是偶尔还会出现一点的窝气现象,其他都好了!
% ]( q  ?2 a- I+ y. W4 v
可以分享成功没?
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